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火电厂湿式静电除尘器的调试及异常分析

2016-08-10李秀忠哈尔滨理工大学荣成校区山东威海64300华电国际莱城发电厂山东莱芜700

电力安全技术 2016年1期
关键词:电除尘器湿式电场

李 京,李秀忠(.哈尔滨理工大学(荣成校区),山东 威海 64300;.华电国际莱城发电厂,山东 莱芜 700)

火电厂湿式静电除尘器的调试及异常分析

李 京1,李秀忠2
(1.哈尔滨理工大学(荣成校区),山东 威海 264300;2.华电国际莱城发电厂,山东 莱芜 271100)

为满足国家最新环保政策要求,实现大气污染物排放达标,某电厂通过实施技改增设了1台湿式静电除尘器。介绍了湿式静电除尘器的工作原理、调试过程及调试中遇到的问题和解决方法,为其他火电厂湿式静电除尘器建设、调试提供借鉴。

湿式静电除尘器;粉尘浓度;运行调试;异常分析

1 湿式静电除尘器简介

1.1 工作原理

某电厂4号300 MW机组烟气系统原配备三电场静电除尘器,因不满足环保达标排放粉尘浓度小于20 mg/Nm3的要求,于2013年在湿式脱硫吸收塔后与烟囱水平烟道之间增设1台WESP-4型湿式静电除尘器。该电厂环保设施工艺流程如图1所示,即烟气经脱硝→空预器(GAH)→干式静电除尘器(ESP)→引风机(IDF)→一级湿法脱硫(WFGD)吸收塔→二级吸收塔(在建中)→湿式静电除尘器(WESP)→烟囱,最终达标排放。

湿式静电除尘器的工作原理与干式静电除尘器基本相同,即烟气中的粉尘颗粒吸附负离子,在电场力的作用下被吸附到集尘极上。但在湿式静电除尘器中,水雾与粉尘凝聚,并与粉尘在电场中一起荷电,一起被收集。收集到极板上的水雾形成水膜,通过冲洗水泵的自动定期冲洗(先自动降低电压、再对极板进行冲洗),可保持极板的洁净。由于湿式电除尘器采用水流冲洗,没有振打装置,不会产生二次扬尘;同时由于烟气温度降低及含湿量增高,粉尘浓度大幅度下降,因此湿式静电除尘器对酸雾、有毒重金属(汞、铅特等),尤其是对PM2.5具有良好的脱除效果。目前,湿式静电除尘器已在国内的火电厂中逐步得到应用,湿式静电器外观如图2所示。

1.2 主要技术指标

(1) 处理气体的种类:脱硫后的烟气。

(2) 处理气体量:1 180 000 m3/h。

(3) 额定电压:40 000 V(最高80 000 V)。

(4) 气体温度:50-53 ℃。

(5) 常用气体压力:2.0 kPa。

(6) 入口粉尘含量:120 mg/Nm3。

(7) 出口粉尘含量:20 mg/Nm3以下。

(8) 捕集效率:87.9 %以上。

(9) 压力损失:0.3 kPa以下。

图1 电厂环保设施工艺流程

图2 湿式静电除尘器外观

2 湿式静电除尘器的调试

2.1 调试前应具备的条件

(1) 调试过程中应燃用设计煤种或尽量接近设计煤种,并保证煤质稳定。

(2) 调试期间按照调试要求提供机组负荷,并稳定运行。

(3) 湿式电除尘器正常投入,冲灰系统正常。

(4) 冲洗水系统中所有主、辅设备均正常稳定投入。

(5) 各测孔都能够正常打开,测孔数量根据机组大小和现场情况而定,能正确反映湿式电除尘装置烟气、污染物等参数,测点的确定执行GB/T 16157—2006《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(以下简称《采样方法》)的规定。

(6) 湿式电除尘器各电场电压、电流、电量等仪表以及其他在线仪表准确。

(7) 测试所用测量仪器均已校验和标定。

(8) 调试期间,施工方及电厂运行人员应积极配合测试人员调整工况,并严格按照确定的调试条件调整运行参数。在调试中,若遇到异常情况,运行人员按操作规程进行处理,中止调试。

