庆二联采出水处理系统工艺优化
2015-10-24王加一黄纯金谭旭李发旺吴冬旭
王加一,黄纯金,谭旭,李发旺,吴冬旭
(中国石油长庆油田分公司第十采油厂,甘肃庆阳745600)
庆二联采出水处理系统工艺优化
王加一,黄纯金,谭旭,李发旺,吴冬旭
(中国石油长庆油田分公司第十采油厂,甘肃庆阳745600)
本区采出水处理系统于2010年10月15日投入运行以来,制定了一套适合华庆油田的采出水处理流程工艺及加药制度,但系统本身的局限,处理效果不理想,通过工艺、流程改造,选择配套水处理工艺,改善采出水处理水质,主要指标:悬浮物、含油量达到10 mg/L以下,硫酸盐及腐生菌含量控制在指标范围内,减缓采出水系统结垢腐蚀,使处理后水质达到华庆油田采出水回注水质要求。
采出水处理;工艺流程;水质达标
采出水絮凝实验按SY/T5890-1993标准进行;处理后水的细菌含量测定按SY/T5329-1994标准进行;腐蚀速率测定按照HG/T2159-1991标准进行。
1 实验分析
1.1采出水性质分析
1.1.1含油量标准曲线根据含油量的测定原理与方法,在波长235 nm处测其吸光度,得庆二联油田采出水含油量与吸光度关系(见表1),以此实验结果作标准曲线并进行线性拟合,结果(见图1)。
表1 油含量与吸光度关系
图1 含油量标准曲线
根据分析结果,含油量计算公式为:
式中:Y-含油量,mg/L;X-吸光度。
注意事项:若计算结果大于标准曲线上查出的含油量值,应与水样稀释进行换算。
1.1.2铁含量标准曲线根据含铁量的测定原理与标准方法,选用光波长为510 nm,测得庆二联油田采出水含铁量与吸光度关系(见表2),以此实验结果作标准曲线并进行线性拟合,结果(见图2)。
图2 铁含量标准曲线
表2 含铁量与吸光度关系
根据分析结果,标准曲线线性公式为:
式中:Y-铁含量,mg/L;X-吸光度。
注意事项:若计算结果大于标准曲线上查出的含铁量值,应与水样稀释进行换算。
1.1.3硫化物(S2-)含量的测定主要仪器:酸式滴定管;锥形瓶;移液管;量筒等。
主要试剂:乙酸锌,22 g/100水;碘液,0.02 mol/L;(1+1)HCl溶液;淀粉溶液;硫代硫酸钠溶液,0.02 mol/L。
测定步骤为:(1)用量筒量取5 mL水样置烧杯中,加过量乙酸锌出现沉淀;(2)滤纸过滤此溶液,将滤纸放入250 mL锥形瓶中;(3)加2 mL碘液,用玻棒捣碎。然后加5 mL(1+1)HCl溶液,用蒸馏水稀释,盖上瓶盖,放暗处静置5 min;(4)加4滴淀粉溶液,用硫代硫酸钠滴定至溶液为无色;(5)空白实验:水样换成蒸馏水,步骤同上。
1.1.4计算
式中:V空白-蒸馏水消耗的硫代硫酸钠溶液的体积,mL;V1-水样消耗的硫代硫酸钠溶液的体积,mL;C-硫代硫酸钠标准溶液的浓度,mol/L;V-水样体积,mL。
2009年8月,对华庆油田部分单井水与庆二联罐底水样进行了取样分析,分析结果(见表3、表4)。
由以上实验结果可知,联合站罐底水腐蚀速率:0.168 mm/a;细菌含量:SRB:>106个/毫升;TGB:106个/毫升;悬浮物含量:>50 mg/L;含油量:180 mg/L~250 mg/L;pH:6.8~6.5;水质发黑、发臭,属于高矿化度、高SRB含量、较高腐蚀性采出水。
表3 华庆油田区块采出水常规性质分析结果
表4 华庆油田区块采出水离子分析结果
表5 pH值对采出水絮凝处理的影响
1.2采出水的絮凝处理
由表5可知:pH=7.5时效果最好,上清液透光率为97.5%,考虑随着pH值的增加,絮体生成较多,pH值继续增加,污泥量也逐渐增大。另外由于pH值对腐蚀速率有影响,优选pH值为7.5,pH值调节剂为4% NaOH溶液,用量为2.5 mL/L。
2 现场运行
2.1试验内容
在理论研究及室内研究工作的基础上,对庆二联现场混合采出水的综合处理参数进行优化,为庆二联水处理系统的开工试运行进行现场调试工作,并对水质进行监测,得到实际运行水处理配方。
2.2现场水处理流程
改造前,庆二联采出水处理流程如下:沉降罐+三相分离器→1 000 m3自然沉降罐→反应器→500 m3混凝沉降罐→流砂过滤器→净化水罐→输水泵(见图3)。
其中,1 000 m3自然沉降除油罐、500 m3絮凝沉降罐连接有排污泥线,同时建设的辅助装置有:加药系统、污泥干化处理系统。
