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包头第二热电厂200MW锅炉燃烧器改造

2016-05-30潘磊胡建刚

科技资讯 2016年17期
关键词:结焦

潘磊 胡建刚

摘 要:包头第二热电厂两台200 MW机组锅炉由于近年来煤质下降、煤质灰熔点低以及锅炉存在的设计性缺陷,造成炉膛结焦严重,并且造成过热器、再热器的减温水量大及壁温超温等影响经济性、安全性的问题。该文以包头第二热电厂200 MW机组锅炉为研究背景,找出导致锅炉严重结焦的问题所在,通过研究分析得到以下结论,在锅炉原设计条件下,一次风射流轨迹不同程度发生刷墙,引起水冷壁结焦,同时炉膛结焦后壁面温度提高,又反过来加重结焦,形成恶性循环。

关键词:一次风 结焦 四角切圆

中图分类号:TK223 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2016)06(b)-0021-02

1 设备概况

包头第二热电厂200 MW机组锅炉为DG670/13.7-22型超高压、一次再热、自然循环、固态排渣锅炉,?型布置,设计煤种为烟煤。采用直吹式制粉系统,采用三分仓回转式预热器、钢构架(双排柱)。过热蒸汽温度调节采用两级给水喷水调温。再热蒸汽温度调节采用烟气挡板,喷水作为细调措施。

炉膛边长为12 400 mm×12 080 mm。炉膛高41 m。煤粉燃烧器锅炉厂原设计采用四角布置切向燃烧、带周界风的固定式直流燃烧器,一、二次风燃烧器喷口轴线形成的炉内假想切圆的直径为Φ529 mm和Φ830 mm。每角燃烧器喷口共布置有12层喷口,其中一次风喷口5层,顶二次风喷口1层,其余6层为二次风喷口。燃烧器顶部设置顶二次风喷口(即OFA喷口),OFA喷口反切15度,旨在降低炉内气流的残余旋转,减少炉膛出口处两侧烟温的偏差。

燃烧制粉系统采用5台ZGM80G中速磨煤机冷一次风直吹式制粉系统,其中4台磨煤机运行,1台备用。设计煤粉细度R90不大于22%。

燃烧器每层风室的入口处均设有二次风门挡板,风门的控制采用层控方式。

2 现状

包头第二热电厂200 MW机组锅炉自投产以来一直存在严重结焦问题,结焦使过热器超温、减温水量比设计值高30%~50%,机组带负荷能力降低30%~40%,锅炉燃烧不稳定,结焦、超温现象严重,具体表现在以下几个方面。

(1)锅炉炉内结焦严重。锅炉出力低,机组带负荷能力降低30%~40%,不能满足生产需要。到2008年8月初机组带负荷100~130 MW。

(2)高温过热器与再热器管壁温度偏高,减温水量比设计值高30-50%,减温水量已调至极限。

(3)锅炉燃烧不稳定,发生过数次灭火保护动作(MFT)。

(4)锅炉热效率偏低。

3 原因分析

两台200MW机组投产以来,存在着全炉膛水冷壁严重结焦,炉膛出口烟温升高,高温过热器与高温再热器超温、减温水量大,锅炉排烟温度高等一系列问题。分析原因如下:(1)一次风煤粉气流的刷墙,引起水冷壁结焦,导致炉膛辐射传热量减少,炉膛平均温度升高,进而炉膛出口温度随之升高,对流烟道过热器与再热器超温。(2)一、二次风的分离,造成炉膛混合性能变差,从而燃烧推迟,炉膛火焰中心上移,这是引起屏式过热器结渣的重要原因之一。(3)导致燃烧器区域水冷壁附近还原性气氛,降低了灰熔点,加剧炉膛结焦。

4 改造对策

包头第二热电厂200 MW机组锅炉自投产以来一直存在结渣、超温等问题,严重影响机组的经济性和安全性,针对这些问题,笔者对锅炉燃烧器的仅将一次风进行反切和燃烧器进行分析、研究,分析锅炉结渣、超温的根本原因,从而提出切实可行的改进方案。

