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抗高温磺化沥青降滤失剂的室内研究

2015-12-01罗春芝赵世贵长江大学化学与环境工程学院湖北荆州434023

长江大学学报(自科版) 2015年22期
关键词:抗盐磺化软化

罗春芝,赵世贵(长江大学化学与环境工程学院,湖北 荆州 434023)

由于天然沥青在水基钻井液中分散性差,不能直接用于水基钻井液中做降滤失剂及防塌抑制剂。将天然沥青进行磺化,引入亲水的磺酸基,提高沥青水化分散性。当磺化沥青的亲水端吸附在泥页岩界面上时,亲油端可覆盖在泥页岩表面,改善泥饼质量,降低钻井液滤失量,阻止页岩颗粒的水化分散起到防塌作用;同时,亲油部分又能填充孔喉和裂缝起到封堵作用[1]。由于磺化沥青的降滤失性、防塌抑制性及抗温抗盐性与沥青、磺化试剂、反应温度和催化剂等因素关系很大[2~6],尤其是磺化度对产品抗温抗盐性能影响很大。为了提高产品的抗温抗盐性,笔者改变传统的普通搅拌反应工艺为捏合挤压反应釜来合成样品,使原料直接充分接触。引入催化剂,便于降低反应温度,提高反应速度,防止煤油挥发。引入溶剂油[7]煤油,防止沥青成团,以便于沥青与发烟硫酸充分反应。室内选择不同软化点的沥青、在不同原料比、温度及催化剂加量的条件下合成磺化沥青,按中石化钻井液用沥青类处理剂标准[8]进行评价,优选出最佳沥青原料及最佳反应条件,指导该类产品的生产及应用。

1 样品的合成

1.1 主要原料

软化点为135℃的沥青A、软化点为125℃的沥青B和软化点为110℃的沥青C,均为阿联酋进口工业级沥青;0号柴油,吉林石化生产的工业级;催化剂LFG-1为自制样品;发烟硫酸,上海振兴化工化学纯;NaOH,武汉中天化工化学纯。

1.2 合成方法

首先称取一定量的沥青、0号柴油和催化剂LFG-1于捏合机中加热捏合,待达到反应温度后加入发烟硫酸,恒温捏合反应4h后用NaOH调节至pH=10,再反应1h后倒出产物,冷却粉碎后即得到样品。

1.3 沥青的优选

选择软化点为135℃的沥青A,软化点为125℃的沥青B,软化点为110℃的沥青C为原料沥青,50g发烟硫酸,5g催化剂LFG-1、12.5g溶剂油,在不同温度下合成9个样品。并按照钻井液用沥青类处理剂技术标准Q/SHCG 3-2011检测其各项性能,以高温高压滤失量(FLHTHP)为优选指标评价其降滤失作用。样品配方及性能见表1。由表1可以看出,由沥青C在不同条件下合成的磺化沥青的FLHTHP都小于25ml,而且分散性、水溶性、油溶性等都能达到标准要求,而且在温度为40℃、NaOH加量为95g时降滤失作用最好,故选用软化点为110℃的沥青C为最佳沥青。

表1 沥青对合成样品质量的影响

1.4 样品的合成及优选

选用沥青C为沥青原料,改变原料配比(沥青、发烟硫酸和0号柴油)、反应温度和催化剂的加量,按照正交试验法合成9个样品(见表2)。按标准Q/SHCG 3-2011检测其FLHTHP、观察滤饼质量(见表3),以此优选出最佳试验配方。

表2 样品合成正交试验表

表3 高温高压滤失量及滤饼的现象

对试验结果进行正交分析(见表4)可以看出,原料配比的极差最大,说明原料配比是影响反应的主要因素,其次是温度和催化剂加量。各因素滤失量最小的水平为40℃、原料配比为12∶8∶1、催化剂加量为7.5g。在9组试验中,没有该产品,因此需要追加样品合成。检测追加样品的FLHTHP为19.2ml,比15#样品滤失量大。从表4中可以看出,15#样品不仅滤失量最小,并且滤饼质量和在泥浆中的分散性也最好。所以仍选15#为最佳样品。

