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聚合物泥浆在复杂地层钻探施工中的应用

2015-10-21唐军勇

地球 2015年8期
关键词:护壁泥浆

唐军勇

[摘要]广西某矿区岩心钻探施工。构造地层钻进施工的泥浆选配,解决了相当一部分钻孔不稳定层段钻进施工的孔壁稳定与漏浆问题,为"攻深找盲"钻探施工提供护壁、堵漏经验。

[关键词]聚合物 泥浆 护壁 复杂地层治理

[中图分类号] F407.1 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2015)-8-446-1

1工程概况

本施工区在地质条件方面有两个明显的特点:一是岩石强度变化大,正常岩石在不同地段、不同钻孔甚至同一钻孔不同部位其强度都有较大的差别,给钻头选型及施工带来一定的困难;二是构造带内岩石十分破碎、松散,上下盘次级带密集发育、破碎带范围大,可达数十米,钻进过程中易造成坍孔及冲洗液漏失。前期的钻探施工中,由于使用的泥浆不适应Φ60mm金刚石钻具和地层情况,造成内管投不到位、内管打捞不上;孔内掉块、卡钻、埋钻的孔内事故。

2地层情况

区内出露的岩石较为单一,主要为燕山早期第二阶段的豆乍山花岗岩体(r52-2),岩性为中细粒小斑状黑云母花岗岩和细粒小斑状二云母花岗岩。岩石主要矿物成分为长石、石英及云母等,结构致密;正常岩石属硬质岩石,可钻性为8—10级、中等研磨性,构造破碎带内的强硅化花岗岩为坚硬类岩石,可钻性可达10—12级、中等研磨性,距地表浅部岩石稍有风化,属软—中硬类岩石,可钻性为1—6级、弱研磨性,风化厚度一般为10m-15m。

矿区内构造带较发育,构造带内岩石破碎且多有硅化现象,在带内及其上、下盘附近裂隙发育,构造带走向为北北东向至近南北向,倾向南东至东,局部倾向东,倾角较陡达70°-85°。地下水以裂隙充水为主,主要矿体位于当地侵蚀基准面以上,地形条件有利于自然排水。地质构造简单,矿体有良好的隔水层,并已初步查清矿区充水的主要因素,对钻探施工不会产生不利的影响。矿床井田涌水量预测,1280中段开采水量为116.65吨/时。故矿床充水因素简单,强度不大,水文地质条件属于简单的矿床类型。

3钻进工艺

金刚石绳索取心钻探是当代地质钻探比较先进的方法,在我国地质行业发展比较迅速,以金刚石绳索取心为主体的金刚石钻探工艺方法,已成为地质钻探三大技术之一。

金刚石绳索取心钻进相对于其它地质钻探方法来说,具有?三高、两低、一优”的特点,即钻速及钻头寿命高、纯钻进时间利用率高、岩矿心采取率高,人员劳动强度低、钻探成本低、岩矿心品质优良、结构清晰、完整度好、纯洁性高。基于金刚石绳索取心钻进的这些优点,所以在本项目中我们采取金刚石绳索取心钻进方法进行施工。

3.1孔身结构

因施工地区除构造带外地层大多较完整、钻孔均为一般勘探孔且采用金刚石钻进,所以多采用三级孔身结构:Φ91mm—Φ75mm—Φ60mm。

3.2钻具选型

F800带F700带均采用绳索取芯金刚石钻进。钻杆外径为Φ55.5mm,扩孔器为Φ60.5mm,金刚石钻头直径为Φ60mm。

3.3金刚石钻头的选型

钻进岩层为花岗岩,为硬、中研磨性局部破碎地层,采用人造金刚石锯齿和交叉钻头,金刚石浓度为100%,粒度70目,胎体硬度为HRC25—30,实际施工根据岩性进行了适当的调整。

3.4钻进参数选择

(1)钻压:P=10Fp=10*3.14/(62-42) *5.5=863.5≈864Kg;

(2)转速:n=60*v/L=60*2.5/(3.14*0.06)=796r/min;

(3)泵量:Q=6VF=6*0.4*〔3.14/4*(6.52-5.52)〕=35.5L/min。

根据以上计算结果实际施工时钻进参数选择钻压以600~900kg;转速500~1100转/分;冲洗液量30~45升/分。

4钻孔的护壁与堵漏

4.1施工中的问题

2007年施工钻孔22个,施工采用的冲洗液多为:清水+PHP+乳化油+Na-CMC的无固相泥浆。构造带钻进护壁效果差,因而有时采用水泥分段进行固结。然而由于地下水的作用,孔内水泥凝固结石率差,导致钻具扫孔到底后又重复出现垮、掉现象。反复注浆、透孔,时间、人工、材料浪费很大。

