埕岛油田热媒系统使用现状及整改建议
2015-10-21朱军博
朱军博
一、前言
热媒炉是一种新型加热设备,它以煤、油和可燃气体作为燃料,导热油作为载热体,利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备进行换热,然后导热油返回重新加热。 近几年来,油田集输系统陆续开展了热媒炉的现场试验和推广应用工作。实践表明,热媒炉克服了传统加热方法的不足,具有热效率高、工作压力低、温度高、节能效果显著和安全可靠等优点。随着对热媒炉现场应用研究的不断深入,其应用领域将日趋广泛。中心二号平台热媒系统始建于1998年,是胜利油田较早运用热煤炉进行原油加热的试点。
二、热媒系统的简介
热媒系统由热媒炉、燃烧器、膨胀罐、补给罐、循环油泵、换热器、注油泵、过滤器及炉控装置等部分组成。其中热媒炉由燃烧室和炉体两大部分组成。热媒炉是一个热媒问接加热系统,主要包括热媒供给、热媒加热和热媒换热三部分,并配置微机和自控仪器仪表,从而实现整个系统自动化。系统组成及工艺流程如图1所示。
三、热媒系统存在的问题及改进的措施和建议
热媒炉采用高温(300℃)有机载热体为传热介质,余热可反复回收利用,热效率高,节能效果显著。与其他加热方式相比,可在相同工作压力下,具有更高的工作温度,而且随着工艺温度的不断升高,载热体的粘度不断减小,系统阻力降减小;热媒换热系统温控及燃烧过程均采用自动控制,减轻了劳动强度,且安全可靠。中心二号平台热煤系统自投产以来已经连续运行了10个年头,由于热媒系统的因使用年限较长,造成部分设备老化,在运行过程中存在很多问题,具体如下:
1、换热器内管泄露,原油窜入热媒油,造成热媒油品质降低。
由于来中心二号平台的原油压力不稳定,原油在流经换热器时使换热器内部盘管发生一定的颤动,导致换热器盘管焊接处开焊,这时又因原油压力比热媒油压力大,造成原油窜入热媒系统,致使热媒油受到原油的污染,使热媒油品质改变,换热效率降低;经过化验正在使用的热媒油后,发现各项指标已严重超标,根据目前情况热媒油质只能鉴定为尚可使用的级别。 可以看出,在外观上正在使用的热媒油已经受到原油的严重污染。根据现场值班记录观察热媒液位时发现,由于热媒油内窜入原油,并掺杂了大量的水分,造成热媒液位波动增大,直接威胁热煤炉的正常运行。根据表2的数据显示,说明热媒油得膨胀系数改变,液位波动加大
(1)根据现场情况及时升温脱水,降低热媒油内的水分,控制液位大幅度的波动;(2)及时补充添加新的热媒油,提高热媒油效率,降低热媒油的膨胀系数。通过采取的这些措施,热媒油的纯度得到了提高,但是未能从根本上解决问题,根据以上情况建议充分彻底的更换热媒系统的热媒油,并清洗热媒循环管道,确保热媒油的纯净,提高换热效率,并能降低能源的消耗。
2、热煤炉炉膛积碳,降低热媒炉加热效率,增加能源损耗。
热煤炉是24小时不停运行的设备,由于天然气内杂质较多,并且天然气洗涤器未能充分将天然气内的水分分离干净,致使热煤炉天然气燃烧不完全,产生了很多炉灰;又因为现在使用的是传统的空气吹灰系统,靠气体射流的动量,直接冲刷热煤炉受热面上的灰尘,这种吹灰方法对于运行时间较长炉灰较多的热煤炉来说,已无法将附在热煤炉内部盘管夹缝处和炉膛内部的炉灰完全清除,大量的炉灰造成热煤炉加热效率降低。 针对以上情况,现阶段主要采取以下措施:(1)人工定期对热煤炉内部进行清扫,将热煤炉顶部的保温材料更新升级,提高热煤炉加热效率;(2)调整天然气洗涤器,减少天燃气中的水分;(3)在热煤炉操作间天然气入口处,加装石棉滤网,过滤掉天然气中的杂质,保证天然气的充分燃烧。建议升级吹灰系统,改用声波吹灰系统,声波吹灰的声源是气动式声波,是将高压气流随携带的直流能量经调制变换成交变的声波能量,因此声波吹灰衰减较慢作用距离远,吹灰彻底。