2 加量对模拟聚合物钻井液体系性能影响

在模拟聚合物钻井液体系中,分别加入不同加量的15#和FT-1,在150℃下滚动16h后,评价其对钻井液体系的性能影响(见表5、表6)。由表5可以看出,15#加量为3%时FLHTHP为11.0ml,加量为4%时FLHTHP为10.8ml,FLHTHP下降不大,考虑钻井液成本,最佳加量选3%。FT-1加量为3%时FLHTHP为12.4ml,加量为4%时FLHTHP为11.4ml,超过4%时FLHTHP下降不大,故其最佳加量选4%。

表4 正交表分析

表5 15#加量对模拟聚合物钻井液体系性能影响

表6 FT-1加量对模拟聚合物钻井液体系性能影响

3 抗盐性

在模拟聚合物钻井液中加入不同加量的盐(NaCl),评价盐对其流变性及滤失量的影响。同理,在模拟聚合物钻井液中分别加入3%15#和3%FT-1,再加入不同加量的盐,评价盐对其流变性和滤失量的影响。试验结果见表7。

表7 NaCl对钻井液性能影响

由表7可以看出,随着盐加量的增加,模拟聚合物钻井液和加有样品的模拟聚合物钻井液的API滤失量FLAPI、FLHTHP均增加;表观黏度和动切力均下降。盐的加量小于15%时,FLHTHP的增加都比较缓慢,但加有15#和FT-1的钻井液体系的黏度、切力及滤失量的变化明显小一些。盐的加量达到20%时,15#和FT-1的FLHTHP都明显增加;表明15#和FT-1的抗盐性能达到15%,能提高聚合物钻井液性能的稳定性。

4 抗温性

将加有3%15#和FT-1的模拟聚合物钻井液体系分别在140、150、160、170和180℃下热滚16h,然后测定钻井液的流变性、API滤失量和相应温度下的FLHTHP。试验结果见表8。

表8 抗温性对比

从表8中可以看出,温度在140~150℃时,15#和FT-1的流变性和滤失量变化很小;温度在160~170℃时,流变性参数略有下降,滤失量略增加;FT-1的高温高压滤失量明显增加,表明其抗温能力为150℃。温度超过180℃时,15#的API滤失量和高温高压滤失量增加很明显,表明15#抗温能力为170℃。

5 结论

1)合成样品的最佳条件为:软化点为110℃的沥青C、反应温度为40℃、沥青与发烟硫酸和溶剂油的比例为12∶8∶1、催化剂的加量为2%。

2)按标准Q/SHCG 3-2011检测15#样品的各项性能均达到标准要求,而且高温高压滤失量只有17.2ml,远小于标准(≤25.0ml)要求,表现出很强的降滤失性。

3)对比评价15#样品与现场使用的FT-1在模拟聚合钻井液中的最佳加量、抗盐性和抗温性,结果为:15#最佳加量3%(11.0ml),FT-1为4%(11.4ml);15#抗盐为15%,FT-1抗盐也为15%;15#抗温为170℃,FT-1为150℃。

4)15#样品最佳加量比FT-1少1%,抗温性比FT-1高出20℃。由此可以看出15#比现场常用的产品高温高压降滤失性和抗温好,具有很好的推广应用价值。

[1]鄢捷年.钻井液工艺学[M].东营:中国石油大学出版社,2011.

[2]Rodriguez-Valverde M A,Cabrerizo-Vilchez M A.Stability of highly charged particles:bitumen-in-water dispersions[J].Colloids and Surfaces,2003,222:233~251.

[3]曹建喜.磺化沥青的使用性能与原料沥青化学组成的关系[J].石油沥青,1995(2):26~27.

[4]蒋官澄,李涛江,都捷年,等.原料沥青对磺化沥青产品性能的影响[J].油田化学,1995,12(4):308~311.

[5]马广华.高软化点沥青分散体系的制备及稳定性研究[D].东营:中国石油大学(华东),2013.

[6]胡金鹏,雷恒永,赵善波,等.关于钻井液用磺化沥青FT-1产品技术指标的探讨[J].钻井液与完井液,2010,27(6):85~88.

[7]王天贵,薛东峰,刘伟.粉状磺化沥青的质量改进[J].河南化工,1996(3):17~18.

[8]Q/SHCG 3-2011,钻井液用沥青类处理剂技术要求[S].

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