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一种变频一拖二电路的设计

2016-03-04曹鹏科

山东工业技术 2016年5期
关键词:变频变频器

摘 要:针对自来水厂二级泵站负荷变动大,不稳定,经常存在大马拉小车的情况,另一方面还必须保证恒压供水,而且要满足集中管理分散控制的要求,采用常规电气元件及变频器,设计了一种变频一拖二电路,具有投入少、控制灵活、运行可靠、节能显著、易于集控等特点。经过检测及应用完全能够满足自来水厂二级泵站的需求。在别的行业,若工况相同,也可直接应用。

关键词:工频;变频;变频器;DCS

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.05.129

0 引言

自来水厂二级泵站负荷随着用户用水量的大小波动很大。用水高峰时,甚至需要所有水泵同时全马力工作,用水低谷时一二台水泵运行已经绰绰有余了,而且往往存在大马拉小车的情况。另一方面二级泵站需要恒压为用户供水。为了灵活控制水压,避免大马拉小车,这就需要部分水泵变频运行,以达到既节能又恒压供水之目的。但同一台泵负荷大时需要工频运行,负荷小时又需要变频运行;有些时候一台泵需工频运行,另一台泵变频运行就可以了;有时又需要这二台泵均工频运行。另一方面随着自动化程度的提高,自来水厂要求水泵能在中心控制室DCS上进行控制。针对这些需求,而且最大程度的降低投资,本文设计出一种简单经济可靠的变频一拖二电路。

1 一次电路设计

1.1 可满足4种工况

工况1:M1或M2其中任何1台工频运行;工况2:M1和M2同时工频运行;工况3:M1或M2其中任何1台变频运行;工况4:M1或M2其中1台工频运行,另1台变频运行。

1.2 热继电器位置

以前的设计把热继电器置于电流互感器LH处,在电机变频运行时,由于谐波影响,热继会误动,导致电机跳闸。有的用户为了避免热继误动跳闸,人为调高热继定值,造成电机工频运行时,得不到合适的保护。更有甚者,为了防止电机高转速变频时跳闸,把热继保护值调的很大,最终热继失去了保护作用,形同虚设。本设计把热继电器改至上图所示位置,电机工频运行时能得到很好的保护,电机变频运行时由变频器对其进行保护。

1.3 元件选择

(1)本设计变频器容量按单台电机容量选择,若电机一大一小,按大者选择;(2)其它元件按所属回路考虑。

2 二次电路设计

2.1 电机的控制

(1)四种工作模式。把1SA1置于“机旁”,1SA2置于“工频”,通过1SF1、1SS1、KM1可对M1进行工频运行控制;把1SA1置于“机旁”,1SA2置于“变频”,通过1SF2、1SS2、KM2、电位器RP可对M1进行变频运行控制;把1SA1置于DCS,可通过DCS控制1KA对M1进行工频控制;把1SA1置于DCS,可通过DCS控制2KA、6KA(DCS速度给定切换继电器),调节AI2(DCS速度给定)对M1进行变频控制;

(2)急停。无论工作于何种模式,在紧急情况下均可按下急停按钮1SB,停运电机;(3)联锁。KM1与KM2联锁,若二者同时吸合将损坏变频器;KM2与KM1、KM4均联锁,若KM2与KM4同时吸合变频器将过载; (4)保护。电机工频运行时过载由热继KH1进行保护,短路由塑壳断路器QF1保护;电机变频运行时由变频器对其进行保护;变频器由快熔FU和塑壳断路器QF2保护;注:2#电机的控制与1#类同。

2.2 变频器的控制

当需要机旁变频控制时,在机旁箱上把SA1置于“机旁”,SA2置于“变频”,按变频起动按钮SF2,变频运行接触器KM2(KM4)吸合,其辅助触点闭合,LI1变高电位,变频器(ATV61)起动,从零位开始顺时针旋转电位器RP,转速给定电压AI1+将在0~10V之间变动,对应电机频率在0~50HZ(对变频电机,频率上限由电机铭牌决定)之间变化。顺时针旋转电位器,电机转速增加,逆时针旋转电位器,电机转速降低。停机时,先把电位器逆时针旋到底(或旋到需要的最低起动转速),再按变频停止按钮SS2。

当需要DCS变频控制时,先在机旁箱上把SA1置于“DCS”,然后在DCS上进行操作。吸合6KA,LI5变高电位,速度给定信号由机旁箱电位器切换至DCS(AI2:4~20mA)。先给4 mA或一较低转速信号,然后吸合2KA(4KA),KM2(KM4)吸合,变频器起动,再缓慢增加速度给定信号,根据变频器输出至DCS的电机实际转速信号(AO1:4~20mA),判断是增加还是减少给定,直到电机转速满足要求。停车时先降低速度给定信号,等电机实际转速降下来,再释放2KA(4KA), KM2(KM4)释放,最后释放6KA。转换开关SA2工变频位置信号也送至DCS,DCS可根据需要设置为是否机旁箱命令决定DCS控制方式。当变频器跳闸,故障消除时,在变频器柜及DCS上均可对变频器进行远程复位。FA闭合或5KA吸合,LI4变高电位,复位变频器。雷雨季节,变频器经常由于电网晃电而跳闸,如果每次去变频器柜复位,既增加了劳动强度又影响了供水,所以在DCS复位显得尤为重要。

