硫酸烧渣提铁降硫工艺试验研究
2016-05-18刘霞
刘 霞
硫酸烧渣提铁降硫工艺试验研究
刘 霞
(湖南有色金属研究院,湖南长沙 410100)
对某化工厂黄铁矿制酸烧渣的工艺矿物学性质进行检测分析,确定采用筛分水洗—溜槽重选—浮选脱硫选矿工艺流程,从烧渣中分选获得了铁品位为65.29%,铁回收率为83.74%,硅、硫含量分别为4.89%、0.15%的高品质铁精矿产品。
硫酸烧渣;提铁降硫;螺旋溜槽;重选
我国75%产量的硫酸是以硫铁矿为原料制得的[1]。每生产1 t硫酸,硫酸厂要排渣0.7~1 t,全国每年烧渣总排量超过1 000万t,利用率不到50%,硫酸烧渣中铁含量在30%~60%之间,达不到炼铁要求,但长期堆存,又造成严重的环境污染[2,3]。硫酸烧渣属于人造矿石,用常规的铁矿石选别方法无法获得满意的效果。国内外对烧渣选别工艺进行过大量的研究工作,如氯化焙烧、磁化焙烧等工艺研究,但因工艺复杂或成本过高而未能用于生产实践[4,5]。本文通过对某硫铁矿厂生产的烧渣工艺矿物学研究,采用筛分水洗—溜槽重选—浮选脱硫的选矿工艺流程,成功地分选得到高品质铁精矿,此流程相对简单、成本较低、适应性广、具有一定的灵活性。
1 硫酸烧渣工艺矿物学
1.1化学成分及铁物相分析
试样中主要矿物为磁铁矿、赤褐铁矿、假象赤铁矿,少量及微量矿物的黄铁矿、铅锌铜的氧化物和硫化物等;主要脉石矿物有石英,少量绿泥石、绢云母、高岭土、透闪石、透辉石、硬石膏、玻璃质、霏细质炭质物等。硫酸烧渣主要化学成分结果见表1。采用化学物相法对硫酸烧渣铁化学物相进行分析检测,结果见表2。
从表1可知,烧渣中可回收的主要组分是铁,品位为60.89%,选矿需排除的造渣组分主要是SiO2,次为Al2O3,二者含量合计为8.23%,硫含量为1.39%,其它杂质含量相对较低。由表2可知,烧渣中的铁主要以磁铁矿、赤褐铁矿、假象赤铁矿为主,上述三种都为选矿富集对象,赋存于它们的铁占总铁的96.67%。
表1 主要化学成分分析结果%
表2 硫酸烧渣铁化学物相分析结果%
1.2粒度分析
对硫酸渣样品粒度分布进行了湿法筛分分析,分析结果见表3。
由表3可知,硫酸烧渣粒度较细,大于0.147 mm的颗粒为2.72%,品位为55.14%,可作为杂质直接去除。硫酸烧渣中的硫主要以残余黄铁矿和硫酸盐的形式存在,这两种形式的硫占总硫的80%以上。可以推测出脱除的主要为钙离子和硫酸根离子,硫的去除率为60%~70%左右,水洗后烧渣的铁品位提高到63.11%。因此,在筛分水洗的过程中不仅能去掉大颗粒低品位杂质,有助于提高铁品位。
表3 硫酸烧渣粒度组成及铁的分布%
2 选矿试验
2.1选矿方案确定
根据硫酸烧渣的矿物性质,首先进行筛分水洗试验,可溶性盐类溶解于水中,可以提高烧渣的铁品位,降低硫含量。螺旋溜槽具有结构简单、占地面积小、处理量大、富集比高、安装操作方便、适应性强等特点,重选采用螺旋溜槽进行分选[6,7]。筛分水洗除杂的烧渣采用两段螺旋溜槽重选,重选精矿再采用反浮选脱硅脱硫,得到合格的铁精矿产品。选矿原则流程如图1所示。
图1 硫酸烧渣提铁降硫选矿原则流程图
2.2溜槽重选
烧渣经筛分水洗后-0.147 mm矿样进入溜槽重选,分选得到铁精矿和尾矿。试验采用的螺旋溜槽直径为400 mm,研究截流宽度、矿浆浓度、给矿量三个参数对铁精矿的铁品位及回收率的影响规律,试验流程如图2所示。
图2 硫酸烧渣筛分水洗—溜槽重选试验流程
2.2.1 截流宽度
硫酸烧渣进入螺旋溜槽分选时的矿浆浓度为10%时,给矿量为0.05 t/h,进行截流宽度试验,试验结果如图3所示。
图3 溜槽截流宽度对铁精矿品位及回收率的影响
从图3可以看出,溜槽截流宽度对铁品位影响显著,在截留位置为3.5 cm时,铁品位最高,随着截流宽度的增大,回收率显著增大。
2.2.2 矿浆浓度
硫酸烧渣进入螺旋溜槽分选,截流宽度为3.5 cm,给矿量为0.05 t/h,进行矿浆浓度试验,试验结果如图4所示。
图4 矿浆浓度对铁精矿品位及回收率的影响
