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大庆萨中油田低温集输工艺分析

2016-09-06韩国志大庆油田有限责任公司第一采油厂

石油石化节能 2016年3期
关键词:油站大庆油田集输

韩国志(大庆油田有限责任公司第一采油厂)



大庆萨中油田低温集输工艺分析

韩国志(大庆油田有限责任公司第一采油厂)

为了进一步开展低温、常温集输,降低天然气消耗,摸索低温集输的方法,采用分时段进行低温和常温混合集输方式,改进站内站外的管线集输流程,改进掺水泵变频器的匹配及加药破乳等方法进行低温集输,低温、常温集输6个月,平均日节气8.2×104m3,累计节气2 992.4×104m3。

低温集输;流量计改进;变频器改造;集输工艺流程改造

1 油田集输处理系统现状

萨中油田原油集输处理系统为计量间、转油站、脱水站三级处理工艺流程。计量间设有玻璃管计量分离器或流量计量油方式;转油站具有气液分离,缓冲沉降,掺水、热洗水加热增压,含水油增压外输,湿气自压外输等功能;脱水站采用二段原油脱水工艺,即一段游离水沉降分离和二段电脱水工艺[1]。

原油集输系统工艺采用双管掺水流程、串接流程、环状流程3种方式,其中在中区东部3次加密井产能建设中,站外集油系统采用串接流程和环状流程相结合的集油工艺,其他均采用双管掺水流程。

2 低温、常温集输

2.1低温集输阶段

每年从3月1日开始实施低温集输,分为2个阶段,3月1日—20日,水驱转油站掺水温度控制在50℃,水驱过渡带转油站掺水温度控制在55℃,聚驱转油站掺水温度控制在55℃;3月21日—4月30日,水驱转油站掺水温度控制在45℃,水驱过渡带转油站掺水温度控制在50℃,聚驱转油站掺水温度控制在55℃。2014年实施低温集输与2013年同期相比提前20 d,转油站外输掺水温度比去年同期降低5℃,同时聚驱转油站低温集输。

在低温集输过程中,单井掺水量应使掺水后混合液含水率大于85%、产液大于20 m3/d、单井计量间回油温度27~29℃(如果在该温度范围内无法满足前2个条件,则温度可适当提高,但最高不超过33℃)。2014年在低温集输期间全厂实施常年停掺53口井,实施降温掺水井数4149口。

2.2常温集输阶段

常温集输阶段从每年5月1日开始,水驱转油站全部停加热炉,有热洗时启1台热洗炉,以满足油井热洗需求。

在常温集输过程中,单井掺水量应使掺水后混合液含水率大于85%、产液大于10 m3/d、单井计量间回油温度25~27℃(如果在该温度范围内无法满足前2个条件,则温度可适当提高,但最高不应超过33℃)。单井掺水量控制在0.8 m3/h以内,如不掺水就可满足含水率、回油温度、产液量等要求条件,并且出油稳定,可实施停掺水集输。2014年常温集输期间共实施停掺水加热炉137台,季节性停掺井638口、掺常温水井2577口、掺低温水井937口。

聚驱转油站掺水温度控制在55℃以下,未要求实施停炉,各聚驱转油站根据实际情况运行1~2台加热炉(表1)。

2.3技术措施

2.3.1转油站流程改造

早期萨中油田集输工艺均采用转油站掺水热洗合一、站外双管掺水集油流程,来满足油井热洗需要,转油站掺水温度需要保持在70~75℃,制约了常温集输的开展,造成天然气的浪费[2]。为此,在原有工艺的基础上对转油站掺水工艺进行改造,把1台掺水热洗二合一的泵作为热洗炉,新增热洗炉出口管线,将1台掺水泵改为热洗泵,新建1套热洗阀组,实现掺水热洗分开。目前,全厂转油站已全部改造完成,形成了特有的站内掺水热洗分开、站外掺水热洗合一工艺流程,实现了高温热洗、低温掺水。

表1 转油(放水)站低温、常温集输掺水温度

2.3.2掺水泵变频技术改造

在低温常温集输期间,由于部分井实施了停止掺水、减少掺水、降温掺水等措施,转油站实施了集中热洗,掺水量受季节和运行方式的影响,变化幅度较大,造成掺水泵、热洗泵能力不匹配、运行效率较低。针对这种问题,开展了掺水泵变频技术改造,改造后节电率在15%左右,2013年在中217座转油站实施掺水泵变频技术改造,2014年对新建转油站掺水泵也进行变频技术改造。

2.3.3使用一体化可控掺水流量计

目前,全厂采用人工手动调节掺水阀门的方式调节掺水量,根据个人经验控制掺水阀的开度,存在掺水量偏大的弊端;同时,随夜晚外界温度降低,回油温度降低,而单井掺水量不能及时随回油温度动态调整,造成部分油井频繁发生冻堵现象。2015年,在中207转油站的2座计量间安装4套一体化可控掺水流量计,把流量计、流量阀及控制器3部分集于一体,实现温度设定、温度显示、流量显示、手动控制流量或自动控制流量等功能,精确控制单井掺水量。

2.3.4药剂破乳

低温、常温集油会导致进入转油站、脱水站的采出液温度低于目前正常温度,为此需要加入破乳剂在低温状态下进行破乳。通过室内低温破乳实验研究,随着温度的降低,在用破乳剂的破乳效果出现变差的趋势[3]。按照转油站、脱水站的现场实际,加药量8 mg/L,沉降30 min,采出液温度在30℃、32℃、34℃时的油水分离效果均不好,水中含油量均在1000 mg/L以上。当采出液温度在30℃、加药浓度12 mg/L时,沉降2 h后分离出的水含油量小于500 mg/L,才能达到要求。