出现上述现象的原因主要是:第一,所使用的“清水+乳化油+PHP +Na-CMC+Na2O·nSiO2 ”泥浆,对于轻微破碎和漏失的地层有一定的抑制作用,由于这种泥浆的成膜性能不高,胶结性能不稳定,很难护住孔壁,因此孔内常出现掉块、垮孔。第二,水泥灌浆固结护壁,虽然有一些效果,但由于孔内垮孔段岩层系含水层,水泥浆非高压灌注,水泥浆扩散渗透距离短、岩缝中有残留泥浆,所以形成的稳定孔壁薄且水泥胶结强度不高,这就造成了钻具施工的振动,能轻易地对所形成的稳定孔壁产生破坏,导致孔内掉块、垮孔。水泥凝结强度好的地段,则由于钻进介质的软硬不匀,极易造成偏孔。

采用低固相泥浆(粘土+Na-CO3+ Na-CMC+PHP)施工,由于钻具的高速旋转,钻杆内易形成一层泥皮,阻碍内管的自由上下运动,造成内管投送不到位、打捞内管取芯困难。所以增加了起下钻次数,加大了工人的劳动强度,消耗了宝贵的正常生产时间,影响了施工工期。

4.2解决问题措施

为了针对性解决护壁、堵漏问题,我们反复查阅相关资料,在室内、生产中进行了试验,对泥浆材料、性能、护壁机理进行分析对比,最后选择了相应的造浆材料,按“植物胶 + PHP + Na-CMC + 80堵漏剂 + 磺化沥青护壁剂”配制的复合无固相泥浆进行施工,情况有了很大的改善,施工效率较已往有了明显的提高。

泥浆护壁机理:植物胶、PHP、Na-CMC,三种高分子聚合物一起合成的无固相泥浆,这些高聚物的分子具有多种吸附基的水化基,分子间通过吸附基联接成网状结构,并且众多的吸附基在孔壁表面上产生多点网膜吸附,在孔避表面上形成韧性良好的吸附膜,减慢了水对岩层的渗透速度。高聚物众多的水化基缚住了大量的自由水,降低了泥浆的失水量,从而有效地防止和减少了岩石的水化分散与膨胀,有效地防止水敏松散等不稳定地段的井壁坍塌、掉块,从而起到了护壁作用。由于PAM是长链高分子化合物,能与植物胶、Na-CMC产生多点吸附,相互形成网架结构,使泥浆粘度增高,流动阻力增大,更进一步加强了與孔壁的吸附力,渗透到岩石的裂隙中,提高了吸附膜的强度,阻止了孔内冲洗液的漏失。

泥浆配比按以下四组方案进行实验,见表2。

按上表配方配制四组泥浆,并对它们分别进行了主要技术指标测定,数据参数如下表3。

同时将四组泥浆配制于现场,取现场松散岩样分别放入泥浆中进行浸泡。方案一中样品24分钟后开始膨胀、分散、崩块,方案二、三中岩样分别在2小时47分钟、6小时25分钟后开始分化瓦解,方案四中岩样经24小时后只有些膨胀,但并没有分散解体。

按第四种方案配制的泥浆,在本矿区及另一个矿区进行实际使用,效果显著。例如在本矿区施工的ZK6-11号钻孔,设计深度为730m,钻进施工中,分别在73.60m~75.00m,127.00m~130.60m,320.5m~337.00m,510.00m~530.80m,680.20m~707.70m,均遇见到浅肉红色碎裂花岗岩构造带,最厚层接近30m,破碎,松散。使用新泥浆钻进施工后,孔内未发生掉块、垮孔现象,顺利终孔,孔深744.00米。在另一矿区,ZK37-29号钻孔,钻进到693.40m,穿过构造泥,进入破碎砂岩后,孔内出现掉块、垮孔、缩径情况,钻具在孔内蹩车,蹩泵,负荷大,施工困难。改用新泥浆进行排碴、清孔护壁,最后得以顺利施工钻进至726.60米终孔。

新泥漿在实际钻进施工中存在一些问题,在今后的生产中应避免:第一,不按规章操作,浆料不按顺序加放,搅拌时间太短,导致浆液中有小团块;第二,在孔内出现较大漏失的情况下,个别班组直接往泥浆池中加注清水;第三,新泥浆成本略高,有的机台、班组不情愿使用或搅拌时少放料;第四,不重视泥浆的维护,换浆。

5结语

复杂地层的钻进施工,除对设备、钻进参数、工艺方法、操作经验有更高的要求外,还必须要有真对性好的泥浆进行护壁。在本矿区中使用的新配制泥浆,比以往使用的泥浆护壁效果有明显提高:(1)孔内事故减少,钻杆内不再结垢泥皮;(2)携岩屑能力强,孔内干净:(3)施工中转速、钻速比以往有所提高;(4)起下钻次数比以往减少1/4,相对增加了正常钻进时间,提高了效益,降低了员工的劳动强度。这种新配制的无固相泥浆,作为小口径金刚石绳索取心钻进方法的冲洗液,能够有效地起到护壁防塌的作用,提高钻进效率。施工中遇到的问题及解决方法,为以后施工类似地层提供了参考。

参考文献

[1]刘海斌,广西沙子江矿床深部及外围铀矿普查钻探施工技术.探矿工程(岩土钻掘工程).2011.38(4):25-27.

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