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AC-13岩沥青改性沥青混凝土面层总结

2016-08-09洪鑫

大科技 2016年4期
关键词:试验段面层摊铺

洪鑫

(宣城华安路桥工程监理有限公司 安徽宣城 242300)

AC-13岩沥青改性沥青混凝土面层总结

洪鑫

(宣城华安路桥工程监理有限公司 安徽宣城 242300)

我部进行了AC-13岩沥青改性沥青上面层试验段的施工。施工结束后及时对各项指标进行了检测分析,确定了合理的施工方案,达到了试验段的目的,现将试验段施工过程及检测结果总结上报,用于指导路面沥青上面层的全面施工。

AC-13岩沥青改性;混凝土;检测

1 工程概况

G205山深线工程位于皖南山区旌德县,该县处于亚热带季风气候,冬冷夏热,年平均降雨量在1600~2000mm之间。本工程选取K1511+000~K1513+000段作为岩沥青试验段,图纸设计为:3cmAC-13(岩沥青改性)沥青混凝土+处理后老路(病害处理)。本项目在2015年9月12至2015年9月13日进行了AC-13岩沥青改性沥青混凝土面层的施工。

2 试验段施工依据

(1)《G205山深线岩沥青实施性施工技术方案》;

(2)《公路工程质量检验评定标准》及国家行业现行的标准、规范和规程等。

3 试验目的

为了提高沥青面层高温抗车辙能力,增加沥青混凝土的粘结力减少水损坏。

4 试验路段材料

(1)粗集料:采用宁国竹峰石灰岩碎石,其各项技术指标符合施工规范要求;

(2)细集料:采用绩溪华龙石灰岩石粉,其各项技术指标符合施工规范要求;

(3)矿粉:采用绩溪水泥厂生产的石灰岩质矿粉,外观干燥洁净、无团粒。其各项技术指标符合施工规范要求;

(4)岩沥青:根据实施性技术方案要求,本次试验路段采用Gilsonite岩沥青;

(5)沥青:采用东海牌AH-70基质沥青,经检测各项指标均满足规范要求。

5 试验方案

(1)《G205山深线岩沥青实施性施工技术方案》。

(2)岩沥青的生产分为干法和湿法两种,本项目经开会讨论确定采用干法施工,岩沥青需采用人工投料法。考虑到拌合连续性要求和拌缸容积大小,在施工前对岩沥青采用分袋称量,每盘料拌合重量为1650kg、油石比为5.2%时称量的重量为6.9kg,在热料进入拌缸时及时将岩沥青投入拌缸,先干拌18s后湿拌35s,温度控制按照改性沥青相关的技术要求进行控制。

6 施工概况

6.1 配合比

目标配合比委托宣城市公路试验检测中心进行设计,目标配合比确定最佳油石比为5.2%(岩沥青用量为沥青总用量的8%),生产配合比按照目标配合比进行试验,得出最佳油石比为5.2%(岩沥青用量为沥青总用量的8%)。

6.2 原材料

原材料检测结果见表1。

6.3 生产配合比确定各种集料的百分比用量(如表2)

6.4 施工前对参加施工的人员按照《G205山深线岩沥青实施性施工技术方案》的要求进行了详细的技术交底,确保每个工作人员都能胜任自己的本职工作。

6.5 测量放样

按每10m恢复中边桩,采用平衡梁进行厚度控制。并安排专人进行认真检查复核,测量并标出铺筑外边界线,确保了有效宽度满足设计要求。

表1

表2

6.6 施工

(1)拌和

使用自控间歇式沥青混凝土拌和机拌制混合料。首先将拌和设备调试到最佳状态,对全部计量系统进行了检查,多次调试各进料仓的进料量。生产过程中由于用干拌法施工,岩沥青需采用人工投料法。考虑到拌合连续性要求和拌缸容积大小,在施工前对岩沥青采用分袋称量,每盘料拌合重量为1650kg、油石比为5.2%时称量的重量为6.9kg,在热料进入拌缸时及时将岩沥青投入拌缸,先干拌18s后湿拌35s,在干拌过程中发现拌缸漏粉,我们对干拌时间调整为8s,湿拌时间调整为45s,同时在干拌时将运输车辆及时移出避免漏粉对沥青混合料污染,以混合料拌合均匀、所有矿料颗粒包括矿料充分烘干全部裹覆沥青结合料为准,并经试拌确定,使拌和的沥青混合料均匀一致,无花白料,无结团成块或严重的粗细料分离现象(图1工艺流程图)。

