重构袜业 重塑大唐
2015-11-03本刊编辑部
重构袜业重塑大唐
大唐通过深入开展一系列转型升级工作,重构袜业,重塑大唐。郭斌 摄
袜业产业新年有新颜
新年新面貌。再一次去大唐镇,燃煤小锅炉被全部淘汰,精品袜业园已破土动工,袜业创意设计中心应运而生,就连交通也更加井然有序。去年11月底开始,大唐镇以壮士断腕的决心,对袜业企业集中开展了“三合一”企业整治、淘汰燃煤锅炉、管实流动人口、规范出租房管理、取缔无证照经营、规范个体税收征管秩序等“六大专项整治”活动,重构袜业、重塑大唐,倒逼产业转型升级。大唐镇袜业产业已然发生全新变化。
机器换人 两化融合
这几天,位于大唐袜业工业园区的浙江袜业有限公司,各条生产线均已“开足马力”。在其中一间厂房内,新式的缝头翻袜一体机显得格外醒目。“这些机器就是把原来制袜过程中缝头、翻袜两道工序合二为一,以往8到10人的产量,现在靠1台机器、2个工人就能完成,质量也更有保证。”公司总经理赵笳兵告诉记者,新设备的引进,让车间的生产效率提升了30%以上。
除了机器换人,浙江袜业有限公司还积极推进“两化融合”,以信息化带动工业化,走新型工业化道路。
从2012年开始,浙江袜业就引进使用一套ERP系统,先后对订单管理、生产工艺、原料采购、物流管理、人力资源等模块进行信息化管理。
“把管理交给系统,让电脑分析数据。”信息部副主任陈亮用一句话概括了公司这3年来工业信息化的历程。借助ERP系统,对袜子的织造、装袋、缝头、定型、包装、入库等环节全程跟踪,大大提高了出入库、产品流转、产量登记等环节的效率,同时保证生产流转过程中的数据准确性。
除了提高生产效率,ERP系统还能对库存原料进行实时监控,及时处理老库存,同时对采购入库进行超数控制,防止多入库。在保持产能不变的基础上,从2013年6月到2015年1月,原料仓库平均库存从622吨下降到326吨,多出流动资金1500万元。
去年底以来,大唐镇不仅通过“机器换人”、“两化融合”,淘汰落后产能,提高生产效率,提升企业档次,还采用“退二进三”等手段,进一步推进大唐袜业转型升级。
淘汰落后 脱胎换骨
诸暨市凯威针织是大唐镇的一家小型袜业企业,一直用燃煤锅炉定型袜子。近日,记者走进这家企业时看到,燃煤锅炉已被燃气锅炉所取代。据悉,凯威针织是大唐镇第一家用上天然气定型的袜企,对此,董事长邓益明深有感触地对记者说,人厂分离和燃煤锅炉淘汰,是袜业企业发展的必然趋势,所有企业都应该及早整改。
从去年11月底起,诸暨市对大唐袜业企业集中开展“三合一”整治、淘汰燃煤锅炉等六大专项整治行动,目前,大唐、草塔两镇已有5374家问题企业被彻底关停,允许整改的5446家企业已复工3019家。“三合一”整治,将使大唐袜业获得脱胎换骨式的改变。
大唐镇方田村原来是个“三合一”袜子生产专业村,存在严重消防安全隐患。在这次整治活动中,大唐镇统一收租方田村的“三合一”厂房,出台扶持政策,公开招商,吸引电商企业入驻,打造占地3万平方米的电商园。目前,园区已有72家电商企业签约,其中50家企业开张,有些就是从“三合一”企业转型过来的。
从2月开始,大唐镇着手建设占地600亩的精品袜业工业园,对入园企业设置9道“门槛”,尤其是生产设备,必须是同类产业中最先进的。大唐镇计划在精品袜业工业园内,引进和培育200只行业“小老虎”,决不搞“蚂蚁搬家”。
近日,大唐镇建成启用和谐精品整理园。总投资5000万元,腾换建筑面积12000平方米,由5家企业共用8蒸吨/小时天然气锅炉1台,预订入园全自动定型机及配套设备25台,预计年定型袜子10亿双,减员600人,新增产值1亿元,利税1000万元。
在这次专项整治中,总投资1000万元、建筑面积1200平方米的大唐袜业创意设计中心也应运而生,已吸引中国美院、复旦大学等7所大学和学术机构建立创作基地,上百名艺术家、设计师开展驻地创作,已研发设计时尚袜品3000多款,新产品附加值提升70%左右。
与此同时,大唐镇计划投入1500万元,建设袜业科创研发中心,聘请高级人才,引进10个以上专家咨询团队和研发机构,解决新技术、新材料、新工艺等领域的瓶颈。投入500万元,完善袜业公共服务平台,提升大唐袜业指数的话语权,巩固行业龙头地位。
据大唐镇党委书记徐洪介绍,建设精品袜业工业园、精品袜业整理园、袜业创意设计中心、袜业科创研发中心,完善袜业公共服务平台,是为了重构袜业、重塑大唐,最终打造全球最高端的袜业基地,培育全球最具影响力的袜业品牌。