2.2 安全措施

(1) 电厂应有针对性地对测试人员进行安全教育,要求所有测试工作人员必须遵守GB26164.1—2010《电业安全工作规程》的有关规定。

(2) 临时设施使用前必须经过检查,确认其安全性能完好。

(3) 所有调试工作人员进入调试现场必须佩戴相应的防护用品。

(4) 所有的现场调试工作均须制定相应的安全措施,控制区域设置隔离设施和警告牌,防止非调试人员进入控制区域。

(5) 若调试现场发生危险情况,调试人员应尽快撤离危险区域。

(6) 服从当班值长命令。

(7) 与锅炉控制系统连接调试时,必须得到运行和调试人员的确认和监护。

(8) 调试人员与机组运行人员的通讯联络必须畅通。

(9) 系统设备发生事故或存在相应的安全隐患时,调试方有权立即停止操作,尽快恢复正常状态。

2.3 调试过程中的参数测试

2.3.1 湿式电除尘器效率测试

湿式电除尘器进、出口侧采用皮托管平行全自动烟尘采样测试仪,在测量断面测点处的网格点上逐点取样,取样后将样品烘干并称重。最后,采用重量法计算出电除尘器效率。

电除尘器效率计算式如下:

式中:η——除尘效率,%;

Cin——进口烟气含尘浓度(标态、干基),mg/Nm3;

Cout——出口烟气含尘浓度(标态、干基),mg/Nm3;

Δα——本体漏风率,%。

将测试所用的滤筒统一编号,并在测试前、后对其进行烘干和称重。具体要求为:将滤筒放入烘箱内,在105 ℃下烘干2 h;再将其取出放在干燥器皿内冷却2 h;最后用万分之一天平称重、记录。称重后保留滤筒,并由测试人员处理。

2.3.2 烟气成分测试

烟气成分测试主要包括SO2,O2,CO2等的测试,测试采用网格法,网格布置按《采样方法》执行。

采用可连续测量的物理化学原理或物理原理的仪器,对取样管道进行加热,加热温度高于140 ℃。

测量仪器标定采用高纯度的合格标气。在测量期间测量仪器采用标气进行标定,至少在测试前后各标定1次。

2.3.3 烟气温度测试

在湿式电除尘器进、出口烟道采用能快速反映温度的热电偶探头,按照网格法进行烟温测试,取各测量点的平均值。网格布置按《采样方法》执行。

2.3.4 烟气量测试

在湿式电除尘器的进、出口侧用温度计、标准皮托管、电子微压计和大气压力表测量烟气温度、静压、动压和大气压力,以此计算出烟气量。

2.4 湿式电除尘器调试启动步骤

(1) 启动工业水系统。

(2) 启动工艺水系统。

(3) 就地检查各密封风机在备用状态。启动单台密封风机,检查确认风机振动在正常范围,风道畅通,入口管无堵塞,入口挡板调节装置动作正常,DCS系统显示正确;同时,将另一台密封风机置“自动”状态。密封风机运行正常后,投入出口加热器,检查确认加热器运行良好。

(4) 启动喷淋水泵,检查确认喷淋水泵振动、出力正常,调节站处就地压力指示正常,DCS系统显示正确。将另一台喷淋水泵置“自动”状态。

(5) 启动冲洗水泵,检查确认冲洗水泵振动、出力正常,调节站处就地压力指示正常,系统无泄漏,DCS系统显示正确。将另一台冲洗水泵置“自动”状态。

(6) 启动各浆液循环泵运行。

(7) 得到值长命令,将锅炉燃油系统停运后,进行湿式电除尘器电气高压系统升压。

电气高压系统升压时,各控制柜均为“远方”控制位。先启动1号电场上部及下部绝缘子风机,当上部密封风机风压高于1 kPa,下部密封风机风压高于0.7 kPa,DCS显示密封风合适时,可启动1号电场上部及下部绝缘子加热器(密封风合适是加热器运行的必要条件)。加热器启动后,启动1号喷淋水泵(启动条件为1-4号电场全部密封风合适),然后打开1号电场喷淋阀,启动喷淋水泵。以上设备启动后,判断喷淋水流量高于150 L/min,则认为设备正常投运,荷电准备完毕。

进行升压时,在DCS系统设定二次电流给定值(正常运行为700 mA,也可逐步设定数值,逐步升压),然后点击1A高压电源荷电指令,则1A高压电源运行,检查确认电压自动升至40 000 V。观察二次电流与二次电压是否有异常,是否有较大的波动,如无异常,关闭高压电源,等待设备正式投用;如有异常,则将高压开关柜内开关推向接地端,充分放电后,检查设备内部是否有短接、短路的地方。故障排除后方可再次进行升压。