3、气蚀造成热媒泵轴承和密封损坏,降低热煤泵的使用寿命。
热媒泵是热媒系统重要的设备之一,造成热媒泵损坏的主要有以下两个原因:(1)因热媒泵长时间连续运行,轴承与轴套产生机械磨损,造成热媒泵泵头震动偏大,进而造成骨架密封和填料密封的损坏,致使热媒泵泄露严重,无法正常使用;(2)由于热媒油中窜入原油,并掺入大量的水分,当热媒油达到或超过100℃时,热媒油中的水分化成水蒸气,水蒸气分子在高速流动中不断冲击热媒泵的叶轮造成热媒泵气蚀,排量降低,震动增大,致使轴承损坏,骨架密封和填料密封失效热媒泵漏油,无法正常运行;(3)热媒油窜入的原油,经过高温后,结胶出杂质,堵塞热媒泵进口滤子,造成热媒泵供液不足,也会造成热媒泵的气蚀。根据以上三种原因,主要采取的措施是:(1)采用质量较好的轴承,提高轴承的使用寿命;(2)启用两台泵同时运行,在保证热煤炉排量的前提下,加大热煤炉的升温力度,将热媒油中的水分脱出,彻底杜绝热媒泵气蚀现象的发生;(3)对于热媒油中的结胶物,在无法更换热媒油的情况下,只能采取定期清理滤子的办法,慢慢减少结胶物的数量。
4、热煤炉自动化操控系统因运行时间较长缺乏调试温度指示不准。
(1)伺服电机和连杆机构指示不准,无法达到最小负荷位置,热媒温度无法按设定温度运行;(2)部分热煤炉火焰监测器的监测孔被炉灰遮挡,无法检测到火焰,导致热煤炉停炉;(3)副火磁阀管线内部锈蚀严重,造成付火无法点燃,热煤炉无法启动。针对以上情况主要采取了以下措施:(1)定期调试检查伺服电机和连杆机构,确保指示准确;(2)定期清理火焰监测器监测口;(3)及时清扫或更换付火管线,确保热煤炉的正常启停。
5、热媒换热器内部工艺落后,造成换热效率降低。
中心二号平台换热器采用的是盘管式换热器,内部盘管与进出口鐵板焊接,盘管上下有固定支撑,原油窜入热媒油是换热器内盘管开焊造成的,分析原因主要是由于支撑不合理,无法完全固定住盘管,当原油流过时产生的震动,极易造成盘管焊接口开焊窜油。根据以上原因采取的措施主要是:(1)更新盘管内部生产工艺,加厚加宽盘管支架,由原来的10㎜宽,加宽到50㎜,加固盘管;(2)缩小焊接套管直径,在盘管与套管之间加装减震圈,缓解原油流过时带来的震动,提升焊接工艺,延长焊接部位耐疲劳度。
四、结论
近几年,随着中心平台处理能力的不断提高,对热媒系统来说也是一个严峻的考验。经过对换热器内部结构和施工工艺的改善,提高了换热器内部盘管的抗震强度,降低了换热器的泄露几率;经过对整个热媒系统的调试整改工作,大大提高了热煤炉的工作效率;在无法更换热媒油的情况下,对热媒油进行脱水,及时清理热媒泵的滤子,通过这些大量的工作,使埕岛油田中心二号平台的热媒系统运行条件得到了极大的改善,使热媒系统的工作效率和安全性都得到了有效的提高,保证了热媒系统的正常安全运行,确保了海上原油外输平稳可靠。
参考文献
[1]李胜利 卢金芳.石油化工装置安全仪表系统的设计[J].石油化工自动化,2007(2):18-22.
[2]顾建栋 曹青山.西部原油管道热媒加热炉工作原理和控制方式 油气田地面工程, 2008(9): 32-33