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电厂化学除盐水电导率升高的原因、危害及控制方法探讨

2016-03-09律景春

科技传播 2015年24期
关键词:电导率电厂控制

律景春

摘要 电厂热力系统水循环过程中,常常会发生除盐水电导率超过标准的情况,使得电厂热力系统水质受到极大的影响,不利于电厂生产工作的顺利开展。当前我国大多采用化学除盐法、电力除盐法、压力除盐法以及热力除盐法,对电厂热力系统水质进行除盐处理,避免热力设备受到损害,提高生产效率。本文主要分析电厂化学除盐水中电导率升高的原因,并阐述化学除盐水电导率升高的危害,提出解决电厂化学除盐水电导率升高问题的有效措施。

关键词 电厂;化学除盐水;电导率;控制

中图分类号TM6 文献标识码A 文章编号1674-6708(2015)153-0095-02

电厂热力系统水质对电厂的设备及经济效益具有重要影响,由于自然界的水中含有很多杂质,若发电厂直接使用未经过净化的水,使其进入电厂水循环系统中,将会导致电厂热力设施出现腐蚀、结垢及积盐等情况,会极大的降低发电厂热力设备使用寿命,使电厂经济效益得到损害,结合某电厂除盐系统实际情况,探讨针对化学除盐水电导率升高的有效处理办法。

1 电厂化学除盐水电导率升高情况分析

化学除盐法指的是利用离子交换反应的工作原理,对电厂热力系统水资源进行除盐处理,采用化学除盐法处理的水被称作除盐水。化学除盐法的过程主要利用H型阳离子交换器(阳床)及OH型阴离子交换器(阴床)使电厂用水产生离子交换反应,从而将水中的阴阳离子分离出去,取得纯度较高的电厂用水。下面主要介绍除盐水电导率升高的原因、危害及解决措施。

1.1 阳床漏Na+

阳床漏Na+会导致除盐水电导率升高,主要由于:第一,对电厂热力系统水质进行电导率检测,利用水质所含Na+数量来判断阳床是否失去作用,若工作人员检测时间太久,会导致选样检测过晚,导致阳床漏Na+隋况发生;第二,对再生条件操作不当,会使再生液浓度超标及流量过快的情况发生,从而导致再生液与树脂的融合反应时间不足,使得再生作用发挥不够充分,进而发生阳床漏Na+不够合理、水质中所含Na+增加的情况;第三,若发生正洗不足的情况,将不合标准的阳床置入水箱中,会导致Na+含量增大的情况。

若发生阳床漏Na+的情况,不仅会导致Ca2+及Mg2+漏失的情况,增加水质的硬度,还会导致阴床HSi03吸附作用减弱,导致其除硅作用无法发挥出原有的效果,从而导致除盐水电导率增大,造成电厂热力系统及设备出现腐蚀、结垢及积盐等情况,增加电厂生产过程的安全隐患,因此电厂需要加强对阳床漏Na+的有效控制,保证除盐水电导率的正常水平,具体需要做到:1)选择适当的失效位置,选取Na+含量小于300ug/L的情况作为失效点;2)保证再生条件的经济性及可靠性,充分发挥再生作用的功效,采用科学合理的操作手段,以免出现树脂保护层乱层的情况;3)加强对水质Na+的检测,保证水质Na+含量符合正常标准,在正洗Na+超过300ug/L后,再将阳床置入中间水箱。

1.2 除碳器效率低

由于电厂所用水来自自然界,水质中含有大量HCO3,阳床对水质进行净化处理后,水中富含的HCO3会使阴床的除硅作用无法正常发挥作用,而树脂对水质中离子的吸附作用有限,因此在传统工业除盐过程中,常常首先利用除碳器将水质中CO,进行清除,再开展阴床除硅工作。除碳器效率低下会导致除盐水电导率升高,主要因为荷载水量过多,使得除碳器超负荷运作,导致除碳器的除碳效果日益降低。同时,在除碳过程中,若风压不足,水体出现水涡,使得水体与风力无法有效融合,不仅会导致除碳效果地下,还是得水质中CO,无法正常从风筒中排出,进而与水体重新融合,导致无法有效降低水体CO,含量。

除碳器效率低下,会导致阳床处理后的水体HCO3含量增加,不利于阴床的正常运行,使阴离子树脂对HSi03的吸附作用明显降低,从而产生漏硅的情况,使电厂热力设备遭受腐蚀的损害。因此电厂需要保证除碳器进水量的均匀合理性,适当降低除碳器的工作符合,使除碳器发挥最大程度的作用,并保证除碳器工作中的风量为4800m3/h。