图1

(2)运输

采用10台50t大型运输车辆,运输前用油水混合物(油:水=1:3)涂抹车厢四壁,以防止混合料粘到底板上,没有积液或积水。从拌和机向运料车上放料时,每卸一盘混合料移动一下汽车位置,以减少粗细集料的离析现象。

(3)混合料摊铺

①摊铺之前调整熨平板预拱高度为1.2cm,保证摊铺后横坡达到设计要求,摊铺机速度为3m/min,夯锤频率为2.5档,减少了摊铺过程中摊铺机行走导致的剪切裂纹。

②摊铺前对摊铺机做了仔细地检查、调整和清洗工作,摊铺前充分预热(熨平板温度不低于100℃),料斗喷柴油,不允许任何杂物混入混合料中,前场准备好后才通知拌和楼拌料。

③摊铺前对每车混合料进行检查,运送到现场的温度不低于165℃。

④摊铺机摊铺速度现场测定为3m/min左右。

⑤施工中,外边部摊铺至设计宽度边缘,压实后实测平均宽度为4.5m。

⑥每车混合料摊铺完后,关一次受料门,不使混合料沿着受料门两侧堆积,冷却到规定温度以下者不得摊铺。

(4)碾压

试验段确定的碾压长度为30~50m,现场施工时采用初压、复压和终压的碾压方式。

碾压机械为两台双钢轮压路机(吨位:13T)、一台胶轮压路机(吨位:30T)。

初压:一台双钢轮紧跟碾压,静压两遍,振动两遍;

复压:一台胶轮碾压四遍;

终压:一台双钢轮碾压两遍。

(5)接缝处理

采用垂直衔接的方式处理接缝,为便于清理接头,在结束的端头应放置与压实厚度等厚的木板挡块。待压实后撒走挡板和外部混合料。接缝垂直线路中心线或法线方向,接缝面呈90°。下次摊铺前用高压风将接缝处吹干净,涂上粘接沥青并预热后方可进行摊铺。碾压时,人工对接缝进行初步处理,并随时测量平整度,确保接缝密实平整。

(6)交通管制

在下面层试验段碾压结束后实行交通管制,禁止车辆通行。

7 检测结果对比

7.1 检测结果(如表3)

表3

7.2 宣城市公路工程检测中心检测数据(二次加热)(如表4)

两种沥青混合料各项指标相差不大,均能满足技术规范要求,相比岩沥青改性沥青技术指标比改性沥青偏小。

8 经济分析

两种沥青混合料成本分析如表5。

表4

表5

9 结论

(1)在岩沥青混凝土面层试验路段施工过程中,严格按《G205山深线岩沥青实施性施工技术方案》施工,各个关键工序的控制到位,各项指标基本满足设计及规范要求。

(2)干法施工岩沥青改性沥青时人工投料极为不便,灰尘较大,作业的工人身体带来健康隐患,同时周边环境造成一定的影响,工艺需改进。

(3)建议大量生产时,采用成品岩沥青改性沥青直接拌和,或改进拌和楼的装置,避免人工投放,以改进生产工艺和提高经济性。

[1]蔡旭.沥青路面抗车辙性能评价及结构优化[D].华南理工大学,2013.

[2]付强.岩改性沥青在乐宜高速中的应用技术研究[D].重庆交通大学,2013.

U414

A

1004-7344(2016)04-0158-02

2016-1-20

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