世行贷款洼地治理北淝河下游常郢站设计
2015-11-04苏健
苏健
(安徽省水利水电勘测设计院 安徽 合肥 230088)
世行贷款洼地治理北淝河下游常郢站设计
苏健
(安徽省水利水电勘测设计院 安徽 合肥 230088)
常郢站是北淝河下游洼地泵站,承担南、西南、北三个方向排涝及向西、北两个方向灌溉渠道补水任务。常郢站场地有限,且兼顾排、灌任务,故泵站布置进行多次优化,对其它类似工程设计具有一定的参考作用。
布置;优化
1 工程概况
安徽省淮河流域有多处洼地,由于地势低洼,汛期长时间受外水位顶托,内水自排机会较少,同时该地区已建排涝工程设计标准低,排涝能力不足,致使该地区洪涝灾害频繁发生,问题十分突出。为了提高淮河流域洼地的排涝能力,为该地区经济社会发展创造有利条件,安徽省利用世行贷款开展淮河流域重点平原洼地治理工程。
北淝河下游洼地为安徽省淮河流域重点洼地之一,位于涡河口以下至沫河口的沿淮淮北地区,西起怀洪新河符怀新河段右堤,东至五河县沫河口镇仇冲坝,南起淮北大堤,北达怀洪新河澥河洼、香涧湖段分水岭,流域面积505km2、耕地44.12万亩、总人口31万人。北淝河下游是淮河干流的一级支流,汛期长时间受淮河洪水顶托,涝水积于区内洼地,形成严重内涝,往往一次暴雨就会形成持续多日的高水位,且原有建筑物标准偏低、年代久远、设备老化、排涝不畅,汛期险情时有发生,每年都给防汛造成很大压力。针对北淝河下游工程状况以及存在的主要问题,在世行贷款项目通过堤防、涵闸、泵站等工程对北淝河下游洼地进行综合治理。
常郢站是北淝河下游洼地一座小型排涝泵站重建工程,站址位于周口圩桩号11+290处。泵站除抽排功能外,兼具自排和抽灌功能。根据世行贷款淮河流域重点平原洼地治理规划要求,常郢站抽排排涝面积2.87km2,设计抽排流量1.2m3/s;自排排涝面积2.87km2,设计自排流量3.0m3/s;灌溉面积0.5万亩,设计抽灌流量0.5m3/s。泵站新站装机2台,单机容量为45kW,总装机容量90kW。根据《泵站设计规范》(GB50265-2010)的规定,确定泵站工程等别为Ⅴ等,工程规模属小(2)型。
2 老站工程情况
常郢站老站位于蚌埠市淮上区境内,1977年建成,共3台机组,建筑物主要由前池、泵房、出水池、1座自排涵、1座排涝出水闸、2座灌溉出水闸及变电站组成,见图1。
排涝期,南侧渠道涝水汇至前池,西南侧及北侧涝水通过暗涵汇至前池,若外河水位低于前池水位,则通过自排涵排涝;反之,则关闭自排涵及灌溉出水闸,水泵抽水至出水池,通过排涝出水闸排涝。灌溉期,关闭自排涵及排涝出水闸,水泵抽水至出水池,通过灌溉出水闸引水至灌溉渠道。
常郢站老站为浆砌块石结构,经过三十多年运行,工程存在严重安全问题,达不到安全运行要求。存在砌筑砂浆强度低、勾缝剥落、砌筑砂浆侵蚀的共性病害;各闸启闭机梁、闸门局部钢筋锈蚀;砖瓦结构泵房墙体开裂、屋顶老损漏雨;无拦污栅、检修设备,进水铸铁泵管锈蚀、漏水,管道控制阀均锈损,缺失缺损;启闭机存在锈蚀、卡阻,部分启闭机缺件报废。
在本次世行贷款洼地治理项目中对常郢站进行拆除重建。
图1 常郢站老站平面布置图
3 新站设计
3.1总体布置
新建泵房为堤后式。主厂房内安装2台500ZLB-4水泵,配套电机型号为YL280S-6,单机容量为45kW,总装机容量为90kW。变电站紧靠主厂房东北角布置。
进水渠及前池:利用老站原有的进水渠(涵)将圩内涝水引至前池。从进水渠新建浆砌块石护坦,其后与前池、进水池相接。泵站前池布置成正向进水,水平段底高程12.40m,前池水平段底板为0.5m厚钢筋混凝土结构,梅花形布设φ100@1500冒水孔,下设反滤层,分别为碎石、瓜子片、中粗砂各150mm。前池两侧采用钢筋混凝土悬臂式挡墙,最大墙高为6.5m,墙面设置孔径100mm、间距2m的排水孔。
泵房:泵房内共布置2台500ZLB-4水泵。泵站进水室采取正向进水方式。泵房底板高程为12.40m,水泵层高程为13.80m,电机层高程为18.50m。在泵房进水流道的进口设置拦污栅(人工清污)。在每台泵流道出口处均设拍门。因常郢站兼有自排、抽排和抽灌功能,故厂房进出水流道分为两层,下层为进水流道(兼自排和反向引水灌溉流道),上层为水泵出水流道。
主厂房设2台机组,间距为2.9m。安装间布置于主厂房右侧。主厂房垂直水流向总长9.9m,其中机组段长6.3m,安装间长3.6m。电机层和水泵层之间在安装间位置布设钢梯连接上下交通。
副厂房紧靠主厂房下游侧布置于压力水箱上方,地面高程同电机层,为18.50m,自左至右依次布置有低压配电室和值班室。副厂房总长为9.9m。