从图4可以看出,矿浆浓度为15%时,铁精矿品位最高,随着矿浆浓度的增大,回收率显著降低。
2.2.3 给矿量试验
硫酸烧渣进入螺旋溜槽分选,截流宽度为3.5cm,矿浆浓度为15%。进行给矿量试验,试验结果如图5所示。
图5 给矿量对铁精矿品位及回收率的影响
从图5可以看出,给矿量为0.05 t/h时,铁精矿品位达到最大值。随着给矿量的增大,回收率显著降低。
2.2.4 两段溜槽重选试验
硫酸烧渣一段重选截流宽度为3.5 cm,矿浆浓度为15%,给矿量为0.05 t/h,一段重选尾矿直接进入二次溜槽扫选试验,二段不进行浓缩和稀释,截流宽度为3 cm,分选得到溜槽精矿和尾矿。试验结果见表4。
表4 硫酸烧渣两段重选试验流程结果%
由表4可知,一段溜槽铁精矿铁品位为65.75%,二段溜槽精矿品位为62.59%,两段溜槽混合精矿全铁品位为64.70%,回收率为87.69%。
2.3浮选脱硫试验
硫酸烧渣经筛分水洗后进入溜槽重选,溜槽精矿硫含量较高,对烧渣重选铁精矿进行反浮选脱硫试验,浮选浓度为30%左右,采用NaOH为pH调整剂,硫酸铜为硫铁矿和磁黄铁矿活化剂,2#油为起泡剂。浮选溜槽精矿经一粗一扫得到合格的铁精矿产品。
2.4全流程试验
采用筛分水洗—溜槽重选—反浮选脱硫选矿全流程分选,试验流程如图6所示。试验结果见表5。
图6 硫酸烧渣分选全流程试验流程图
表5 硫酸烧渣提铁降硫全流程分选试验结果%
由表5可知,全流程分选得到的铁精矿产品全铁品位为65.29%,杂质硫含量为0.15%,SiO2含量为4.89%。
3 结 论
1.硫酸烧渣主要由磁铁矿、赤褐铁矿、假象赤铁矿及石英等矿物组成,其粒度较细,铁品位高,杂质硫含量高。
2.对硫酸烧渣采用筛分水洗—溜槽重选—反浮选脱硫选矿试验流程,可得到铁品位为65.29%,铁回收率为83.74%铁精矿,硫含量为0.15%,产品质量达到炼铁原料要求。选矿工艺流程简单合理,用于生产实践的操作成本低廉、对所试烧渣取得了满意的选铁指标,这一方法可以在其它硫酸厂推广应用。
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[4] 林瑞腾,汤景.硫酸烧渣选铁工艺研究[J].苏州冶金,1998,(6):18-19.
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Experimental Research on the Technology for Recovering Iron and Removing Sulfur of the Pyrite Cinder
LIU Xia
(HunanResearchInstituteofNonferrousMetals,Changsha410100,China)
Based on the processmineralogy properties of the pyrite cinder from a chemical plant,the beneficiation process of screening washing—gravity separation using chute—sulfur removal by flotation was determined,and the high quality iron concentrate containing65.29%iron was obtained with the recovery of83.74%,the contentof silica and sulfur was 4.89%and 0.15%,respectively.
pyrite cinder;iron increase and phosphorous reduction;spiral chute;gravity separation
TD922
:A
:1003-5540(2016)06-0009-03
2016-08-10
刘 霞(1984-),女,工程师,主要从事固体废弃物资源综合利用与选矿工艺研究工作。