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注重物料流量质量均衡提高好粉出率

2015-12-02宫焕磊

现代面粉工业 2015年2期
关键词:制粉灰分面粉

宫焕磊

烟台方圆大韩制粉有限公司 山东烟台 265100

注重物料流量质量均衡提高好粉出率

宫焕磊

烟台方圆大韩制粉有限公司山东烟台265100

制粉过程中,不同的制粉流程要对应不同的操作指标和操作方法。500t/d,300t/d,100t/d生产线工艺设计不同,操作方法有别;但是,注重物料的流量和质量均衡,正确掌控粉路流量分配,就能得到满意的效果。

剥刮操作流量均衡清粉机分配提筛配备心料筛枯

生产低灰分的面粉是小麦制粉的主要追求,在原粮不变的情况下,正确的操作很重要。现代化的制粉工厂为了追求面粉质量,对于皮磨剥刮率有一定要求,过高或过低都会造成面粉质量波动。而生产线不同,操作的要求就会不同,生产中只有注重物料的流量和质量均衡,才能做到高产优质。

1 物料的流量均衡

某300t/d粉厂,配备MDDP、MDDQ磨粉机18台,清粉机7台,研磨澳大利亚APW1、2小麦,其皮磨物料细分数据如表1。

表1 某300t/d生产线前路皮磨物料流量%

分析这组数据可见,相对应的1、2B的渣心物料在1、2、3P的清粉分配下,分别进入了1、2M6个口,1S两个口和2、3B平筛粉口出粉,共同组成了1号粉。这里3B的清粉物料没有进入1号粉系统。

本班生产出粉率为76.5%,1号粉占比为25.8%,2号粉占比为44.3%,3号粉占比为6.4%,次粉占比为5.6%。1号粉灰分为0.388%,2号粉灰分0.533%,3号粉灰分为0.845%,净麦灰分为1.433%。

这组数据,前三皮总剥刮为86.6%,(3B应该用24W,这里用20W,仅做参考)可谓不低,1号、2号粉的灰分比正常偏高,3号粉的数量明显多(三种粉的粉管固定不变动),原因何在?

首先1、2B的40W上的物料占了总流量的44.6 %,流量很大,这部分物料去1P清粉机,物料经过清粉机的处理后分配去了1MC和1S1、1S2。1MC磨粉机的取粉率为9.6%,撞击松粉机后的总出粉为26.8%。1S1磨粉机的取粉率4.6%,1S2的取粉率为6.6%,在打板松粉机之后,取粉率略有增加。1MC平筛的62GG上和1S1,1S2平筛的8XX上去了3P2清粉机。由于物料总量大,磨粉机的取粉又不高,从而导致3P2来料过多,3P2处理不了的物料,在清粉机的中层筛上,进入了1T磨粉机,这部分料,质量看起来略次,但数量大。1T的操作要求轻研细磨,加上打板松粉机的作用本来就弱,从而导致大量心料推到了4M、5M,造成了1、2号粉比例少,3号粉和次粉比例多的现象发生。次粉过多,出粉率就低,为了提高出粉率,又加大了皮磨剥刮,造成了恶性循环,面粉灰分上升。

分析研究后,决定改变操作如下:首先降低2B的剥刮率,这样进入1P的物料相应的减少,当2B的剥刮降到49.2%时,2B的40W上的物料降为33.2%,从而为降低进入1MC和1S1、1S2的物料流量做好了准备。其次,加大1MC和1S1、1S2的磨粉机研磨力度,提高取粉率。1MC磨粉机取粉率调为12.8%,松粉机后为32.4%,1S1磨粉机的取粉率调为5.8%,1S2的取粉率调为8.6%。第三,最关键的是调节3P2清粉机的物料走向,去1T的物料改去3P2重清,这部分物料经重清后,部分进入1Mf,部分进入3MC磨粉机,实现物料前移,这部分物料,质量虽不是特别好,但是物料的流量均衡比物料的纯度更关键。经过重清后,前路的物料数量增加,3号粉和次粉的数量减少,在皮磨剥刮率降低的情况下,总出率没有降低。面粉的灰分1号粉为0.368%,2号粉为0.504%,3号粉为0.903%。1号粉比例27.3%,2号粉比例44.7%,3号粉比例4.6%,次粉比例4.8%。总出粉率为76.6%。1、2号粉的比例增加,灰分降低,带来了较好的产品效果和经济效益。此次调整结果告诉我们,不要单纯地追求清粉的物料纯度,在满足流量均衡条件下的物料纯度才有意义。

2 物料质量的均衡调整

1)某500t/d粉厂,配备MDDK磨粉机28台,清粉机15台,原粮为济南17、加麦1号、师栾2018配麦生产面包粉。1、2、3B物料细分数据如表2。

表2 500t/d生产线前路皮磨物料流量%

分析这组数据可见,相对应的1、2、3B的渣心料在1、2、3P清粉机的清理分级下分配进入1、2M磨粉机的13个磨口,1、2S的3个磨口,加上3B平筛的5个粉口出粉,组成了1号粉。本班出粉率为75%,1号粉占比为45%,灰分0.43%。2号粉占比为27%,灰分0.61%。3号粉占比为3%,灰分1.02%。

