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提高机采棉加工质量增加经济效益

2016-02-01樊增建

中国棉花加工 2016年5期
关键词:短纤齿条皮棉

■樊增建

〔第八师150团加工一厂,新疆石河子832000〕

提高机采棉加工质量增加经济效益

■樊增建

〔第八师150团加工一厂,新疆石河子832000〕

2008年150团开始采用机采棉播种模式,无论是种植还是加工都是一个新的课题,加工的皮棉含杂大、外观形态差、种植的产量也不高。通过近几年的摸索,籽棉产量逐步增加,皮棉加工质量有所提高,下面就种植、加工方面谈一下笔者自己的认识。

一、品种的选定

从150团加工一厂199生产线加工的小品种来看,品种的确有很大关系。有些品种在同样的加工条件下,含杂率可以相差2个百分点,外观形态也比较好;各项指标都很好,而有的品种加工出来的皮棉很差,杂质不易清理。150团目前品种较杂,大约有20多个,这些品种早、中、晚熟都有,播种时间也不同,成熟期不同而脱叶剂使用却差不多,从而造成脱叶效果非常不一致,这一点从每年收的前几车籽棉可以看到明显的不同,致使加工困难、一致性差、质量下降。由于打了脱叶剂以后,人为地迫使所有棉花同时成熟,使得棉花品质下降,短纤增多,这一点对晚熟品种尤其明显,因此,笔者认为全团应按照师市的要求确定品种、统一品种、统一模式,为提高棉花加工质量打下良好的基础。

二、籽棉水分

进场籽棉的水分直接影响加工质量和产量,从而影响效益。水分大的籽棉必须要提高烘干温度,过高的温度影响籽棉的色泽,易出现火情,如果不能尽快加工还将发生霉变,造成极大浪费。同时,籽棉水分过大,杂质不易清理,就是降低加工速度,效果也不尽人意并且带来电耗增加,材料消耗增加等不良后果。

三、严厉打击掺杂使假,避免籽棉二次污染

前几年150团掺杂使假现象严重,这两年有较大的改进,对于掺杂使假的人和事应给予严厉打击。籽棉中掺入的沙子、水对棉花加工设备会造成严重的损坏,甚至无法正常生产。在籽棉采下来后,应最大限度地避免籽棉落地,一旦落地就可能掺入其它异物,给掺假者制造了机会,即使是不掺假就地卸籽棉,也容易将地膜滴灌带进籽棉,清理过程极为困难,杜绝“三丝”必须从源头抓、措施要严、落实要严。

棉花加工是一个系统工作,环环相扣。棉田是棉花加工厂的第一车间,它是棉花加工的第一环节,如果第一环节出现问题,后续的工作将会很麻烦,甚至不可逆转。为此在籽棉在进入加工厂以前,应该做好以下几项工作。

1.选定适宜的品种,根据品种确定保苗株数、管理模式、脱叶剂使用时间和使用数量。

2.加大籽棉采摘的管理力度,做到脱叶剂有人管,采棉时有人看。每一车籽棉都要有负责人,成熟一块采摘一块,加工厂根据籽棉的情况分级分垛分轧,做到因花配车。

3.坚决执行师市的决定,无论是散装籽棉还是棉模的回潮率控制在12%以下,特别是棉模回潮率过大更容易发生霉变。

4.播种时杜绝彩棉种子流入白棉中,已混入的要人工拣拾干净,防止进入白棉,造成较大的经济损失。

四、机采棉加工的一些问题

机采棉的加工是一个新课题,种植在摸索,加工更是在摸索,兵团在全国首先实现机采后,加工问题也没有经验可借鉴,通过几年的摸索得到以下几点经验。

(一)工艺调整

过去是先烘干再清理,现在改为先清理后烘干。由于各种原因,150团机采棉含杂大,采用先烘干非常容易堵塞烘干塔,部分热量烘干沙子尘土,而沙子尘土容易沉积在烘干塔内部造成堵塞,如果先清理掉沙子、尘土就会减少烘干塔停机的几率,增加了热效率,提高了正车率。

(二)皮清机调整

加工的皮棉最终要适应市场的需求,过去一味地要求降杂质,用杂质的含量决定等级,3m长的齿条辊筒与排杂刀的间隙为1.6mm,这在实际操作工作中是比较困难的,对各部件的要求很高,轴承的振动、毛刷辊筒的平衡、齿条辊筒的平衡都对这间隙的调整起着关键作用,调整不好造成长度低、短纤高。纺织厂对杂质要求不高,对皮棉长度短纤要求高,可以采取适当调整排杂刀间隙,降低短纤。

(三)机采棉的杂质清理

大的杂质如铃壳、棉秆等一般依靠提净式籽清机完成,而在实际工作中发现其效果不尽人意,我们在棉籽中发现打碎的铃壳、棉秆就是因为提净式籽清机没有将这些杂质清理干净造成的,所以将上部大U形齿条辊的尘棒由25mm增加至30mm,下部小U齿条按照标准调整,上部虽有少量的籽棉排杂,但下部的小U齿条辊完全可以回收,有一定效果,每一个小时清理1次皮清机,每两个小时清理一次籽清机格条栅上的杂质。

(四)负压配棉改正压配棉

2015年师市提出保长度、降短纤、绝三丝、提品质的加工目标。将皮棉含杂要求放在次要的位置,负压配棉改正压后可以大幅度降低功率消耗,提高正车率,减少了籽清机使用,对保长度起到了一定的作用。

(五)2015年保长度、降短纤、绝三丝、提品质的做法

1.根据皮棉质量,适时停用一台皮清机。

2.降低锅炉温度,皮棉回潮率由过去的4%~5%,改为6%~7%,从而降低短纤,增加抗拉度,保住长度。

3.减少皮清机给棉罗拉弹簧压力。

4.降低轧花机转速以及喂花频率,从而降低产量。

综上所述,机采棉加工工艺不断完善,水平在逐步提高。要想提高品质、增加效益必须从源头做起,从棉种抓起,推广长度好、衣分高、易清理的品种,籽棉在机采后不落地,可以大量地降低三丝含量。进入加工厂后籽棉物理特性已成定局,加工厂的努力只能是稍有好转,不超决定的作用,加工出来的皮棉是面对纺织企业,要按照市场的规律办事。如果籽棉和皮棉都减少过度清理,能够适应市场要求,棉花加工厂何乐而不为呢?棉花产业只有上下共同努力各负其责,才能使它产生最大的价值,从而增加职工收入和团场效益。

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