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铜陵电厂3号机组封闭母线单相接地故障分析

2016-08-09陆广军

大科技 2016年33期
关键词:盘式零序主变

陆广军

铜陵电厂3号机组封闭母线单相接地故障分析

陆广军

(皖能铜陵市发电有限公司 安徽铜陵 244000)

随着大容量发电机组的广泛使用,封闭母线在电厂中的应用也越来越普及。封闭母线以安全、可靠、安装维护方便等优点获得好评。但是由于各种原因造成母线内部积水,大大降低其绝缘水平及可靠性,直接危及到发电机组的安全运行,甚至造成跳机事故。本文以此为背景对机组封闭母线单相接地故障进行分析。

机组;单相接地;故障

2016年7月4日,铜陵电厂3号机组由于主变低压侧B相盘式绝缘子上侧存在大量积水,导致机组跳机,分析如下:

1 设备状态或事件(数据记录)

2016年7月4日21:44:57H,机组负荷186.4MW,3号机组跳闸,DCS发“定子接地跳闸”信号,厂用电快切动作正常,经检查发现3号机组两套发变组保护均发“定子接地保护动作”,发变组故障录波器起动,3号主变出口2803断路器跳闸,灭磁开关跳闸。

经查故障录波器曲线、两套发变组保护(A、B套)的动作报告及曲线,动作报告显示动作时中性点零序电压33.53V,机端零序电压39.31V,发电机出口B相电压二次值降至56.12V。约故障500ms后,机组跳闸,故障900ms后,电压恢复为正常波形(机组已跳闸,恢复电压值为残压值)。

现场检查3号发电机出口各电气设备,发电机出口PT、高厂变盘式绝缘子及橡胶套管、主变盘式绝缘子及橡胶套管,在3号发电机出口封闭母线的3号主变低压侧B相盘式绝缘子上侧发现大量积水,观察孔上有凝露现象(A、C相无积水及凝露)。3号发电机盘车停运后作进一步检查,在存在积水的盘式绝缘子内侧发现两处放电痕迹,从而判断该故障为盘式绝缘子积水过多导致该处绝缘破坏,引起封闭母线B相对地放电,导致“3号发电机定子接地”保护动作。

发电机盘车停转后,测量发变组热态绝缘,发变组热态绝缘值10MΩ。

2 设备情况描述

(1)3号机发变组保护装置为RCS-985A,生产厂家为南瑞继保电气有限公司,故障录波器为武汉中原华电科技股份有限公司生产的ZH-3B发电机变压器组动态记录装置。

(2)3号发电机封闭母线为“华东列电”生产的封闭母线,外配空气循环干燥装置GZ45-II型空气型封闭母线空气循环干燥装置。

(3)3号发电机封闭母线采用典型的“发电机-变压器”单元接线,封母长度约50m。原封闭母线干燥保护采用吸附式微正压装置,由于自安装投运以来,一直存在诸多缺陷及安全隐患,运行状况不良。

本次故障停机后,检修人员打开封闭母线窥视孔及取出多只支持绝缘子检查,发现封闭母线B相靠近主变低压侧的凝结水最为严重,而远离低压侧凝结水状况减轻,且A、C相封母内基本无凝结水。后再次测量封闭母线及发变组整体对地绝缘电阻2~4MΩ左右。

3 数据分析

(1)3号机发电机接地保护零序电压灵敏段定值10V,零序电压高定值段为20V,零序电压保护延时0.5s跳闸。当零序电压测量值超过零序电压高定值,保护动作于跳闸不需经过主变高压侧零序电压辅助判据闭锁。保护动作时中性点零序电压为33.53V,高于零序电压高定值,故保护动作正确。

(2)动作报告显示,故障时发电机出口电压二次值分别为A相电压76.3V,B相电压37.3V,C相电压60.83V,B相电压明显降低,A、C相电压升高,判断故障相为B相。由于B相接地不是直接死接地,B相电压未降为0V,故A、C相相电压大小未升高至线电压值。现场检查也印证了B相的接地放电。

