从结构刚度出发来谈某项目结构优化设计
2015-12-02李金生厦门辉固工程技术有限公司福建厦门361000
■李金生 ■厦门辉固工程技术有限公司,福建 厦门 361000
在过去几十年里,我国进行了规模宏大的经济与社会建设,取得了巨大的成就,也同时耗费了巨大的资源,其中存在着巨大的浪费。我们必须承认在建设实践中存在未知领域,这需要我们通过总结建设经验、集中工程师的智慧,建立相应的人工科学来取得相对优化的结果。
建筑结构讲求安全、经济、合理,优秀的结构方案注重结构概念,力求合理的结构布置,用最少的成本取得最优的设计效果,使整体结构具有必要的承载能力、刚度和延性。其中,结构优化并不是盲目的走规范下限、降低结构安全储备,而是从概念出发,运用力学知识和准确的计算手段改变不合理的结构设计(或方案),优化结构布置体系,去除多余构件,加强薄弱部分,做到材尽其用,从而节省大量经济成本。下面以一个具体的工程实例来说明结构优化的必要性。
1 工程概况
某住宅小区,含3 栋高层住宅(由建筑单体拼接而成成),地下一层,层高4.5m,地上二十六层,标准层高2.9m,总高约80m,总建筑面积48018m2。该地区设防烈度为6 度,设计基本地震加速度0.05g,设计地震分组为第二组,抗震设防类别为一般设防类(丙类),建筑场地类别为Ⅱ类。基本风压0.4kN/m2,地面粗糙度类别为B 类。地勘报告中提出可以不考虑地下水的作用。本项目已由一家设计院进行了施工图设计。现选取其中的1#楼进行详细阐述。
1#楼为矩形平面,长约52.4m,宽19.5m,长宽比2.68,高宽比4.1,如图1 所示。图中双实线为填充隔墙,黑色实体部分为原设计中的结构剪力墙。原设计以首层作为结构的嵌固端,采用桩(钻孔灌注桩,桩径D=800mm)筏基础,以强风化钙质岩作为桩端持力层,要求入岩深度不小于1m,有效桩长不小于34m,筏板厚度h=1500mm,钢筋双层双向22@160,如图2 所示。优化前结构设计的主要计算结果如表1。
图1 1#楼典型楼层建筑平面图
图2 1#楼优化前桩筏基础布置图
表1 优化前计算结果
2 优化思路
结构在地震作用下的位移角分别为x 向1/2791,y 向1/3220,风荷载下位移角为1/1459(风荷载起控制作用),相比规范限值的1/1000有一定的富余,说明结构的侧向刚度偏大,上部结构中一些墙体可以去掉。
原设计以首层作为结构嵌固端,为了满足《建筑抗震设计规范》6.1.14 中“结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关范围地下一层侧向刚度的0.5 倍”,将地下一层中增加了很剪力墙。导致地下室建筑功能布置受到限制,桩基也不可能直接布置在剪力墙的下面。如果选用底板作为结构嵌固端,地下一层的很多墙体就可以取消。
按照上面两个思路,上部结构墙体的减少可以使地震作用降低,同时也可以将减轻结构自重,桩基可以直接布置在剪力墙的下面,传力路径直接、简单。同时可以用桩承台+底板代替筏板,从而节省大量的混凝土和钢筋。
3 优化结果
经过计算,如图1 所示,原设计中云线所圈出的14 片墙体可以取消,计算结果见表2。
表2 优化后计算结果
对比表1 和表2 可以看出,结构总重、单位面积重度、底部地震力较优化之前均有了大幅降低,最大位移角也与规范限值比较接近,处在了一个合理的范围之内。上部结构的剪力墙间距控制在3~5m 左右,面积含墙率约3.76%。
此外,优化后的剪力墙布置均匀,桩基可以直接布置在剪力墙的下面,这样传力路径最为直接,在桩顶设置承台,将原来1500mm 厚的筏板改为400mm 厚普通底板(勘报告中提到不必考虑地下水的影响、只需具备一定的刚度及承载力),如图3 所示。
优化后桩基数量由原来的130 根减少为95 根(未改变桩径、入岩深度及有效桩长)。仅计算基础及地下室底板就可以节省客观的经济效益,见表3,若考虑上部结构,节省下来的经济成本会更客观。
表3 优化前后基础工程量对比
4 结论
粗略估计,本住宅小区在结构优化后可以节省建筑成本约250 万元人民币,而这个成本节约没有降低建筑物的任何安全系数,没有影响任何建筑功能及建造工期。相反,由于剪力墙的减少更方便建筑功能的灵活布置,桩数的减少缩短了施工及检测的时间。
不同的设计思路或设计习惯影响了建筑物的土建成本,而且很多设计单位都承担了大量的设计任务,设计时间短也使设计师没有找到最优的设计方法,最终的结果就是浪费了不必要的财力物力。
图3 1#楼优化后桩基础布置图
结构设计本身并没有唯一的结果,作为结构工程师,我们应该从概念出发,在可能的设计方案当中,努力寻求最优的设计途径。
[1]徐传亮,光军编著.建筑结构设计优化及实例.
[2]孙芳垂.建筑结构设计优化案例分析.
[3]林同炎.结构概念和体系.
[4]建筑抗震设计规范.
[5]高层建筑混凝土结构技术规程.
[6]建筑地基基础设计规范.