百米井下竞风流
——冀中能源邯矿集团郭二庄矿首次大支架整体回撤安全安装纪实
2016-09-22程矿生
文/程矿生
百米井下竞风流
——冀中能源邯矿集团郭二庄矿首次大支架整体回撤安全安装纪实
文/程矿生
开机前技术员测试
2016年1月27日,从冀中能源邯矿集团郭二庄矿调度室传来喜讯,该矿首次在井下实施大支架整体回撤安装作业取得圆满成功,22301工作面三机配套调试到位,具备试采条件。
这是一次不同寻常的创举。每个支架重达28吨,从22108工作面回撤,在井下“翻山越岭”行走4000多米,成功安装于22301工作面,创下了“无支护回收”“零事故运输”“反方向安装”三项邯矿集团纪录。
新年伊始,郭二庄矿以上下同欲的勇气、攻坚克难的决心、颠覆思维的创新,成功在井下首次实施了大支架整体回撤安装作业,保障了矿井的接续开采和安全发展,为庆祝建矿70周年献上了一份厚礼。
“无支护”回收
用单体柱和铰接梁支护,限于顶板高、安全系数低,如何实现无支护回撤,这是摆在郭矿人面前的一个全新课题。
“针对支架体积大的特点,切眼扩帮卧底规格不小于4.5米×4米,在保证安全的前提下出架时不再进行支护,降低职工劳动强度”。2015年12月中旬,矿调度会议集思广益,达成共识。作业中,综采一区提前对22108工作面进行铺网,对顶板极其破碎段进行管缝锚杆支护,煤邦不设贴邦点柱,实现无支护回收。工作中,员工自制出架滑道,采用工作面机头至机尾由下而上逐架撤出的方法推进,充分利用滑轮、绞车配合单体柱,将支架前移并调向拉出。
为保证安全运输,综采一区对所有绞车严格实施 “四压两戗”点柱齐全管理,并加防倒链。开车信号发出前坚决做到“六必须”,即:必须检查压板螺丝紧固情况、必须检查侧护板是否收缩到位、必须检查支架前探梁是否收缩平衡、必须检查钩头完好情况、必须检查钢丝绳完好状况、必须检查保险绳是否使用到位,一切检查完毕方可打点行车。
针对倾角大、拐弯处滑道横向受力大、易断开的实情,综采一区在道轨上加焊铁板,增加底座受力面,减少了滑道损坏程度。同时,安排专人对滑道质量、绞车完好情况进行检查,班班必检,一架一检,确保安全作业。1月6日夜班,技术员何元杰发现30吨绞车有断丝现象,立即叫停作业,现场进行设备更换,消除了安全隐患。15日中班,在撤出第一架时,班长张军田看到支架在滑道行走时有摇摆现象,迅速对滑道平整度进行整改,避免了支架落道和翻车事故。
此次无支护支架回收工艺与以往支护回收相比,不仅减少了支护、回柱和运输三道工序,提高了工作效率,且节约了劳动用工。据综采一区区长郭新书介绍,无支护回收每班可多回收2台支架,月节约用工150个,节支13500多元。创出了邯矿集团同类工作面支架回撤新水平。
“零事故”运输
如何保证从22108面车场到22301面坡底1500米大巷运输安全?面对第一次运送净重达28吨的“庞然大物”,矿运输二区区长申贺昌和矿领导签下了 “军令状”:“不讲条件、不讲理由,完不成任务引咎辞职!”
轨道平整、基础夯实是安全运输的关键。从2015年12月中旬开始,运输二区干部职工加班加点,把1500米双轨大巷并为单轨,道基全部用石子夯实,明线一律起高700mm。面对时间紧、任务重、标准高的繁重劳动强度,运输二区道工组22人一律放弃休假,主管区长段如芳天天和职工一起卧底落道、起高垫底、改造道岔,同上同下。由于巷道风大,班长郭军文患了重感冒,下班打点滴,上班与职工仍然铆足劲干,极大地调动了职工的劳动热情,激发了大家的干劲,仅用7天就完成全部轨道改造任务,开辟了安全运输“绿色通道。”
为了确保运输过程中电机车百分之百完好,运输二区明确规定综采支架专线专送,一次只运一架,严禁大巷行人,各种语音报警装置完好,司控道岔动作灵敏可靠,保证了运输安全。
在此次支架整体回撤运输过程中,从大巷坡底到22301工作面切眼的1100米运输线,最为困难。安装11部30T绞车,需要越过两个25°的坡面。为保证安全作业,将所有绞车在打好地锚加固的同时,前后全部用钢丝绳二次紧固,绞车、钢丝绳头、钩头、信号、语音报警、开关、按钮等设备设施班班必检,完好率必保100%,轨道一律使用双道木,绞车运送一律对拉,能够随时控制支架车盘。作业过程中,三个班分别有一名矿领导和一名副总现场跟班,盯关键,抓要害,严格按规程措施作业。1月13日中班,一个支架车盘在上坡运送中不慎落道,副矿长刘福山、调度主任张尔江、巷修区副区长李起现和职工一起运点柱、打支护、起顶镐,采取两个倒链起吊、两个倒链防倒措施,仅用6个小时就使30吨重的车盘安全上道。
经过紧张有序的连续作业,运输二区将134个支架在规定时间内全部安全运送到22301工作面,实现了全部回收支架无一落道的“零事故”安全运输。
“反方向”安装
22301工作面是郭二庄矿南翼三采首采面,储量百万吨,平均煤厚3.5米,切眼长度200米,最大倾角26°,是郭二庄矿今年中厚煤层开采的主战场。而受原九采老空区影响,巷压大、变形快,加之地质条件复杂,要顺利安装134架ZY6000/22/45型支架,保障后续安全开采,实非易事。
困难面前,矿准备区创新安装工艺,改变以往从风巷向运巷安装的传统方式,实施“反方向”安装,即从工作面切眼下口向风巷方向安装,这一举措不仅使安装作业取得圆满成功,而且在邯矿集团创造了一项新的安装工艺纪录。
准备区在切眼上口和切眼内分别安装了两部20t和30t绞车,解决了支架在安装过程中的防滑和调向问题。作业过程中,准备区设专人维护顶板和运架道路,严禁绳道及三角区内人员走动。开工前,班班对切眼及上、下出口顶板进行检查加固,及时在顶板压力较大的地段打设点柱,保证了顶帮安全。针对倾角大、巷道切眼中超高和不平段,在升架前,准备区在支架顶部用道木搭设木架接顶,明确规定相邻支架高低差不超过侧护板高的2/3,顶梁垂直煤帮,与顶平行,支架垂直顶底板,歪斜不超过± 5°,杜绝了支架歪斜和倾倒现象,实现了安全高效安装。2015年12 月27日2点班,第一个排头架顺利安装到位,紧接着10点班安装完毕第二架,28日全天达到6架,2016年1月6日达到11架,创出了邯矿集团大支架安装最高纪录。
“反方向”安装减少了工作面风巷因变形维修工程量1000米,节支150万元,提前25天实现22108与22301中厚煤层工作面衔接,为郭二庄矿2016年提质增效、扭亏脱困开辟了新战场。
(作者单位:冀中能源邯矿集团郭二庄矿)
(责任编辑:庞永厚)