APP下载

塔山选煤厂程控隔膜压滤机行走系统改造应用

2016-01-18夏炀

山西焦煤科技 2015年3期
关键词:润滑压滤机轴承

·技术经验·

(E-mail)545872109@qq.com

塔山选煤厂程控隔膜压滤机行走系统改造应用

夏炀

(大同煤矿集团 塔山选煤厂,山西大同037003)

摘要程控隔膜压滤机运行中压紧板行走系统行走轮频繁出现故障,严重制约了煤泥的处理,为确保生产的顺利进行,塔山选煤厂对程控隔膜压滤机压紧板行走系统出现的故障进行分析,发现行走轮的设计不符合实际设备的负荷要求,滚子轴承以及润滑系统不符合目前的生产要求,因此,该厂进行了改造,将滚子轴承改为滚动轴瓦,脂润滑改为油润滑,降低了故障发生率,有效地提高了设备的开机率,使选煤厂的生产顺利进行。

关键词压滤机;压紧板;轴承;润滑

收稿日期:2015-01-21

作者简介:夏炀(1988—),男,山西大同人,2010 年毕业于安徽理工大学,助理工程师,主要从事选煤厂现场机电管理和技术管理工作

中图分类号:TD462

文献标识码:B

文章编号:1672-0652(2015)03-0011-02

AbstractThe walking system wheel of keep plate frequent occurrence of fault in SPC diaphragm filter press, restricts slime processing, by analysing the fault reasons in Tashan coal preparation plant, founds that the design of the walking wheel do not conform to the requirements of the load of the actual equipment, transformat the roller bearing of rolling bearing, grease oil of lubrication oil,and reduces the failure rate, effectively improve the operation rate of equipment, ensures the coal preparation plant production.

1技术改造原因及背景

塔山选煤厂为了满足塔山矿日益增长的产量需要,在手选压滤车间新增加了5台KZG400-650/2000U程控隔膜压滤机,并全部投入运行。初始阶段塔山选煤厂生产任务处于正常水平时,板框压滤机使用频率较低,随着矿井产量增大,板框压滤机随之负荷增加,在满负荷工作的情况下,部分问题凸显:其中1台压滤机压紧板行走系统行走轮轴承损坏,此行走轮更换后不到一个月,另一台压滤机压紧板行走轮轴承再次损坏,随后生产中5台板框压滤机的行走系统均发生类似的故障,制约了选煤厂煤泥水的处理,影响了选煤厂的正常生产。

针对程控隔膜压滤机压紧板行走系统行走轮轴承频繁出现故障以及工作的特殊环境,急需对程控隔膜压滤机压紧板行走系统进行技术改造,以使塔山选煤厂的生产顺利进行。程控隔膜压滤机压紧板行走新系统的改造成功使这个问题得到解决。它的突出优点在于不用对程控隔膜压滤机的结构进行改动的情况下,延长了压紧板行走系统的使用寿命,省去了旧系统修理更换需要拆下压紧油缸和吊起压紧板这一费时、费工的程序,压紧板行走新系统移动安装便利,减轻了工人的劳动强度,节约了成本,降低了器材消耗,减少了维修工作量。

2技术改造

2.1改造内容

该厂所使用的板框压滤机压紧板行走系统中的行走轮的轴承一般采用的是6301滚动轴承,此类轴承所能承受的负荷有限,尤其是该选煤厂生产任务重时,板框压滤机长期处于满负荷运转,轴承寿命缩短。此次的改造将行走轮的轴承由滚动轴承更换为滚动轴瓦,铜质轴瓦与小轮采用过盈配合,轴瓦上分布有螺旋式导油槽,能够让轮轴与轴瓦间充分润滑。

原系统的轮轴采用脂润滑,添加润滑脂困难,现更改为油润滑,增加润滑装置,在轮轴端盖上设加油口,随时进行补加润滑油,润滑油通过铜质轴瓦上的螺旋导油槽进入轮轴与轴瓦之间,确保行走轮是在润滑状态下进行工作,延长了压滤机压紧板行走系统的机械寿命。