流程说明:三相分离器采出水→1 000 m3罐自然沉降除油→提升泵→加药、反应器→500 m3絮凝沉降罐→流砂过滤器→净化水罐→回注。
2.3现场运行结果
根据现场流程,经过现场模拟后,确定水处理过程中按如下加药量进行处理:复合碱、絮凝剂、助凝剂、除硫剂的使用浓度分别为40 mg/L~60 mg/L和80 mg/L~100 mg/L、2.0 mg/L~3.0 mg/L、40 mg/L~60 mg/L,并使系统的pH值控制在7.1~7.3。
试运行期间的水质关键指标分析结果(见表6)。水处理前后的水质分析结果(见表7)。
表6 试运行期间水质分析结果
表7 水处理前后水质对比
图3 改造前庆二联采出水处理流程图
2.4水处理前后的水质配伍性
处理前后的水以不同比例混合后于45℃下静置72 h,分析其中的Ca2+、Mg2+含量变化,以失钙率为控制指标,判断水质配伍性。分析结果(见表8)。
表8 处理前水与处理后水的配伍性
从表8数据可以看出,整体失钙率在5%以下,表明两种水具有良好的配伍性。
3 工艺流程改进
3.1改造前水处理系统现存问题
(1)除油沉降罐前加入了复合碱。由于混合不均,会影响沉降除油效果。
(2)混凝剂在自然除油罐出口、泵入口管线中加入,容易在泵前管线中结垢,堵塞加压泵甚至损坏加压泵。
(3)助凝剂是在旋流反应器前加入,会影响混凝剂、助凝剂的混合反应效果。
(4)庆二联采出水排污到排污槽再到沉降罐又进入采出水处理系统,如此反复的循环致使循环中采出水的杂质无法排出,影响了采出水处理系统的处理效果。3.2改进方案
针对庆二联水处理系统现存问题,拟提出如下改进意见:
(1)将除油沉降罐前的复合碱改到自然沉降除油罐后,泵出口流量控制阀后。
(2)将混凝剂加入口改到反应罐下部,助凝剂位置沿切线方向加入。
(3)根据混凝剂、助凝剂自反应所需的间隔时间,将助凝剂加药位置改到了反应罐中上位置。
(4)改造的工艺流程示意图(见图4)。
(5)根据庆二联和庆二注大罐液位明确了集中输水时间,在保证庆二注注水需求的前提下,延长采出水在大罐中静态沉降的时间。
(6)目前庆二联日脱采出水580 m3,超出采出水处理系统处理能力,备用采出水处理系统未进行加药流程改造,为保持采出水处理效果,延长备用处理系统沉降时间,沉降时间保持在10 h以上。
图4 改造后庆二联采出水处理系统流程改造示意图
4 研究结论
4.1采出水水质
庆二联含油采出水含油量、悬浮物较高(分别在130 mg/L~180 mg/L和110 mg/L~255 mg/L),硫化物含量较高(为13 mg/L~45 mg/L左右);腐蚀速率偏高(达到0.17 mm/a),矿化度较高(1.6×104mg/L),Ca2+、Mg2+、HCO3-含量高(Ca2+含量在20 mg/L~400 mg/L、Mg2+含量在9 mg/L~80 mg/L,HCO3-为300 mg/L~4 800mg/L);pH值较低(6.5~7)
4.2采出水处理配套加药工艺
庆二联采出水处理加药配套工艺合理流程为:采出水→调整pH在7.1~7.3→絮凝剂(80 mg/L~100 mg/L)→助凝剂(2.0 mg/L~3.0 mg/L)→反应时间(大于30 s~40 s)→沉降→出水。
4.3处理后水质
(1)庆二联采出水处理效果效果良好,工艺运行平稳,处理后水的pH=7.1、含油量7 mg/L~10 mg/L、悬浮物7 mg/L~8 mg/L、硫含量≤2 mg/L,总铁含量<0.25 mg/L。
(2)采出水经过处理后可以进一步减缓注水系统的腐蚀,使处理后水的腐蚀速率控制在0.031 mm/a,低于0.076 mm/a的石油行业标准,较好地解决了注入水的腐蚀问题。
4.4认识及建议
(1)通过加药絮凝、沉降能有效的改善采出水水质,通过流程改造充分发挥了药品效果,达到了采出水处理标准。
(2)由于储水罐排污污水无法外排,势必造成采出水处理水质变差,建议对自然除油罐、絮凝沉降罐、净化水罐进行清罐排污,进一步改善采出水水质。
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10.3969/j.issn.1673-5285.2015.03.029
TE992.2
A
1673-5285(2015)03-0116-05
2015-02-04