罗河铁矿环形井底车场柔性化设计改进
2016-06-02何晓文
何晓文
(安徽马钢罗河矿业有限责任公司)
罗河铁矿环形井底车场柔性化设计改进
何晓文
(安徽马钢罗河矿业有限责任公司)
摘要马钢罗河铁矿针对车场运输能力不足,环形车场生产与基建、维修之间的刚性制约等问题,采取加大曲线半径、新增独立空车道、创新设计“柔性组合式井底车场”等措施,消除了原车场各穿脉运输平巷的刚性弱点,提高了车场的整体运输能力。
关键词井底车场环形折返式柔性设计
罗河铁矿为新建特大型井下矿山,于2007年1月经国家发改委核准,被列入安徽省“861”行动计划重点工程建设项目。罗河铁矿位于安徽省合肥市庐江县境内,采矿权面积为4.76 km2,批准储量为3.4亿t,矿床平均全铁品位为34.47%。矿体形态为不规则似层状,走向长1 911 m,宽1 099 m,厚度2.03~141.68 m,平均59.66 m,埋深445~813 m,倾角10°~12°。矿山规划规模为1 000万t/a,分期开发。一期开采规模为300万t/a,产品为全铁品位为65%的铁精矿96.87万t和硫品位为43%的硫精矿26.5万t。矿山采用竖井开拓、阶段或分段空场嗣后充填采矿法,井底车场为有底部结构环形车场,在基建及试运行阶段发现线路设计技术标准偏低,运输能力不足等问题。为此,根据矿山规划发展总体要求,东区井底车场按照530万t/a进行了柔性化设计改进,改进后满足了现场生产要求。
1井底车场原设计存在的问题
1.1原设计方案
(1)总体平面设计。车场整体平面结构为大环形状、近南北向布置,主副井及调车场位于车场北部,车场南部共设7条运输穿脉(以下简称1#~7#穿),穿脉北端设运输联道(以下简称北环)将其连通,空车道与1#穿连接,重车道与北环连接;穿脉南端设运输联道(以下简称南环)将各穿连通;进风井石门与南环垂直连接,车场东侧布置井下炸药库。
(2)车场纵向设计。以“水仓入口~车场水窝”为轴线,南北高、中间底,东南区局部反坡。
(3)线路设计。轨距为900 mm,最小曲线半径为45 m,1/6道岔,38 kg/m钢轨,线路坡度为3‰~5‰,直流550 V架空线路供电。
(4)运输方式设计。车列受矿后,电机车牵引10 m3矿车至矿石主溜井、1.2 m3矿车至副井,主溜井卸载站与副井调车场平行布置,采用环形顺时针单向运输方式,信集闭控制(见图1)。
图1 改进前-560 m阶段运输井底车场平面布置
1.2原设计存在的问题
(1)车场运输能力不足,设计缺乏柔性。重车道、空车道及1#穿、南环、北环等外环任何一条运输巷发生故障时,矿山面临全线停产威胁。
(2)基建时间长,投资大。该矿溜井共有72条,矿山投产只需22条溜井,其他非当期放矿漏斗安装闲置。
(3)排水成本较高。1#穿及东南部矿坑水汇集到车场水窝后,需泵送至水仓。
(4)线路设计技术标准偏低,运输效率较低,易发生掉道故障。
2技术改进方案
根据矿山规划发展总体要求,东区井底车场最大运能按照530万t/a进行柔性化设计改进,技术改进方案如下:
(1)保持“重下空上、安全经济”的设计原则,即:确保重车下行、自然流水,且重车下行2.5‰≤坡度≤5‰、空车上行坡度≤7‰。
(2)提高有轨线路技术标准。保持轨距900 mm不变,最小曲线半径由45 m加大至60 m,道岔型号由原1/6加大至1/7,轨型型号由原38 kg/m加大至43 kg/m。
(3)确定“一面两点”的优化方案。即:原设计的主副井进出车场的“层面”保持不变(改进后见图2),以“重车道与北环交叉点、车场水窝处轨道中心点”为基点,整体调整“两点”以南的施工图,尽可能实现矿坑水自流,减少车场水窝的汇水量,达到低能耗、高效率、安全可靠的规范标准。
图2 改进后-560 m阶段运输井底车场平面布置
(4)新增独立空车道,消除1#穿兼做空车道的刚性弱点。
(5)创新设计“柔性组合式井底车场”,消除原车场各穿脉运输平巷的刚性弱点。新增340 m小北环,将原车场北环与空车道连接,构成“环形+折返式” 组合型井底车场。正常生产时车列按照环形顺时针单向运行;各穿脉有故障时,车列自故障点处可折返运行;重车道、空车道有故障时,利用双车头牵引,自卸载站任何一侧均可实现折返式运行。
(6)将南部进风大巷与二期规划的8#穿脉连接,近采场处布置采区斜坡道,可辅助二期开拓工程建设。
(7)在空车道~7#穿之间新增“东西联络道”,作为井底车场布置信集闭信号及六大系统设施的联道,提高安全保障度。
(8)将其他脉外硐室尽可能地调整到矿体边缘的东北、西南角脉内,如采区变、牵引变、通风变、检修硐室等,减少废石开拓量。
3技术指标验算与评价
(1)运行效率验算。环形车场平均运距为 4 120 m(其中:直道2 500 m,慢行道1 500 m),设计正常运行速度为250 m/min、慢行速度为100 m/min、放矿平均速度为15 min/车列、调度待车为5 min/车列,改进后每车列循环周期约为45 min。
(2)生产能力验算。改进后,柔性组合式井底车场运输能力大大提高。在车场一期矿岩总运能 >320万t/a工况下,生产组织按照15h/d、3组列车计划,满足一期工程的要求;在车场远景规划矿岩总运能>530万t/a工况下,生产组织按照19.5 h/d、3组列车计划,也能满足矿山远景规划要求。
(3)安全性验算。矿山一期采选规模 300万t/a 时,矿岩、材料运输共4列,车列平均间距1 030 m,满足安全要求;矿山远景规划采选规模达 1 000万t/a,即该车场服务采选规模为500万t/a时,矿石运输3列,废石或材料运输2列,共5列,车列平均间距为824 m,也能满足安全要求。
(4)柔性度评价。“环形+折返式”组合型井底车场在“环形运输”的基础上,扩展了折返式运输功能,大大提高了生产柔性,任何一条运输巷发生故障时,均可实现折返式放矿运输。
(5)经济合理性评价。缩短了基建时间,减少安装工程占用资金3 000万元,节省了车场排水费用,减少了脉外硐室工程开拓量1.5万m3。
4结语
马钢罗河矿业通过对环形井底车场的柔性化设计改进,保持了传统环形井底车场生产能力大、安全可靠的优点,同时具备折返式运输功能,解决了环形车场生产与基建、维修之间的刚性制约。改进设计后的车场具有逐段施工、逐步投入的机动性,在井底车场基建和维修时,可以保障基建或生产秩序正常运行,具有极为广泛的推广价值。为保证安全生产,井底车场调度系统仍需同步完善。
(收稿日期2015-12-02)
何晓文(1968—),男,主管,高级工程师,231562 安徽省合肥市庐江县罗河镇合铜路。