抽油机一体化节能装置在萨北油田的应用
2015-12-20郎爽大庆油田有限责任公司第三采油厂
郎爽(大庆油田有限责任公司第三采油厂)
抽油机一体化节能装置在萨北油田的应用
郎爽(大庆油田有限责任公司第三采油厂)
萨北油田进入了高含水开发后期,油田开发能耗高、成本高,开发效益较差。作为主要耗能设备的抽油机电动机普遍存在负载率低的现象,平均功率仅为额定功率的30%,平均功率因数仅为0.14左右,加上油田点多面广,窃电现象严重,进一步增加了生产能耗。为了提高抽油机的节能效率,安装了150套ZDC(G)抽油机电动机节能一体化拖动装置,成功地解决了机采系统能耗居高不下的难题,实现综合节电16.42%,系统效率明显提高。同时,有效地扼制了窃电现象,提高了生产安全性,方便了现场管理。
抽油机 电动机 一体化拖动装置 节能
引言
萨北油田抽油机井普遍采用游梁式抽油机,由于抽油机工作时为脉动负荷和重负荷启动,它所配用的电动机必须有较高的启动转矩;而目前普遍采用的与抽油机配套的Y系列电动机由于启动转矩偏低,配套时需提高电动机容量以满足启动的需要,会造成电动机安装容量过大,使电动机常常处于轻载运行,由此造成电动机在运行过程中效率和功率因数都大大降低,损耗也明显加大。
截至目前,全厂抽油机井2344口,平均装机功率为40.3 kW,抽油机井设备匹配不合理,电动机、配电箱无功耗损大,功率利用率低。测试表明,萨北油田抽油机井未采取节能措施的电动机功率利用率只有23.7%,存在“大马拉小车”问题,无功耗损大,影响系统效率的提高。有195台常规电动机使用时间长,功率利用率低,需要进行节能电动机改造。
为了实现抽油机井运行负载与电动机输出负载间的合理匹配,同时扼制窃电现象,实施抽油机一体化装置节能技术改造,充分挖掘机采井举升工艺潜力,确保抽汲设备高效低耗运行,对于提高系统效率和节能降耗具有十分重要的意义[1]。
1 抽油机一体化装置工作原理
电动机具有两个级别额定功率,转子有两组抽头分别接到两个交流接触器上,其中一个交流接触器接高功率抽头,另一个交流接触器接低功率抽头,两个交流接触器实现互锁,由控制器控制完成两种功率间的自动切换。电动机结构示意图见图1。
图1 电动机结构示意图
电源接线同Y系列三相异步电动机相同,通电后电动机以高功率启动运行,当电流低于低功率运行电流时,则通过控制器将电动机切换到低功率状态;当电流升高到高于低功率运行电流时,则切换到高功率状态,以此避免“大马拉小车”和过载运行现象。
2 技术性能及技术参数
一体化拖动装置DFCJT由YCHD系列双速高转差率电动机和抽油机控制箱组成,双速高转差率电动机是为适应游梁式抽油机启动转矩大、过载因素多、正常运行负载低的特点而设计的新一代游梁式抽油机专用电动机。该系列电动机是电压等级为380 V/50 Hz户外型三相异步电动机,采用了专用的电动机综合保护、安全控制柜,大大改善了电动机的安全运行参数。
2.1 一体化拖动装置主要性能
◇NEMA设计:D(5%~8%转差率);
◇防护形式:IP23或IP44;
◇绝缘等级:F,满载运行温升不超过105 K;
◇额定电压:380 V/50 Hz三相;
◇工作定额:连续(S1),服务系数1.15;
◇允许全压启动;
◇采用锥型轴伸,方便调参更换皮带轮。
2.2 控制系统功能
1)具有缺相、过载、短路、过热、浪涌过压保护功能。
2)具有电流跟踪指示、故障指示、故障记忆功能。
3)具有线路停电恢复供电后延时自启动功能。
4)具有电动机转速转换功能(可通过转速转换开关实现转速转换,亦可提供由接触器控制转速转换功能的控制箱)。
5)具有防盗功能。
3 现场试验
2013年9月在150口抽油机井上现场实施抽油机一体化装置节能技术改造。电动机更换后,抽油机启动正常,无启动黏滞状态,没有因负载重而启动不了现象。运行中,电动机运行正常,抽油机无丢转现象,电参数正常。同时有效扼制了窃电现象,提高了生产安全性,方便了现场管理。
对该装置应用前后进行了现场测试,测试结果见表1。通过现场测试对比,平均有功节电率为11.53%,无功节电率为77.92%,单井日节电34.7 kWh,综合节电率为16.42%,功率因数提高了0.425,系统效率提高了1.93%,预计年节电量190×104kWh。
表1 一体化拖动装置效果统计
4 经济效益评价
4.1 直接效益
1)投入费用。一体化拖动装置单价为2.4万元/套,150口井总投资额为360万元。
2)产出效益。2013年应用一体化拖动装置150台,平均单井日节电 34.7 kWh,节电率16.42%,预计年节电量达190×104kWh。电费价格按0.574 7元/kWh计算,节电效益为109万元。
3)投资回收期为3.3年。
4.2 间接效益
1)节约材料维修费。由于一体化拖动装置的电动机具有较高的转差率,由此减轻了减速箱的疲劳破坏,减少了打齿事故的发生。
2)节约作业费用。一体化拖动装置在运行中速度变化使抽油杆在重负荷时,最大限度地降低重载时运行的加速度。由于杆柱和液柱的质量与加速度的乘积为动载荷,加速度的减小势必降低悬点的动负荷,使抽油杆上的应力和应力变化范围减小,从而减少抽油杆的断脱事故发生。
3)降低设备投资费用。由于一体化拖动装置解决了与游梁式抽油机合理功率匹配,最大限度地降低了对供电系统的功率要求。
5 结论和认识
1)调参快速,适应性强。该电动机采用了双速双功率形式,通过简单地调整电动机控制箱中的速度功率转换开关,就可实现抽油机的运行冲速调整,与以往几人几小时的工作相比,大大降低了劳动强度,提高了生产效率;同时,更能根据井下工况,灵活地调整抽油机的运行冲速,根据油井调整驱动功率降低损耗,达到节能目的。
2)节能效果显著。一体化拖动装置的电动机是高启动转矩、高转差率的节能电动机。此种电动机启动特性软,对系统机械冲击小,启动扭矩大。通过在保持达到系统的机械需求的情况下,降低电动机装机功率,充分地解决了“大马拉小车”的现象,降低了电动机的负载损耗,提高了电动机的运行效率,进一步提高了节能效果。
3)故障点少,防盗性能好。一体化拖动装置采用了机电一体结构,减少了中间供电环节,减少了可能发生故障的点,提高系统运行稳定性;同时,该装置采用了防盗设计,配有专用钥匙,提高了设备的防盗性能,对设备及电有可靠的防盗保护,加强了系统的运行稳定性。
[1]王庐峰,高立新,隋红.JNFQ系列抽油机节能、防窃一体化配电装置[J].油气田地面工程,2002(7):92-94.
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.007.006
2015-03-26)
郎爽,2011年毕业于哈尔滨商业大学(德强商务学院),从事地面工程管理工作,E-mail:gjdd1228@sina.com,地址:黑龙江省大庆市大庆油田第三采油厂第二油矿采油十三队,163113。