4.1 速度场、温度差数值模拟及分析

按照改造思路,将C层一次风燃烧器喷口移到F层二次风下方,并且在C层一次风燃烧器下方增加一层M层二次风,具体布置情况如图1所示,这样可以起到降低燃烧器高宽比作用。

4.2 燃烧器整体重组改造方案布置特点分析

(1)各层一次风射流与各层二次风射流形成相同实际切圆,并处于炉膛合适的中央区域。即炉膛内上下形成直径相同的柱状火焰。

(2)一次风射流因不再刷墙,因而当煤灰熔点较高煤时,可解决炉膛结焦,锅炉可以满足带高负荷要求。而当燃用低灰熔点煤时,也能有效缓解炉膛结焦的过程和严重程度,较改前有明显改善。锅炉运行可靠、安全。

(3)一次风与二次风射流得到充分混合。燃烧器区域燃烧强烈、充分。促进劣质煤的高效燃烧,提高燃烧效率。

(4)燃烧组织合理,结合EI燃烧器着火稳定性强。

(5)在减轻炉膛结焦,提高炉膛传热的同时,火焰中心较低,可以降低炉膛出口烟气温度,减少过热器、再热器减温水量,提高机组发电效率。

(6)上述改造方案下,满负荷条件下,炉膛反正切动量流率矩为-0.63,炉膛出口烟温偏差可以得到有效控制。

5 改造后效果

通过以上的分析,提出了燃烧器的最优化改造方案,并于2009年9月和2010年8月别对两台锅炉进行了改造,改造后使锅炉的结渣情况得到彻底的解决,增强了机组的带负荷能力,经济性和安全性得到了明显的提高。

2009年7月25日和12月10日分别进行了改造前后性能试验,燃烧器改造以后,燃用较好煤质具有带200 MW负荷的能力。而改造前由于锅炉结渣、超温,只能在120~150 MW之间运行,锅炉效率由143 MW负荷时的91.49%提高至200MW负荷时德92.45%。排烟温度由141.6 ℃下降到129.2 ℃,降低了10 ℃~12 ℃。其它如烟气中氧量、飞灰可燃物含量、大渣可燃物含量、各项热损失均有了不同程度的降低。

另外,锅炉的实际运行情况也有了较大的改善,具体为:(1)炉膛结焦程度较改前显著减轻。掉焦次数明显减少。炉膛出口屏过、高过、高再壁温降低,锅炉安全性得到提高。(2) 锅炉燃烧稳定,未发生过MFT。(3)炉膛混合性能提高,改造后运行氧量较改造前降低1.5%~2.0%,从而降低了排烟热损失。

6 改造后经济效益

(1)自09年9月4日,锅炉燃烧器改造完成到2010年2月底,运行总计达6个月4 320 h,增加发电量17 280万kW·h,按盈利约0.10元/kw·h计,计算得出直接经济效益为1 728万元。

(2)由于通过燃烧器改造,锅炉负荷提高,机组供电煤耗下降,根据计算,提高40 MW电负荷后的供电煤耗可降低6 g/kW·h,结合排烟温度降10 ℃,锅炉效率提高0.8%~1%,煤耗降3 g/ kW·h. 综合煤耗下降9 g/kW·h.,按照平均发电负荷150 MW计算, 6个月的节煤9 769 t(3 900 kCal/kg),折算标煤5 443 t。按照当地煤价150元/t,节省用煤146万元。

两项合计1 874万元。其中未计算入减温水减少对煤耗的影响及供热提高效益。目前投资成本已提前收回。

总体来看,燃烧器改造效果良好,经济效益显著,达到改造预期目标,为今后同类型机组锅炉改造提供技术支持,具有较好的借鉴意义。

7 结语

(1)该论文针对200 MW机组锅炉燃烧器的改造分析方法对同类型锅炉结渣、超温等的改造同样适用,可以根据各自出现的问题分别提出相应的改造方案;对于其它锅炉的分析改造也有着重要的借鉴意义。

(2)该论文通过对燃烧器改造后,提高了锅炉的带负荷能力和燃烧效率,达到了节能降耗的目的,因此该文的研究结果具有较大的推广应用价值。

参考文献

[1] 吴生来,毕政益.电站锅炉四角切圆燃烧技术刍议论[J].中国电力,1999,32(1):15-21.

[2] 何佩鏊,赵仲琥,秦裕琨.煤粉燃烧器的设计与运行[M].北京:机械工业出版社,1987.

[3] 徐通模,温龙,金定安.锅炉燃烧设备[M].西安:西安交通大学出版社,1992.

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