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600MW汽轮机喷油试验引起机组跳闸的原因分析及预防措施

2016-05-09张学海

综合智慧能源 2016年1期
关键词:跳闸预防措施

张学海

(华能铜川照金电厂,陕西铜川 727100)



600MW汽轮机喷油试验引起机组跳闸的原因分析及预防措施

张学海

(华能铜川照金电厂,陕西铜川727100)

摘要:介绍了某600 MW汽轮机喷油试验的过程及原理,针对一起喷油试验引起机组跳闸的事故进行了分析,确认事故原因为隔离电磁阀轻微卡涩、汽轮机数字电液控制系统未完全实现逻辑闭锁等多种因素叠加,并提出了相应的预防措施。

关键词:喷油试验;汽轮机数字电液控制系统;跳闸;卡涩;逻辑闭锁;预防措施

0 引言

某电厂2×600 MW汽轮机为东方汽轮机厂引进日本日立公司技术设计和制造,型号为NZK600-16.67/538/538,为亚临界、一次中间再热、单轴、3缸4排汽、直接空冷凝汽式汽轮机。汽轮机数字电液调节系统(DEH)采用Ovation系统。

2015年10月11日,#1机组调停启动时,汽轮机冲转至3000 r/min,进行主机喷油试验时机组异常跳闸。

1 喷油试验经过

2015-10-11 T 03: 50: 00,#1机组调停启动时,汽轮机冲转至3000 r/min,按照机组启动计划进行喷油试验。运行人员按照操作票进行操作,在操作界面站(OIS)点击“喷油试验(SPRAY OIL TEST)”,将“喷油试验允许”置为“投入(START)”后,喷油试验开始。隔离电磁阀4YV带电,检测到隔离电磁阀在隔离位;喷油电磁阀2YV带电,油喷入危急遮断器中,飞环击出,机组跳闸,故障首出报警信号为“DEH跳闸”。

2 喷油试验原理

汽轮机转速为3 000 r/min,在飞环喷油试验情况下,先使遮断隔离阀组的隔离电磁阀4YV带电动作,高压保安油的排油被隔离阀截断,其上设置的行程开关ZS4的常开触点闭合,ZS5的常开触点断开并对外发信,DEH检测到该信号后,将复位试验阀组的喷油电磁阀2YV带电动作,透平压力油从导油环进入危急遮断器腔室,危急遮断器飞环被击出,打击危急遮断器装置的撑钩,使危急遮断器装置撑钩脱扣,通过机械遮断机构使遮断隔离阀组的机械遮断阀动作。通过喷油试验可以检测危急遮断器飞环动作的可靠性。喷油试验系统如图1所示。

图1 喷油试验系统

从喷油试验原理可以看出,汽轮机在进行喷油试验时,隔离电磁阀4YV带电后,由于高压保安油的排油已被截断,机组在飞环喷油试验情况下不会被遮断。

3 喷油试验引起机组跳闸原因分析及检查

喷油试验引起机组跳闸后的故障首出报警信号为“DEH跳闸”。满足以下任一条件,DEH跳闸信号可被传送至继电器柜: (1)未并网时,转速信号故障; (2)手动停机; (3)超速110 %; (4)汽轮机跳闸保护系统(ETS)跳闸; (5)背压保护; (6)高压安全油压力低于3.9 MPa。

针对上述6种原因,对照机组分散控制系统(DCS)历史记录,排除了条件(1)~(5),引起DEH跳闸的原因最终确认为高压安全油压低于3.9 MPa,即隔离电磁阀4YV带电后,在未将高压保安油的排油隔离的情况下,喷油电磁阀2YV带电将油喷入危急遮断器中,飞环击出而导致机组跳闸。

从机组DCS历史记录中查询得知,隔离电磁阀4YV带电后,行程开关ZS5的常开触点一直未断开,但行程开关ZS4常开触点闭合且有短时脉冲信号,经过逻辑翻转5 s后对外发信,喷油电磁阀2YV带电。

就地手动机械活动隔离电磁阀4YV,发现该电磁阀存在轻微卡涩现象,并且推测在动作过程中,4YV对应的活塞拉杆有可能在4YV没有完全关闭的情况下使行程开关ZS4发信。

从上述分析得知,几种因素叠加在一起导致在喷油试验过程中机组跳闸:隔离电磁阀4YV存在轻微卡涩; 4YV带电动作过程中,在未完全关闭的情况下,行程开关ZS4发出短时闭合脉冲信号; DEH逻辑未完全实现逻辑闭锁导致喷油电磁阀2YV带电,油喷入危急遮断器中,飞环击出而导致机组跳闸。多次对隔离电磁阀4YV强制带电后其动作正常。2015-10-11 T 04: 37: 00,汽轮机重新冲转至3000 r/min后,喷油试验正常,检查各电磁阀失、带电情况正常,各行程开关信号显示正常。

4 避免喷油试验引起机组跳闸的预防措施

该厂喷油试验引起的机组跳闸属于低概率事件,但仍需制定完善的预防措施。

(1)完善喷油试验逻辑闭锁条件。当行程开关ZS4发信后,逻辑检测到该信号属于长脉冲信号且延时3 s后,进行脉冲信号翻转,待行程开关ZS5闭合,脉冲信号消失5 s后,再发信使喷油电磁阀2YV带电,避免隔离电磁阀4YV出现机械卡涩,在未隔离到位的情况下2YV带电使机组跳闸。

(2)利用机组停机检修机会将4YV的活塞拉杆与信号开关ZS4,ZS5旋转一定角度,避免在活塞拉杆动作过程中信号开关出现没有顶到位的现象。

(3)在机组正常运行时,将2YV停电,进行喷油试验前将2YV恢复带电,恢复前需测量2YV是否带电,若带电则需查明原因,不可使2YV直接恢复带电。

(4)喷油试验前,先将4YV强制带电,确保电磁阀无卡涩现象,行程开关ZS4,ZS5信号显示正常后,再进行喷油试验。

(5)严格按照相关规定要求,机组每运行2 000 h进行1次喷油试验。

(6)定期分析抗燃(EH)油油质监督报表中的相关指标,进行同期横向对比,发现参数指标有异常时及时采取应对措施,避免电磁阀出现卡涩故障。

5 结束语

随着电力行业的发展,喷油试验引起机组跳闸的事故现象较为少见。本文针对某厂一起喷油试验引起机组跳闸的事故进行了分析,提出了相关预防措施,对同类型汽轮机组出现相似问题的解决以及预防,具有一定的借鉴意义。

(本文责编:弋洋)

张学海(1985—),男,宁夏中卫人,工程师,从事汽机专业管理方面的工作(E-mail:249532536@ qq.com)。

作者简介:

收稿日期:2015-10-19;修回日期:2015-12-13

中图分类号:TM 621.2

文献标志码:B

文章编号:1674-1951(2016)01-0047-02

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