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优化新醇酮装置运行,挖潜增效方案的实施与效果

2016-03-14李英伟辽阳石化尼龙厂辽宁辽阳111003

化工管理 2016年30期
关键词:环己烷漏点车间

李英伟(辽阳石化尼龙厂,辽宁 辽阳 111003)

优化新醇酮装置运行,挖潜增效方案的实施与效果

李英伟(辽阳石化尼龙厂,辽宁辽阳111003)

通过对新醇酮装置(U 283)的工艺参数优化,加强工艺管理,降低新醇酮装置的环己烷单耗、能耗。

醇酮;优化;降耗

新醇酮装置(U283)是尼龙厂14万吨精己二酸技改工程的主体生产装置,由天辰设计院进行工程设计,设计年产量为52500吨。

近两年来,辽化己二酸产业面临着严峻的挑战,边际效益不达标,使己二酸生产线面临停产的风险。为了更好的优化运行,挖潜增效,更大的降低装置的能耗、单耗,车间采取了一系列行之有效的方案,加强工艺管理,优化工艺参数,取得了一定的效果。

1 优化运行,挖潜增效方案的实施

1.1加强工艺管理,提高装置运行水平

1.1.1避免非计划停车,保证长周期运行。

加强不间断巡检管理,提高巡检质量。重点检查机泵运行、泄漏点等影响装置正常运行的生产隐患,做到及时发现,及时处理。车间根据实际情况,还制定了重点设备专项巡检,对重点部位严格检查,实时监护,保证大机组和重点设备的正常运行。表盘的精细化操作,优化参数运行,严格执行工艺卡片管理,加强参数平稳率考核,对超标参数及时分析产生的原因,及时做出调整,不能及时调整的参数做好运行方案,重点监护。

1.1.2漏点两级管理,确保隐患及时消除,避免能源浪费

车间实行漏点两级管理,一级为班组管理,要求班组加强不间断巡检及属地管理,一旦发现泄漏点,第一时间挂牌,并向车间汇报。在没有消漏期间,交接班会上要对漏点进行面对面交接,各班连续监护。二级为车间管理,接到班组汇报后,车间漏点管理工程师并尽快组织堵漏,做好漏点消除工作,形成闭环管理。不能立即消漏的要形成漏点整治台帐,通知班组,重点监护。必要时编制应急预案,防止漏点突然增大,发生安全事故。

车间的漏点两级管理,及时消除了安全隐患,保证了装置的安全平稳运行,也在一定程度上避免了能源的浪费。

1.2优化参数运行,提高装置运行质量

1.2.1加强生产运行的参数分析工作,工艺技术人员分工段进行参数分析,针对异常变化的参数,凡是影响双效蒸馏塔运行的都提出合理调整措施。适当提高D2201塔顶闪蒸量、合理分配D2301A/B塔顶水量、提高D2301A/B回流温度等手段,优化装置运行。

1.2.2实施先进控制手段,优化装置运行。坚持投用先进控制器,自动平稳控制调节阀门,岗位人员只需要监视参数变化,基本不做调整。由于K2201液位投用先控,其出料量比较平稳,使得精馏工段的D2301A塔底温度、D2301B塔液位等参数运行非常平稳,减少参数波动对塔的影响。

1.2.3适当提高D2301B塔底出料量、降低塔顶压力,适当降低D2301A塔顶压力到65 kpa,降低D2301B塔顶压力到1.5 kpa,确保D2301A塔底温度不高于104℃,提高两塔蒸发量。

1.2.4密切关注D2301A塔底温度和塔下部压差,定期对D2301A/B重点参数进行调校,以便准确掌握双效蒸馏塔实际运行情况。

1.2.5精心控制D2202水液位,D2202塔用洗涤水洗去物料中的多元酸,保证分解反应的顺利进行,若洗涤水量过大,势必造成D2202底部排水夹带环己烷、醇酮、环已基过氧化氢量增加,影响单耗,所以在保证K2201出入口酸度满足工艺要求的前提下,可适当降低FRC2241的水量。参照全塔压差在0.235Mpa,防止带水影响脱过氧化反应。

1.3节能降耗方面的主要做法

1.3.1根据不同负荷调整进气分布,保证反应温度梯度分布,防止反应过深。

1.3.2适当降低循环环己烷的酮含量,环己烷的活性较差,与氧分子反应时诱导期长,进料中含有少量环己酮,可以缩短反应时间,加快反应的进行,但环己酮含量过大,会造成反应的副产物增多,酮含量过高,会导致氧化反应的快速进行,反应激烈,副反应急剧增加,因此适当降低循环环己烷的酮含量,将明显减缓氧化反应速度,减少副产物。

1.3.3保持K2201反应压力在55KPa,提高转化率。

1.3.4根据负荷调整循环量,装置85%生产负荷运行,为了更好的降低能耗,在进气量FRC2152不变的情况下,降低反应器循环环己烷进料量FRC2107,由以前运行的220m3/h调整至200m3/h,减少E2115NS蒸汽消耗。

1.3.5适当调整各塔回流量,减少300#各塔LS蒸汽消耗,在负荷相同的情况下,适当减少各塔回流,可以减少塔底蒸发量,减少蒸汽消耗。

1.3.6C2102参数调整,在满足装置进气的情况下,关小压缩机入口阀门,减少进气量,降低压缩机负荷,节省电能。压缩机电流由298A降到285A.

1.3.7加强疏水器管理。申请生产检测部对车间所有疏水器进行检测,对于检测结果为直通的疏水器,立即安排更换。共更换疏水器13台,更换后,蒸汽消耗量明显下降,约0.6吨/小时。

2 优化运行,挖潜增效方案的效果

通过调整生产负荷,降低循环量,调整压缩机参数等措施,节约了蒸汽和电能,降低了装置能耗,平均能耗降低约20千克标油/t,在节能上每吨醇酮可降低成本80元,环己烷单耗由1052.3 kg/t,降低到1046.5 kg/t,每吨醇酮可降低原料成本20元。优化运行,挖潜增效方案实施后,一共可以降低生产成本100元每吨。

[1]《化工原理》天津科学技术出版社出版,1998年7月第十次印刷.

[2]《尼龙生产线物理化学数据》1984年1月第一次印刷.

[3]《新醇酮装置操作规程》2005年12月第一次印刷.

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