2.5 调试过程中的运行操作

湿式电除尘器运行中应定期冲洗,每个电场设置间断冲洗运行启动命令按钮,由运行人员控制冲洗间隔时间(暂按8 h),定时启动各电场冲洗过程。当冲洗水泵控制柜处于“远方”控制位,且1号电场至少有1个高压电源在运行状态,而无1号电场以外的其他电场正在冲洗,以及该电场所有冲洗阀在关闭状态时,点击冲洗命令按钮后,则1号电场电源降压运行(冲洗电压值为正常运行电压值的一半,大约为20 000 V,此时逻辑中自动降低二次电流给定,暂按50 mA)。然后启动1号冲洗泵,打开1电场上部冲洗阀。到达“上部冲洗时间”(5 min)后,关闭上部冲洗阀,同时打开1号下部冲洗阀;到达“下部冲洗时间”(5 min)后关闭下部冲洗阀,停止1号冲洗泵。阀门关闭后,延时一段控水时间(2 min);到达控水时间后,1号电场升压运行(约升至40 000 V,此时逻辑中自动升高二次电流给定,暂按200 mA)。1号电场冲洗结束后,由运行人员控制2号电场冲洗的间隔时间(暂按10 min);到达时间后,启动2号电场冲洗命令按钮,依次执行,直至4号电场冲洗结束。在此期间若某电场上冲洗阀或下冲洗阀20 s后仍未打开,则中断该电场冲洗,同时提示报警。

2.6 湿式电除尘器的停运步骤

(1) 联系值长准备下达停止湿式电除尘器运行的命令。

(2) 入口烟气量降至0,锅炉引风机停止。

(3) 系统停运前,启动冲洗水泵,对系统进行充分冲洗。

(4) 停止高压整流系统。

(5) 解除备用喷淋水泵“自动”,停止运行的喷淋水泵。

(6) 解除备用冲洗水泵“自动”,停止运行的冲洗水泵。

(7) 停止各密封风机加热器,停止各密封风机。

(8) 根据排污水箱液位,决定是否停止排污泵的运行。

3 发现的问题及处理方法

3.1 电压表示数大幅度波动

由于喷雾嘴清洗不净,粉尘过度附着在集尘板上。当粉尘突然落下时,多数情况下会发生电压表示数大幅度波动的情况。

处理方法:通过增加洗净次数,使附着粉尘落下,多数情况下电压表示数大幅度波动就会停止。如果仍然出现大幅度波动,并出现火花放电变得激烈、阴极线振动、高压控制柜故障指示灯亮等情况,则切断一次电荷,数分钟后再次接通电荷,并确认喷雾嘴没有堵塞。通过以上措施,电压表大幅度波动的情况明显减少,运行趋势表明处理效果良好。

3.2 高压控制柜故障指示灯亮

除尘器室内发生永久短路,可能原因如下:

(1) 阴极线断线;

(2) 粉尘堆积在阳极板上,并且和阴极线系统接触;

(3) 重锤脱落;

(4) 绝缘子等破损、被严重污染,绝缘不良。

处理方法:停止系统运行,检查阴极线是否断裂,断线时重新更换。阳极板积灰时,加大冲洗水流量,并观察效果;若效果仍不好,则停机检查处理。

3.3 电压表、电流表示数都大幅波动

电压表、电流表示数都大幅波动,并且最终电压表的指针几乎在0附近持续5-6 s,高压控制柜故障指示灯亮。出现此情况可能有以下几个原因:

(1) 阴极线系统的重锤从下部框架上出现偏离,阴极下部框架失去对阴极线的固定作用;

(2) 金属丝等异物残留在室内;

(3) 由于除尘器室内的气体分布不均,导致某部分气体偏流、电极间的间隔不整齐或阳极板变形发生局部的连续火花放电,造成短路;及导致阴极线振动,出现周期性火花放电。

处理方法:若是施工垃圾等金属异物残留在室内,或重锤从下部框架上出现偏离等原因,则应停机检查。若是除尘器室内的气体分布不均或阴极线振动,可适当调节电场出入口挡板,改善均流分布装置,使烟气流动均匀,降低电压表、电流表示数波动幅度。

4 结束语

通过充分的准备和调试各方的密切配合,确保了此次调试工作的顺利进行。同时,通过对调试中发现的异常工况分析处理,积累了调试操作经验。2014年2月,经山东省环保厅验收,该电厂湿式静电除尘系统能有效脱除PM2.5以及烟气中的重金属,改造后烟尘排放浓度为11 mg/Nm3,低于20 mg/Nm3的国家排放标准。

1 胡志光.电除尘器运行及维修[M].北京:中国电力出版社,2004.

2 黎在时.电除尘器的选型安装与运行管理[M].北京:中国电力出版社,2005.

3 唐国山.工业电除尘器应用技术[M].北京:化学工业出版社,2006.

4 张 宁.电除尘设备检修工(锅炉运行与检修专业)[M].北京:中国电力出版社,2009.

5 原永涛.火力发电厂电除尘技术[M].北京:化学工业出版社,2004.

6 能源部基本建设司.火电厂电气设备启动调试[M].北京:水利水电出版社,1992.

2015-08-07。

李 京(1995-),男,本科,参加高等院校电气专业学习,email:lcdc009@163.com。

李秀忠(1969-),男,高级技师,主要从事火电厂环保设备运行的技术工作。

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