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论副井提升机的改造设计及应用

2016-05-30叶武

现代商贸工业 2016年13期
关键词:改造选型

叶武

摘要:潞安新疆煤化工(集团)有限公司二矿为集团公司主力矿井,经多年升级改造年产量在3.0Mt/a以上,矿井目前使用的JK-2.5/30型单滚筒提升机已经不能生产需要。据此,结合工程实际,对其副井提升机改造进行了选型设计。

关键词:副井提升机;改造;选型

中图分类号:TB

文献标识码:A

doi:10.19311/j.cnki.16723198.2016.13.093

1 概述

潞安新疆煤化工(集团)有限公司位于天山南麓的三道岭矿区,西距乌鲁木齐市520km,东距哈密市74km。潞安新疆煤化工(集团)有限公司二矿为集团公司主力矿井,经多年升级改造年产量在3.0Mt/a以上。

潞新二矿目前副井提升机使用的是年产60万吨矿井服务设计的JK-2.5/30型单滚筒提升机,配套功率为320kW,提升速度3.2米/秒,最大静张力90kN,提升机采用TKDA转子串电阻的调速电控系统,已属于国家淘汰产品。该提升系统承担全矿井下物料和人员升降,1992年建井安装使用至今,已经服务约20余年。副井运输出现大量安全隐患,提升能力不足,无法满足生产要求,为保证副井安全、可靠、高效运输需要对其进行改造。

2 设计选型

现矿井工业场地设有一个主斜井、一个副斜井。主斜井现装备带式输送机,担负矿井原煤的提升运输任务;副斜井为单钩串车提升,担负矿井矸石的提升及人员、材料、设备等升降任务。

副斜井地面标高+1032.177m,井底车场+818m,倾角25°,井筒斜长520m。井上、下均为平车场。提升容器:1吨标准固定矿车,自重592kg,载矸重1800kg。人员升降:使用XRB-6/6型抱轨式斜井人车(最大运行速度4m/s),其头车质量2200kg,挂车质量1000kg,每车可载15人,3辆(2头1挂)。最大提升重量:提升最大件设备质量为32吨(综采液压支架质量+平板车质量)。最大班下井人数180人;矸石率0.4%;每班:下材料4次;运送设备6次;其它作业10次。

提升距离:Ht=30+520+30=580m,钢丝绳悬垂长度:Hc=580+40=620m,钢丝绳选用42 6×K19-FC 1570 B zS(d=42mm,Pk=7.50 kg/m,Q=1030×1.214=1250.42kN)。

提升机选用1台JK3.5×2.5P/31.5型单绳缠绕式单滚筒提升机(特殊订货,滚筒左出轴D=3.5m,B=2.5m,Vm=3.4m/s,Fj=170kN)。提大件设备时负荷最大,钢丝绳的静张力最大为164kN,钢丝绳的安全系数为7.6。提升人员时,每钩串3辆人车(2头一挂),钢丝绳的安全系数为19.5。提矸石时,每钩串5辆矸石车,钢丝绳的安全系数为15.9。滚筒与钢丝绳直径比D/d=3500/42=88.3>80,缠绳层数n=1.3<2(允许2层缠绕)。天轮选用TXG-3000/23型固定天轮(Dt=3000mm,d>40~42.5mm),天轮与钢丝绳直径比Dt/d=3000/42=71.4>60。

提大件时,N=1.1×164000×3.4/1000×0.9=683kW,提升机配套的电动机选用YPKK630-10型变频防爆电动机(N=800kW,U=6kV,n=597/min)。

班净提升时间4.3h<4.5h。经校核选用设备满足设计要求。为便于设备安装和检修,在提升机房内设SQ型手动双梁起重机1台,起重量20t,跨度15m,起吊高度7.5m。减速器选用行星齿轮减速器,提升机选用恒力矩液压站,采用液压盘形制动器制动,二级制动。

副斜井提升设备配电与控制:副斜井提升机配套电机为6kV-800kW,属二级负荷。在副井绞车房旁设置一座6kV配电室,采用双回电缆电源线路供电,2回电源分别引自地面矿井35kV变电所6kV侧不同母线段;两回电源线路1回工作,1回备用。副井提升绞车电控采用BPDK型全数字变频电控装置。该装置采用变频器进行起车和调速控制,可实现过卷保护、反转保护、轴编码器失效保护、全行程限速保护、深指失效保护、制动油、润滑油过欠压保护、闸瓦磨损保护、通信错误、给定方向记忆,变频器软硬故障等安全保护功能。

3 设备布置方案

经过多次调研,结合现有矿井工业场地实际情况进行多方案提升系统布置比选,确定以下方案,设计具有以下特点。

(1)在不影响生产情况下,新建提升房在原有提升机房后约20m后施工及设备安装,新建钢井架天轮架,天轮架采用混凝土基础予浇筑,预制钢天轮架在现有天轮架后安装。新提升设备安装完毕后,在旧提升机房开出新系统钢丝绳运行洞口,进行提升系统调试,可用最短时间完成新旧系统对接。

(2)由于新提升机房的后移,增加了副井平车场安全运行距离,车场增设液压齿轨推车机,技术工艺先进,提高了生产效率及生产安全性。解决了副井改造前采用人工推车,服务人员多,运输效率低,安全性能低等问题。

(3)提升系统改造后,提升机房设备布置在满足设备使用基础上,内设封闭降噪控制室,增设洗手间、更衣室、配件室,机房宽敞明亮,改善了工人生产工作环境,减少了职业危害因素。提升机房采用钢架彩板结构,施工简单、周期短。改造期间对矿井正常生产影响小。

(4)副井提升系统改造后,采用计算机全数字化调速与监控系统,并能方便地与矿管理网联网,提高了矿井副井提升系统现代信息化技术水平,满足现代化矿井系统要求。

4 结语

潞安新疆煤化工(集团)有限公司二矿提升系统改造后,该提升设备为疆内使用的大型缠绕式提升机之一,提升静张力大,满足整体下放大件设备要求,减少了设备解体再组装工作量,减小劳动强度、提高工作效率,改造后副井提升能力满足要求,可靠性高、安全性能好。采用国内先进的变频电控系统,节能降耗。

老矿井改造随着生产能力的提高、开采水平的加深,井下大型现代化机械化设备投入使用,对副井提升系统改造提出了新的课题。合理的提升设备选型、在满足提升系统要求下,结合现有矿井工业场地实际情况进行提升系统改造,潞安新疆煤化工(集团)有限公司二矿提升系统改造为同类型生产矿井提升设备、配套电气控制改造建设,提供了丰富的设计及实践经验。

我院于2013年初完成了《潞安新疆煤化工(集团)有限公司二矿副井提升系统改造设计》及相应的施工图设计。改造项目年底建成,2013年12月通过潞安新疆煤化工(集团)有限公司的项目验收。经过近2年的生产运行,现场反馈提升系统运行良好。2015年12月该项目获煤炭行业(部级)第十七届优秀工程设计奖,施工图设计三等奖。

参考文献

[1]戴瑞生,潘金生.矿山固定机械手册[M].北京:煤炭工业出版社,1986.

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