300t/d和500t/d两组数据的1、2、3B的剥刮率有区别。500t/d的前三皮总剥刮为75.8%,300t/d的前三皮总剥刮率为86.6%。300t/d的1、2B的渣心料进1、2、3P清粉机,从而进1号粉系统;500t/d的1、2、3B的渣心料进1、2、3P清粉机,从而进1号粉系统。300t/d的1号粉灰分为0.388%,(在1号粉占比为45%时灰分也近似0.388%),500t/d的1号粉的灰分为0.43%,原因何在?①抛开原粮的因素分析:300t/d的皮磨系统平筛粗筛筛网,1B为20W,2B为24W,3B为24W;500t/d的1B为18W,2B为18W,3B为20W。仔细观察发现,500t/d的1P清粉机,物料偏多,质量偏差,物料拥堵,清粉机难以发挥作用。实验证明1B磨下用20W筛筛下为35.2%时,用18W为42%。2B用20W筛为52%时,用18W筛为57.2%,差距很大。改变1、2、3B的粗筛配置,1B剥刮率低,粗筛不变动,2B变为20W,3B变为24W,就能降低1P流量,提高质量,发挥清粉机的效能。②入磨水分的调整,300t/d的入磨水分为16.2%,500t/d的入磨水分为15.0%,相差巨大,高水分,更有利于保持麸皮的完整,减少麸星混入面粉的机会,降低面粉的灰分。500t/d的面粉水分低,能确保不超国标。300t/d的面粉后处理比较麻烦。可以适当调整提高500t/d的入磨水分,使之更有利于制粉。

2)某100t/d粉厂,FMFQ磨粉机10台,清粉机2台,原粮为本地普麦,生产普通民用粉。

1、2、3B物料细分数据如表3。

相对应的1、2B物料在1、2、3P的作用下分配到1、2M磨粉机和2、3B平筛粉口共8个出粉口出粉,组成了1号粉。

表3 某100t/d生产线前路皮磨物料流量%

分析这组数据,1B和2B的40W筛上物去1P的物料质量相差很大,这和磨辊配备有关,而100t/d的3B平筛只有一仓,不适合继续加密2B的粗筛,所以将1、2B的原进入1P物料分开进入1P1和1P2清粉机,单独清粉,这样就可以根据物料的质量合理调配清粉的物料走向。2B的1P物料质量比较差,可以更多的调向1S,1B的1P物料质量较好,可更多的调向1M。能够实现物料的质量和数量的均衡。

3 分析与讨论

短粉路的100t/d的灰分也不高,1号粉为0.44%,2号粉为0.58%。这得益于两方面,一是短粉路大多采用洗麦机进行清理,而洗麦机的淘洗、打刷能比较彻底地清理小麦。另一方面,比较高的入磨水分(15.6%),也有利于得到较低灰分的面粉。

300t/d生产线1、2、3B的总剥刮率比500t/d和100t/d的高,保证了较高的整体出粉率。和500t/d不同的是3B的在制品物料,因物料品质略差,经清粉机后没有进入1号粉系统,而300t/d生产线的皮磨长度也决定了对比500t/d生产线1、2、3B的总剥刮不能低,因为其只有4道皮磨。500t/d的前三皮的剥刮率低,而后面还有4、5B作保障,能把住关,使物料不至于跑掉,所以并不怕前三皮的剥刮率低。

总体来讲,不论是500t/d,还是300t/d、100t/d,1、2、3B的剥刮率应根据粉路的长短,物料流量的均衡来操作磨粉机。比如说,500t/d的生产线,1B的剥刮率如果再高些,根据粉路配备,1P清粉机的物料就会吃不透,从而影响清粉效果。实际上,根据筛分数据,如果把500t/d生产线的1B去掉,或采用8辊磨,我认为对实际的生产的流量均衡影响不大,因为1、2B的粗渣都到1P清粉,2B的剥刮率提高一下就可以了。总之,均衡操作1、2、3B磨粉机的剥刮率,使之和制粉流量均衡配合,就能满足好料前移,尽量多出好粉的要求。而500t/d的长粉路有足够的长度和宽度来细细剥刮和筛分物料,从而为低水分、低灰分、高出率的1号粉打下基础。

流量均衡体现在心磨系统时,应避免平筛的心料筛枯现象,保证大约10%的未筛净率。100t/d粉路的2Mf、3M、4M配备19格粉筛,实际生产中,10格粉筛足够筛理,下面的9格已经筛枯,面粉发暗,麸星增多。当将多余的粉筛去掉后,2号粉灰分得到了降低。300t/d粉路也存在这种情况,两个1Mf筛存在筛枯现象。物料筛枯后,产出的面粉会造成面制品表皮发硬、发暗、易裂口、外观差。而500t/d生产线的粉路避免了这一点,1M的8对磨口,对应7仓平筛,2M1的4对磨口,对应3仓平筛,很大程度上避免了筛枯现象,提高了面粉的品质。

七分原粮,三分操作。根据原粮情况,合理操作磨粉机、平筛和清粉机,配置合理的筛路,最终达到流量和质量均衡,就会得到满意的效果。

参考资料

[1]彭健恩.《制粉工艺与设备》西南交通大学出版社,2005

[2]李东森《制粉工》中国轻工业出版社,2011

TS 211.4+3

A

1674-5280(2015)02-0003-03

2015-01-17改回日期:2015-02-06

宫焕磊(1971—),男,制粉技师。100t/d,200t/d,300t/d,500t/d面粉生产线的20多年历练,操作和管理经验较丰富。

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