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水力压裂综合增透技术研究与实践

2015-11-26宣加文

淮南职业技术学院学报 2015年3期
关键词:纯量冲孔单孔

宣加文

(淮南矿业集团潘北项目部,安徽 淮南232087)

1 工程概况

矿井深部开采抽采钻孔围岩应力状态日趋恶化,它制约着矿井瓦斯治理的效果以及采掘工作面的高产、高效,同时给矿井安全生产带来很大威胁。

1131(3)煤层瓦斯含量高,煤层透气性差(透气性系数9.16×10-4m2/(MPa2·d),流量衰减系数0.050 9d-1);施工抽放钻孔数量多会影响生产成本,钻孔数量少达不到瓦斯治理效果;为了解决煤层透气性差,抽放效果不好的问题,与安徽理工大学合作开展提高煤层抽放低透气性研究。

在1131(3)底抽巷采取先压裂后冲孔增透技术后,单元平均抽采浓度75%、百孔抽采纯量1.12m3/min,考察单元的抽采浓度、纯量均大幅提高。

1131(3)底抽巷上距C13-1煤底板最小法距15.2m、最大法距31.0m,下距11-2煤顶板最小法距43m、最大法距83m,12煤发育不稳定、局部缺失。1131(3)下顺槽标高-650m,平均煤厚5.0m,煤层倾角21°~35°,原始瓦斯含量5.86m3/t,瓦斯压力1.8MPa。

2 先压裂、后冲孔增透技术

2.1 压裂钻孔设计

1131(3)底抽巷实验段长270 m,里段135m 受断层影响,穿层钻孔按5m×5m 布置,外段135m 按10m×5m 布置,共设计钻孔340个。里段受方位角为190°,断层面倾角75°,落差为2.8m 的F3x-1及断层和倾角为45°,落差为3~8.6m 断层影响,前后60 m 范围内不布置压裂孔;外段布置4个压裂孔,设计压裂影响半径为15~20m,终孔位于1131(3)下顺槽上轮廓线外5m 位置,钻孔布置如图1所示。

图1 1131(3)底抽巷水力压裂钻孔及穿层钻孔布置平面图

2.2 压裂后冲孔增透

采用BZW-200/56 型乳化泵分别对1#、2#、3#、4#孔进行了压裂,注水压力为25~31 MPa,压注水量分别为218 m3、370 m3、311m3、223m3,总计1 122m3。压裂钻孔保水10d后,施工抽采钻孔。钻孔施工至终孔点后,先将钻杆退至C13-1煤层内,在过煤段减慢钻进速度,利用矿井静压水(压力6.5MPa)进行反复进退、冲洗,直到孔内返清水为止。

3 水力压裂前后有效影响半径考察

3.1 冲孔段抽采半径

图2 冲孔段瓦斯抽采半径测试孔(G 组)终孔位置示意图

在里段第28组位置施工G组钻孔,考察冲孔段抽采半径,G1、G2、G3、G4、G5 孔布置如图2所示。采用SF6示踪气体法测定冲孔段抽采半径。根据实验结果,在第5和第6 小时后,在G2和G3 孔内测到示踪气体,在第5 天从G4孔内测到微量示踪气体,故冲孔段抽采半径为2.5m。

3.2 水力压裂影响半径

保水10d后,考察压裂后倾向影响半径和走向影响半径。在压裂孔轴线方向施工T3、T4组检验孔,在巷道走向方向上施工T15、T25、T35、T45、T54和T65检验孔,取样测定含水率、瓦斯放散初速度、煤层坚固性系数、煤层孔隙率和瓦斯含量,检验孔布置如图3所示。

图3 水力压裂半径考察钻孔设计图

根据图3检验钻孔煤样含水率测试结果绘制含水量等值线图,如图4所示。根据含水率测试结果,水力压裂有效影响半径为20m。

图4 含水率等值线图

3.3 压裂后抽采半径

选择T45、T53、T54、T55和T65孔作为抽采半径考察孔,采用示踪法对各抽采孔进行SF6采样和考察,考察抽采孔SF6浓度变化趋势实验结果如图5所示。

图5 考察抽采孔SF6浓度变化趋势

T53孔在第34 小时检测到了SF6,随后可以稳定抽采到注入孔的SF6,T53孔在有效抽采范围内;但T45孔和T65孔仅在第98小时和第94小时检测到了SF6,且含量极低,这两个孔不在有效抽采范围内。通过实验可知,实验地点压裂区域内有效抽采半径为6m。

4 冲孔段与压冲段抽采效果考察

钻孔里段采用水力冲孔增透措施,钻孔外段采用压冲增透措施,选取里段第34、32、30组为冲孔段考察单元,外段T1~T3组为压冲段考察单元,主要对抽采浓度、抽采纯量、单元抽采达标时间进行考察。

4.1 抽采浓度考察

抽采7d后,冲孔段单孔平均瓦斯抽采浓度为48%,压冲段单孔平均瓦斯抽采浓度为88%;压冲段钻孔瓦斯抽采浓度衰减缓慢,能够保持较长时间,截止3月31日,单孔平均瓦斯抽采浓度仍保持75%以上,冲孔段和压冲段钻孔瓦斯抽采浓度衰减对比曲线图如图6所示。

图6 冲孔段和压冲段钻孔瓦斯抽采浓度衰减对比曲线图

4.2 抽采纯量考察

抽采趋于稳定后,冲孔段平均单孔抽采纯量为0.005 2 m3/min,百孔抽采量为0.52 m3/min;压冲段平 均 单 孔 抽 采 纯 量为0.011 2 m3/min,百 孔 抽 采 量 为1.12 m3/min;压冲段是冲孔段的2.15倍,具体数据见表1、表2,抽采纯量对比曲线如图7所示。

表1 冲孔段钻孔瓦斯抽采量考察表

表2 压冲段钻孔瓦斯抽采量考察表

图7 冲孔和先压后冲单孔抽采流量对比曲线图

5 结论

预抽达标时间按煤巷条带预抽率25%计算,冲孔段抽采达标需31d,压冲段抽采达标需19d,同比缩短了39%。通过水力压裂,有效抽采半径由2.5m 上升至6m,提高了2.4倍;压冲段平均单孔浓度同比提高了83%,为冲孔段的1.83倍,且能够保持长时间的高浓度。

压冲段百孔平均抽采纯量同比提高了115%,是冲孔段的2.16倍。通过以上对比分析可以明显地看出,采取先压后冲增透技术后,提高了抽采效果,缩短预抽达标时间,减少了钻孔量,节省了材料成本,实现了瓦斯治理经济技术一体化。

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