1.3 阴床漏Na+

由于阴床中掺入阳性树脂,再生过程中NaOH将其转化为Na+离子,若利用阳床处理的水实施正洗工作,树脂被转化为H_,同时释放出Na+,若再生条件不当或者操作失误,会导致漏Na+情况的发生。在阴床再生过程中,若未能有效隔绝未再生的阴床,会导致再生碱液掺入阴床之中,导致产生阴床漏Na+的情况。

由于阴床的反应条件需要pH值小于5,而阴床漏Na+会导致pH值增高,使得除盐水电导率大幅增加,使得阴床除硅效果显著降低,同时会导致阴树脂强度降低,甚至出现失效的情况,极大的降低了树脂的有效使用率,给电厂造成经济损失。因此,电厂需要对阳床的反应失效地点进行准确把握,加强对阳床的监督管理,使用耐腐蚀型阳床出水帽,避免出现漏阳树脂情况的发生。在再生过程中,需要保证酸、碱再生液的流向正确,防止出现再生液逆流的情况。例如,电厂可以将不符合标准的阴床水进行排放,保证除盐水的水体质量,避免出现电厂热力设备结垢、积盐等情况的发生。

2 某电厂化学除盐水升高具例分析

本文结合某电厂机组锅炉除盐水电导率无规律升高情况进行分析,探讨解决化学除盐水电导率升高的有效处理办法。

2.1 电厂除盐水异常升高情况概述

某电厂共有8台机组,其中一期为6台350MW机组,2台600MW机组,机组锅炉中为100%除盐水,该电厂化学除盐水设备为一级除盐+混床模式,包括阳双室浮床及阴双室浮床。正常情况下电厂机组锅炉除盐水电导率为0.064us/cm,电导率升高最大为0.25us/cm,超出标准值0. 05us/cm。8台机组除盐水电导率升高值为0.1us/cm~1.203us/cm。由于除盐水电导率增大会导致电厂热力设备出现腐蚀、结垢以及积盐等情况,会对热力设备造成极大的损害,因此电厂相关人员分析除盐水电导率升高的原因,并采取合理措施解决电导率升高问题。

2.2 除盐水电导率升高原因分析及措施

利用仪表及除盐系统查漏分析电厂化学除盐水电导率升高的原因,检测8台机组除盐水电导率表所记录阳离子树脂交换柱的运行状态,并对交换柱产生的气泡进行及时处理,保证电导率表计测量数据的准确性。将混床及除盐水泵出水端水质进行检测分析,检测结果见表1。

根据表1得知,电厂阴床、混床出水一级除盐水的离子、碳含量对除盐水电导率不产生影响,因此对除盐水pH值进行测量,发现除盐水pH值较低,推测除盐水可能含有空气,因此对其进行系统查漏。

对电厂热力设备进行严格控制,排除混床设备操作引起除盐水电导率升高的可能性。同时,在除盐水系统(如图1)查漏过程中,发现除盐水系统母管压力值小于0.2MPa时,2号除盐水出水端电导率急剧升高,4号除盐水泵水质电导率波动明显,5号除盐水电导率明显升高。由于此时除盐水系统主干管道压力值小于0.2MPa,因此对2号除盐水电导率表处的水质进行抽样检测,当水流压力值低于0.2MPa时,会使得空气进入,发现其含有大量O2、CO2,说明水体中离子及溶氧量较高,导致除盐水电导率升高。在图1除盐水系统中,由于5号除盐水箱水源自于3号除盐水箱,使得3号除盐水箱进入空气,因此5号除盐水泵补水时,将致使除盐水电导率增大。

通过除盐系统中3号除盐水箱运行过程中的压力值资料,分析除盐水箱压力值产生变化的情况,见表2。

根据图1与表2可知,正常情况下阴、阳再生泵出口管路压力值是O,即使考虑到压力表的误差,2号阳再生泵出口管路压力值过大,推断可能由于阳床酸性水出水渗入,而4号除盐水泵入口管道压力值骤降,使得酸性水进入除盐水泵母管,导致电力除盐水系统电导率增高。

电厂为解决除盐水电导率升高的情况,采取如下措施:第一,保证除盐水泵管压至少超过0.2MPa,以0.3MPa之上为佳;第二,保证出演水泵液位大于6m,避免长时间置放除盐水的情况发生;第三,对出现内漏情况的热力设备进行及时更换;第四,加强对电厂除盐水处理过程的监督管理。通过采取上述措施,该电厂的除盐水电导率降低到0. 061~0.081ug/cm,电导率升高的问题得到有效解决。

3 结论

总而言之,电导率升高会导致电厂热力设施出现腐蚀、结垢及积盐等情况,因此电厂需要采取合理措施,对电厂热力系统中的水进行净化处理,对化学除盐水电导率升高的原因进行准确分析,实施合理的控制办法,保证电厂生产过程的顺利进行。

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