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帘线盘条拉拔中酸槽爆裂原因分析与改进*

2016-09-23王小忠

现代冶金 2016年3期
关键词:槽体盘条剥壳

王小忠, 熊 鑫

(江苏永钢集团有限公司,江苏 张家港 215628)



帘线盘条拉拔中酸槽爆裂原因分析与改进*

王小忠, 熊鑫

(江苏永钢集团有限公司,江苏 张家港215628)

通过化学分析、金相检验、能谱分析和硬度检测等方法,分析了盘条表面缺陷及喷吹槽的成分、组织,找出引起酸洗槽爆裂的原因,并采取有效措施,避免了类似事故的发生。

帘线钢; 酸洗槽; 不锈钢; 喷吹槽

引言

帘线钢盘条用于生产轮胎子午线,在现代工业生产中广泛使用,盘条的规格一般为Φ5.5 mm,经过多道拉拔和变形,最终使用尺寸为Φ0.15~0.38 mm。

轮胎子午线的生产工艺如下:母材机械剥壳去皮(4道轮子)→酸洗→硼化→拉拔至Φ2.4~3.2 mm(一般经5道拉拔)→二次拉拔至Φ0.8~1.95 mm→镀铜→热处理(铅浴、水浴、沙浴)→拉拔至Φ0.15~0.38 mm→绞股→层绕→包装[1]。盘条在粗拉前需经机械剥壳和酸洗,在剥壳与酸洗工序之间,盘条需经过孔径约为6 mm的喷吹槽,将剥壳后沾附在盘条表面的细小铁屑进行清扫,以保证酸洗效果。

某厂家使用80级帘线钢在拉拔过程中出现酸洗槽爆裂的事故;该剥壳、酸洗作业为连续的在线生产,由于盘条卡死在喷吹槽中,在受力状态下盘条断裂并冲击后道的酸洗槽,导致其爆裂,造成了较大的经济损失。

1 爆裂原因分析

1.1盘条表面凸起缺陷形貌分析

从喷吹槽槽孔中取出的盘条表面一侧有连续分布的凸起缺陷,在图1中所示位置分别截取横、纵截面试样,用ZEISS imager M2m金相显微镜对所取试样进行观察:

图1 横、纵截面取样位置

(1)未腐蚀前,凸起部位与原始母材在显微镜下存在明显色差,可确定是包裹在母材表面的其他异金属,两者之间结合紧密,结合部位未观测到氧化铁,且发现样品表面白亮区域实际均为异金属包裹,如图2,3所示。

图2 横截面凸起部位微观形貌(50×)

图3 纵截面凸起部位微观形貌(100×)

(2)使用4%的硝酸酒精腐蚀后观察,异金属与母材组织的差异更为明显,异常物质经腐蚀后无法观察到基体组织形貌,在母材基体和异常物质接触区域存在组织形变,母材基体其他位置组织正常,以索氏体为主,如图4,5所示。

根据观察到的现象,使用ZEISS SUPRA 55型扫描电镜和OXFORD AZTEC X-MAX50型能谱仪分析表面异常金属的成分,确定该物质为高Cr和高Ni的不锈钢材质,分析结果如表1和图6所示。

图4 横截面腐蚀后组织(100×)

图5 纵截面腐蚀后组织(100×)

w(C)w(Si)w(Cr)w(Mn)w(Fe)w(Ni)总量3.360.6717.820.2769.858.04100

图6 异常金属能谱分析结果

1.2喷吹槽体组织结构分析

喷吹槽槽体由两部分组成,通过螺纹连接。但该事故喷吹槽的螺纹部位已失效,已无法紧密连接(如图7所示);槽体内侧的进口部位有多条磨光的沟痕,沟痕深度和尺寸经比对与盘条一致,沟痕内颜色白亮,与未磨光部位区别明显,其中一条沟痕已磨穿,槽体的端部也有磨损痕迹,如图8所示。