2.3 DCS控制命令

DCS控制命令通过1~6KA中间继电器隔离放大后,去控制电路。

3 通电调试

根据一二次回路图,选择元器件,安装在电柜、机旁控制箱后,便可进行一二次布线,布线完成,检查准确无误后,再用二次线临时连接电柜与机旁控制箱,检查无误后,利用四只220V白炽灯,两两串联,构成两只假负载,分别接入M1、M2主回路(A、C相),然后便可给电柜母线加调试电源,上电调试。

先合QF2,变频器上电,对变频器进行参数设置:

(1)运行、频率指令均设置为控制端子控制,运行指令设置为2线制;(2)频率指令设置为给定1(AI1+:0~10V)和给定2(AI2:4~20mA),二者可通过控制端子切换;(3)定义一个多功能输入端子为故障复位功能,一个为频率指令切换功能;(4)设置一个多功能输出为故障状态输出;(5)定义一个模拟输出(AO1:4~20mA)为电机实际运行频率;(6)停止方式选择为减速停止;(7)频率指令低于下限时设置为报故障,电机停止;(8)设置有关电机参数,加减速时间等;注:1)调试期间需退出变频器的缺相保护,否则负载太轻,变频器会报警跳闸;2)用4~20mA信号发生器模拟DCS速度给定;3)一些保护及联锁功能在调试时穿插进行,以保证电路在异常或故障情况下可靠动作;4)调试期间必须用相序表测试工变频运行时输出电压相序,若相序不一致,可改变变频器输出相序参数设定值或变频器输出侧接线相序。变频器参数设置完成后,合上QF1、QF3。先调试1#电动机回路,再调试2#电动机回路,1#、2#类同。

(1)在机旁箱进行工频运行控制。在机旁箱上把1SA1打至“机旁”,把1SA2打至“工频”,按下工频起动按钮1SF1,工频运行接触器KM1吸合,白炽灯亮,工频运行指示红灯1HR1、2亮。按下工频停止按钮1SS1,KM1释放,白炽灯灭,1HR1、2灭;(2)在DCS进行工频运行控制。在机旁箱上把1SA1打至“DCS”,在1#电机工频控制继电器1KA两端加DC24V电压,1KA吸合,KM1吸合,白炽灯亮,1HR1、2亮。撤除1KA两端电压,1KA释放,KM1释放,白炽灯灭,1HR1、2灭;(3)在机旁箱进行变频运行控制。 在机旁箱上把1SA1打至“机旁”,把1SA2打至“变频”,把电位器RP逆时针旋到底,按下1#电机变频起动按钮1SF2,变频运行接触器KM2吸合,变频器起动,变频运行指示红灯1HR3、4亮,顺时针旋转RP,白炽灯亮度增加,频闪增加,逆时针旋转RP,白炽灯亮度降低,频闪降低。按下1#电机变频停止按钮1SS2,KM2释放,变频器停止,白炽灯灭,1HR3、4灭;(4)在DCS进行变频运行控制。在机旁箱上把1SA1打至“DCS”,把信号发生器输出调至最小4mA,在DCS速度给定切换继电器6KA两端加DC24V电压,6KA吸合,DCS速度给定有效。然后在1#电机DCS变频控制继电器2KA两端加DC24V电压,2KA吸合,变频运行接触器KM2吸合,变频器起动,变频运行指示红灯1HR3、4亮,调高信号发生器输出,白炽灯亮度增加,频闪增加,调低信号发生器输出,白炽灯亮度降低,频闪降低。撤除2KA两端DC24V电压,KM2释放,变频器停止,白炽灯灭,1HR3、4灭。再撤除6KA两端DC24V电压,6KA释放,机旁给定速度有效。

4 结语

本文设计的变频一拖二电路,解决了以往设计电路中的一些缺点与不足,而且简单明了,控制灵活,联锁安全,保护精准。经过检测及应用,不但完全满足自来水厂二级泵站的需求,可恒压供水又节能,而且还运行可靠,易于集控,维护方便。另一方面比之一拖一电路,大一拖二电路(变频器容量大,可直接拖动两台电机),投入少,经济更实用。在别的行业,根据实际工况,也可引申或简化使用(本设计已转化成产品,应用到自来水厂,收到了一定的社会与经济效益)。

作者简介:曹鹏科(1971-),男,大专,工程师,主要从事:电气自动化及成套开关柜设计。

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