压力水箱:压力水箱平面上呈梯形,水箱中设有一道隔墩,水箱总宽度为6.3~3.8m,底板高程为13.80~14.55m,顶板底部高程16.30m。顶板设拍门检修进人孔,孔口设钢闷盖。
灌溉涵及灌溉控制段:压力水箱左侧开孔,连接19.2m长钢筋混凝土灌溉涵主洞,后接3m长岔洞段,自岔洞段向北、向西各引出一个灌溉支洞,长度分别为12.0m、4m,支洞末端均设灌溉控制段,分别与北侧和西侧现有的灌溉渠道平顺相接。灌溉涵底板高程15.30~16.40m,单孔,孔口尺寸(宽×高)为0.8m×1.0m。
10月19日,,该项目总投入为170亿元,计划于2020年建成投产,规划年产能30万辆。上汽大众新能源工厂占地面积40.56万m2,是大众汽车全球首个专门生产MEB平台纯电动车型工厂。新工厂将结合工业4.0的理念,采用最新的生产和自动化技术,大幅提升效率和劳动生产率。在自动化方面,新工厂将采用超过1 400多台工业机器人,其中车身车间拥有约1 000台机器人。
排灌控制段:压力水箱后接3.5m长排灌控制段,单孔,分为上、下两层,底层底板高程12.40m,上层底板高程14.55m,上、下层孔口尺寸(宽×高)均为2.6m×1.75m。当自排和抽灌时,闸门提起(抽灌时须封闭上孔);抽排时,闸门落下关闭。排灌控制段后经5.2m长渐变段与穿堤箱涵控制段相接。
穿堤箱涵:为钢筋混凝土结构,底板高程13.7m,单孔,孔径(宽×高)为1.8m×1.8m,顶、底板及边墙厚度均为0.4m,与其出口渐变段之间设两道橡皮止水,出口控制段设防洪闸门,并在外河侧设一道检修门槽,防洪门检修平台高程为17.4m,启闭台高程21.0m,启闭台通过交通栈桥与堤顶相接。涵洞出口共计20m范围的堤防外坡采用C20混凝土预制块护坡。
出口U型槽及护砌:涵洞出口采用钢筋混凝土U型槽结构,长8.0m,底板高程13.7m,净宽1.8~5.0m,共设2道钢筋混凝土撑梁。U型槽后设10.4m长浆砌块石护底,圆弧形浆砌石挡墙前为浆砌块石护坡,渠道两侧为C20混凝土预制块护坡。
变电站:布置于新建泵房东北角,平面尺寸6.0m×5.5m,站内地坪高程18.30m。
站区道路:在泵站东北和东南侧分别自堤顶顺堤坡布置1条进厂道路,厂区内布置至泵房、变电站的交通道路。
3.2方案优化
泵站南、西南、北三个方向来水汇至进口渠道,将进口渠道底高程降至12.4m作为前池,与进水池底板高程12.4m平顺衔接;进水池两侧平行的边墙改为设八字墙,宽度由7.0m渐变至5.1m,长度3.2m,根据《泵站设计规范》(GB50265-2010)P33,泵站抽排流量1.2m3/s,此时进水池水下容积54m3,为45倍设计流量,满足规范中进水池水下容积按30~50倍设计流量要求。
泵房进口检修平台原设计中布置拦污栅和检修门,考虑小型泵站进口渠道较窄,枯水期检修水位较低,可通过临时围堰封堵进口渠道以进行检修,故取消检修门,保留拦污栅,进口检修平台长度由4.0m改为2.0m。
主厂房在原设计中按规范要求上下游通道净宽不宜小于1.5m,另考虑水泵及立柱尺寸,取总宽度5.7m;但该站为小型泵站,受场地限制,故压缩上游通道,下游维持不变,优化后主厂房总宽度4.8m。
副厂房配电柜2台,单列布置,单台尺寸1.0m×1.0m。根据《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB50060-2008)P16,配电装置屋内通道的最小宽度维修通道800mm,操作通道1200+单车长(mm),1.0m的配电柜单车长约0.8m,即操作通道最小2000mm。原设计中柜体上游操作通道2.5m,下游维修通道1.0m,优化时按满足规范下限取值,取上游操作通道2.0m,下游通道0.8m。
副厂房之后的压力水箱渐变段长度由3.5m改为3.3m,另起点上移1.3m,则副厂房之后的压力水箱渐变段长度由4.0m优化为2.5m。
排灌控制段长度维持9.2m不变。穿堤箱涵取消标准段,保留控制段与排灌控制段衔接,长度由14.5m优化为9.0m。
经过上述优化措施,从泵站前池进口至箱涵出口总长度由原设计52.0m减少为35.0m,经过布置,堤线仅需外移约7.0m,在满足规范要求和不影响泵站功能的前提下,较好的解决了站区占地、堤线外移等矛盾,布置见图2。
图2 常郢站新站平面布置图
4 结语
老泵站在原址拆除重建时,经常受地形限制,设计过程中可根据现场情况,结合泵站等级、功能需求等,对工程总体布置进行合理优化,常郢站设计对其它类似工程有具有一定的参考作用。
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2015-8-20