图7 喷吹槽整体

图8 槽体内侧磨损情况

在槽体的前、后两个部位取样,使用能谱定性分析,结果与盘条表面沾附的不锈钢成分基本一致,为高Cr和高Ni的不锈钢材质,分析结果如表2所示。

表2 槽体两部位能谱分析结果/%

1.3不锈钢组织形貌对比分析

根据以上金相和能谱的分析结果,重新配制Cu2SO4溶液对喷吹槽和盘条外侧沾附的异金属进行腐蚀[2],并在显微镜下观测其组织形貌,两者均为奥氏体,组织形貌一致,如图9,10所示。在与盘条接触较为紧密的位置,外侧的不锈钢形变十分严重,如图11所示。

图9 槽体基体组织形貌(500×)

图10 盘条表面附着金属组织形貌(500×)

图11 不锈钢严重形变(500×)

1.4盘条与喷吹槽硬度对比

使用洛氏硬度计检测槽体和盘条基体横截面硬度,结果如图12, 13所示,盘条硬度为103.8HRB,而槽体的硬度为87.3HRB,盘条硬度明显高于槽体。

图12 盘条基体硬度

图13 槽体基体硬度

2 分析和讨论

1)分布于盘条表面的宏观缺陷非母材本身自带,而是沾附了其他金属,且经能谱确认,沾附的金属应为不锈钢,其成分与喷吹槽槽体成分基本一致;

2)在沾附有不锈钢的盘条表面观察到明显的形变组织,该形变组织为低温下发生形变时产生,在盘条干拉过程中因润滑不良而时常产生,故盘条与异金属在接触过程中受到了类似的摩擦力而形成形变组织,形成温度较低;

3)在异金属与盘条表面分界处未观察到氧化铁皮,可知其沾附在盘条表面时,盘条表面并没有被氧化,故猜测不锈钢沾附的位置应该是在剥壳后或形成氧化铁皮前,但如是在形成氧化铁皮之前沾附,其一,轧制过程中盘条接触的设备无不锈钢材质;其二,盘条未形成氧化铁皮前温度在900 ℃以上,盘条表面无法形成观察到的形变组织,故不锈钢沾附的位置应是在剥壳之后;

4)观察喷吹槽槽体可知,进口部位内侧有多道沟痕,应是在拉拔过程中长期与盘条摩擦所致,其中一条沟痕已磨穿,但还原槽体,进口部位应是和后侧的槽体通过螺纹相连的,应不会与盘条之间产生接触,故猜测进口部位的槽体已与后侧脱离,且长期单挂在盘条上与盘条之间摩擦,该槽体长期保持分离

状态,未及时进行维修;硬度的检测值显示,槽体的硬度相对于盘条是偏低的,即使长期处于该状态下,也并未对盘条形成明显影响;

5)外侧异金属变形较小区域的基体组织与喷吹槽槽体一致,硬度较槽体略高,但从严重变形区域的硬度分析,这与形变的程度不一有关,而外侧包裹的不锈钢大部分变形是比较严重的,故在沾附过程中应是受到了很大的挤压和摩擦,这与盘条表面形变组织相对应。

综上所述,本次酸洗槽爆裂的事故原因与母材表面缺陷并无联系,应是由不锈钢喷吹槽槽体年久失修、损坏严重有关。

3 改进措施

根据检验分析的结果,该厂家提出了以下改进措施:

(1)对现有拉拔生产线的喷吹槽进行排查,发现有磨损和失效的立即进行更换;

(2)制定了喷吹槽点检规程,定期(每班一次)检查喷吹槽的运行情况。

措施实施后未再发生此类问题。

4 结束语

通过严谨、客观、准确的分析方法,找出事故产生的原因,并采取有效措施,避免类似事件的发生,对其他事故的分析有一定的借鉴意义。

[1]江苏兴达钢帘线集团有限公司.钢帘线生产[M].北京:北京科技大学压力加工系,1996.

[2]董加坤.制作奥氏体不锈钢金相试样的高效侵蚀剂配方及使用方法[J].金属学热处理,2011,36(5):133—135.

2016-04-05

王小忠(1974—),男,高级工程师。电话:18151139313;E-mail:jyxc1997@126.com

TG142.1

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