此外,通常使用的景津程控隔膜压滤机压紧板行走系统中的行走轮的轮轴是固定在压紧板主体和外壳之间的,更换轮轴时需拆下外壳,外壳笨重拆下复杂。该厂在轮轴外端设置可拆卸式端盖,端盖由螺丝固定在侧护板上,拆下端盖即可取出轮轴,相比此前的更换方式轻便快捷。

厚板框压滤机的前护板和压紧板主体是一体的,若更换内部零部件,需将压紧板主体用天车吊起才能对内部进行操作。现将前护板割去,用一块独立的钢板代替,用螺丝固定,由一体式改为分割式,拆卸方便灵活。

2.2创新点

此技术改造的突出优点在于把压紧板行走轮的滚动轴承改为滑动轴承,并且安装了润滑系统,使行走系统能够随时在润滑的状态下工作。程控隔膜压滤机压紧板行走系统的固定模式变为可拆卸模式,侧护板上的端盖拆下即可抽出小车轮轴,前护板拆下即可拿出小轮,方便日常的维护和在生产过程中的抢修。

改造后的转动方式合理可靠,改造前受限于小轮尺寸,选用滚动轴承极易损坏,脂润滑加油脂困难,现采用滑动式加上油润滑,降低了事故的发生率。并且加装了注油口,随时可以进行补加润滑油,润滑油通过轴瓦上分布着的螺旋式油槽到达轮轴与轴套之间各个部位,全部接触到润滑油。改造前行走轮内部剖视图见图1,改造后压紧板、行走轮局部剖视图见图2.

图1改造前剖视图图2改造后局部剖视图

3应用情况

塔山选煤厂手选压滤车间的程控隔膜压滤机压紧板行走系统自改造至今,运行稳定正常,相比于改造前每月均发生故障的情况,现在运行了3个月未发生一次故障,充分说明改造后的板框压滤机保证了目前该选煤厂重负荷生产环境下的正常运转。此前更换行走系统内的部件十分困难,耗时长,因为小车行走系统压紧板重达100 kg,需用天车吊起至少两人配合才能操作。现拆卸非常方便,安装也便利,更换轮轴或轴瓦时只需打开端盖抽出即可;更换行走轮时仅需要将压滤机压紧板抬高2 mm即可将小轮取出;所需耗时在20 min以内,相较于此前每次的2 h,缩减了更换所需的时间,降低生产中更换损坏部件所带来的影响。

改造前平均每台板框两个月需更换一次,每次更换一对轴承,每次更换耗时2 h,影响72 t煤泥处理,5台板框每月共计大约180 t,全年影响经济效益180×12×500=108万元。

4 结语

通过对程控隔膜压滤机压紧板行走系统的改造,降低了设备的故障率,减少了设备的磨损,延长了设备的使用寿命,保证了选煤厂生产的顺利进行,避免了煤泥的处理滞后而影响生产,创造了良好的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]成大先.机械设计手册[M].北京:化学工业出版社,2004:196-207.

[2]杨立忠.选煤机械[M].徐州:中国矿业大学出版社,2006:123-129.

Application and Improvement on SPC Walking Diaphragm Filter

Press System on Tashan Coal Preparation Plant

XIA Yang

Key wordsFilter press;Keep plate;Bearing;Lubrication

猜你喜欢

润滑压滤机轴承
轴承知识
轴承知识
高压隔膜压滤机在上榆泉选煤厂应用的可行性研究
压滤机呲料故障识别系统的设计
轴承知识
轴承知识
板框式压滤机在煤矿井下水仓煤泥水处理中的应用
弹簧机与隔膜机对比分析
强制润滑注油系统实施
昆仑润滑产品在水泥设备中的应用