(3)根据故障录波,故障500ms后,机组跳闸,故障900ms后,电压恢复为正常波形(机组已跳闸,恢复电压值为残压值)。机组跳闸后测量发变组热态绝缘,发变组绝缘10MΩ,说明发变组跳闸后,发变组绝缘已经恢复,进一步印证了发变组接地故障为瞬时性的接地放电,900ms后恢复了绝缘。

4 原因分析

此次接地故障为3号发电机出口封闭母线3号主变低压侧B相盘式绝缘子上存在大量积水无法正常排出,使得盘式绝缘子有效爬距仅有4~5cm,严重低于20kV电压等级系统允许最小爬距,从而引起放电。最为关键的是找到大量积水产生的原因,原因分析如下:

4.1 封闭母线存在漏点

若盘式绝缘子上部封闭母线处存在漏点,近期天气状况恶劣,暴雨不断,渗漏水可直接滴下或汇入该绝缘子上端面,形成积水。若封闭母线其他部位存在漏点,内部水分增加速度快于干燥空气循环装置的干燥速度,水分在温差变化作用下在干燥空气回气部分(封闭母线B相)产生凝结水,而封闭母线3号主变侧位置较低(积水严重处,见故障图片),最终凝结水全部汇入该盘式绝缘子,而绝缘子处排水口无法排除盘式绝缘子裙边内的积水,导致母线对盘式绝缘子积水部分放电。

图1 故障点图片

2014年大修期间,对主变低压侧盘式绝缘子进行了更换,改造过程中,对母线铝桶进行了切割改造,在对接焊接过程中,存在三面搭接焊接过程中的堆焊不到位问题,即短路板、中间对接封母和下侧封母三面对接,只对上部进行了堆焊,下部未完全堆焊。(参考图2)使得封闭母线与外部联通,有潮气进入。

4.2 干燥空气循环装置运行模式有待改进

3号机组的干燥装置运行在自动模式,即封母内湿度低于20%停运,高于50%启动。而温湿度测点只有在B相的外墙出口处一个单独测点,不能反映主变侧盘式绝缘子及附近的潮湿度,进入的潮气在温差变化下发生凝露,从而产生凝结水汇入干燥空气回气部分(封闭母线B相)。

图2 封闭母线B相焊接示意图

4.3 自动模式下的湿度监视器设置在封闭母线外墙出口处不合理

由于封闭母线为A、C相进气,B相回气,在主变盘式绝缘子及橡胶套管附近为空气循环干燥装置的最尾端,此部分为进气与回气的联通部分,且空间大,存有的死区(即不能参与空气循环)也最大,凝露可能性最高。在此处设置湿度监视器最为合适。而不应该仅仅设置在外墙出口。

5 改进措施

(1)针对可能存在的漏点(如支持绝缘子密封圈及固定螺丝部位)涂抹密封胶。对主变低压侧三相窥视孔增加密封圈并涂抹密封胶。对三相管母与盘式绝缘子之间涂抹密封胶。对B相封闭母线主变低压侧升高座联通板下部进行焊接密封并检漏。

(2)将3号发电机干燥空气循环装置同样设置在手动启动状态,机组运行期间,空气循环干燥装置保持长时间运行。

(3)定期通过主变及高厂变下部的排水阀进行排水,检查设备运行状态。

(4)在封闭母线最远处的的主变盘式绝缘子处增加湿度测点,用于自动模式下的温湿度控制和监视。

(5)定期对封闭母线及空气循环干燥装置进行检查和记录相关数据,确保设备的长期稳定运行。

(6)要求封闭母线所有的区域必须实现正压,确保封闭母线外的潮湿空气不进入封闭母线内结露;实现三进(A、B、C三相封闭母线进气)单出(单独设置一根回气管道);回气管道设置≮汇聚母管2倍管径,引出变压器后设置法兰连接,后面使用不锈钢管道接回空气循环干燥装置。

[1]韦柳丹.主变低压侧封闭母线接头过热分析及处置[J].红水河,2016(05).

[2]王 俭,高 远.共箱封闭母线多物理场耦合分析[J].电气开关,2014(02).

[3]李永华.浅析封闭母线安装达到质量标准要求的措施方法[J].福建建材,2013(12).

TM862

A

1004-7344(2016)33-0074-02

2016-11-12

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