3 低温集输效果

在开展低温、常温集输期间(6个月),与2013年同期对比平均日节气8.2×104m3,累计节气2 992.4×104m3。

3.1转油站

低温、常温集油期间,各转油站基本按照方案执行,而且运行平稳,在增加1座三元转油站的情况下,日消耗天然气量、吨液耗气指标平均比去年同期下降8.2×104m3、0.8 m3/t,取得显著的节气效果。同时,由于降低了掺水炉的加热温度,缩短了运行时间,减少了加热炉的损坏。

3.2脱水站

低温集输阶段,脱水站来油温度有所降低,平均为34.7℃,比实施前下降了2.2℃,游离水脱除器后油中含水平均为11.3%,水中含油平均为265.9 mg/L,与实施前相比,分别上升了0.3%和29.9 mg/L。电脱水器后的油中含水平均为0.13 mg/L,与实施前一致,没有明显变化,全站能够保持平稳运行。

3.3污水站

低温集输期间,全厂含油污水处理站进站污水含油量平均为269.1 mg/L,悬浮物平均85.0 mg/L,与实施前相比含油量上升了14.1mg/L,悬浮物上升了9.9 mg/L,处理后外输污水含油量平均为14.4 mg/L,悬浮物平均9.0 mg/L。深度处理水站实施前后数据持平,外输污水含油量平均为3.9 mg/L,悬浮物平均3.5 mg/L,均在合格范围之内。

常温集输初期,2014年5月1日—5日由于脱水站不能平稳运行,放水次数增加,去污水站水质有所下降,含油量平均301.1 mg/L,悬浮物含量平均129 mg/L,但通过提高加药量至12 mg/L,阶段性缩短反冲洗周期等措施,外输指标均控制在合格范围之内。从5月6日后,随着脱水站平稳生产,各项指标均恢复到实施前水平。

4 存在的问题

4.1油井井口回压升高

在2014年实施低温集输的4个月内,有47口、132井次油井井口回压升高,需要高压热洗车加温加压冲洗管道,才能使压力恢复正常。转油站为了解决异常井回压升高的问题,采取缩短整个计量站所有油井的热洗周期的方式进行处理,而且异常井的掺水量也较大,平均为1.5 m3/h,增加了能源消耗。其原因为异常井管道运行年限长、结垢严重、集油半径长、拐点多、保温效果差。

4.2转油站掺水流量计计量不准

目前,79座转油站中有10座转油站的外输掺水流量计由于结垢问题,造成掺水流量计计量不准,无法准确掌握实际掺水量。另外,由于早期采用大站供水掺水流程,为了准确计量本站掺水量,部分转油站掺水流量计安装位置在三合一出口处,无法准确计量实际掺水量,不利于掺水量控制。

4.3计量间采暖温度无法达到规范要求

在冬季实施低温集输后,部分转油站所辖计量间距离较远,由于掺水温度较低,到计量间的掺水温度在35℃左右,造成计量间值班室内温度较低,影响岗位工人正常工作。2013年开展了低温集输计量间增加暖气片,已经在207计量间实施。当冬季室外温度为-25℃、计量站掺水温度为45℃时,室内温度可以达到22℃以上,能够满足需要。

目前,全厂有60座计量间存在上述问题,部分计量间冬季室内温度只有10℃。

4.4脱水站运行不平稳

常温集输阶段,脱水站来油温度降低,平均为33.9℃,对脱水站造成一定影响,主要有:脱水站的来液汇管温度在29~30℃时,发生游离水脱除器油出口管道及浮球凝堵的现象,脱水加热炉炉效低,无法使脱水温度难达到45℃,电脱水器的跳闸次数上升,通过电脱水器看窗放水发现油水沉降分离效果变差,油层、水层及过渡层交替存在。

5 结束语

通过对萨中油田低温集输工艺的分析,确定下一步攻关方向:

◇摸索冬季低温集输温度界限;

◇推广不加热集输工艺流程;

◇寻找单井个性化管理的方法;

◇摸索冬季低温破乳药剂和絮凝剂适时添加温度及合理添加量;

◇确定聚驱、三元复合驱转油站低温常温界限。

[1]杜久恒.特高含水期原油不加热集输技术研究与应用[C]//大庆油田有限责任公司2004年度油田地面工程技术研讨会报告集(上册).大庆:大庆油田有限责任公司,2004:745-755.

[2]岳永会,王德喜.喇嘛甸油田不加热集输技术研究与试验[C]//大庆油田有限责任公司2004年度油田地面工程技术研讨会报告集(上册).大庆:大庆油田有限责任公司,2004年:762-777.

[3]刘学,杜久恒.特高含水期原油不加热集输技术[C]//大庆油田有限责任公司2004年度油田地面工程技术研讨会报告集(上册).大庆:大庆油田有限责任公司,2004:777-792.

10.3969/j.issn.2095-1493.2016.03.002

2015-12-22

(编辑 庄景春)

韩国志,2011年7月毕业于大庆石油学院,从事安全环保工作,E-mail:13945992285@qq.com,地址:黑龙江省大庆油田有限责任公司第一采油厂第一油矿,163000。

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