浅析140MW机组供热汽泵改造
2015-10-21陈继斌
陈继斌
摘 要:#5机供热循环水泵调节系统采用就地PLC控制,无人机接口,正常运行时运行人员无法对系统运行状态参数进行监视,所以当程序出现故障或需要更改参数时,检修人员需要连接笔记本电脑才能对故障进行查询以及参数更改,这样就大大增加了消除故障时间,影响供热系统的安全运行。
关键词:PLC; 转速探头; 单点调节
十里泉电厂#5机组投产于80年代初,原设计125MW容量,因年代久远,该机型效率低、热耗高,为此我厂在2003年对其进行140MW增容改造,并于2009年响应市政府号召,对机组进行供热改造,作为枣庄市主供热机组。#5机供热系统设计安装有2台汽动循环泵、4台电动循环泵,其中汽动循环泵用机组抽汽来驱动运行,采用就地PLC进行控制,每台汽动循环泵安装有1个就地操作控制柜,用来实现汽泵的启动、停止、手动、自动的切换等功能。我厂#5机组供热系统投运后出现一系列问题,2012年至2013年供热周期内,汽动循环泵月平均故障达到7.05%故障,严重影响了供热系统的安全稳定运行。
表1供热系统时间
项目时间 2012年12月 2013年1月 2013年1月 合计
系统应运行时间(H) 749 748 676 2173
系统实际时间(H) 696 740 630 2066
系统故障时间(H) 53 44 46 143
系统故障率(%) 7.61 6.25 7.30 21.16
月均故障率(%) 7.05
现场调查我们对就地甲、乙供热汽动循环泵控制电缆绝缘进行测量,电缆绝缘电阻均大于20MΩ,符合要求,电缆无接地;对就地甲、乙供热汽动循环水泵控制柜内接线端子板进行逐一检查,确认就地24个端子板接线良好,标识清晰无松动现象,也符合要求,最后将转速探头拆下进行校验,转速误差小于给定转速的2%,校验合格。确定不是因就地设备损坏导致故障的增加以后,经相关专业人员讨论,针对以下几个方面的问题进行分析。
1 汽动循环泵就地控制箱内PLC无人机接口
我厂#5机供热循环水泵调节系统采用就地PLC控制,无人机接口,正常运行时运行人员无法对系统运行状态参数进行监视,所以当程序出现故障或需要更改参数时,检修人员需要连接笔记本电脑才能对故障进行查询以及参数更改,这样就大大增加了消除故障时间,影响供热系统的安全运行。
2 汽动循环泵转速测点采用单点调节
对供热汽动循环水泵逻辑进行查看分析后,发现单点调节存在以下问题:一旦信号有波动就会造成循环泵运行异常,影响供热,安全性较低。2、供热系统汽动循环泵转速调节系统采用就地转速探头信号先送入PLC控制器,经转换后送到DCS系统进行显示和调节,和实际转速存在较大偏差,调节精度不能满足实际运行的需要,可靠性较低。小组成员查询2012年至2013年FAM工单,因转速信号波动造成循环水泵故障的时间为76小时,占转速调节系统故障时间的92.7%,可靠性较低,确定为要因。
综上所述,以上两条是影响汽泵发生故障的原因,针对无人机接口这个原因制定了三条方案并对其进行了优化:
方案一:更换不同型号测速探头,沿用以往方式将转速信号引入DCS控制系统进行控制。
方案二:在控制系统中加装PI卡件,将现有转速信号直接接入DCS控制系统进行控制。
方案三:就地加装三套转速测量仪表,将转速探头信号接入仪表后,通过计算后输出4-20mA标准信号进入DCS系统进行控制。
最终选取方案三增加转速表并将信号进入电子间实现DCS控制。改造前明确步骤:
3 商讨改造方案
措施:召开生产部、车间关于汽动循环泵转速控制改造方案实施会议。结合上级要求,组织小组成员讨论具体改造细节。
4 电缆敷设
措施:严格按照《华电国际十里泉发电厂电缆敷设规程》要求施工。
5 转速表安装
措施:讨论选取转速表型号。在就地控制箱上确定安装位置,并做好标记。使用检验合格打孔钻进行箱门打孔。将选取的轉速表安装于箱门上,并接线。
6 DCS系统逻辑修改
措施:按照生产部要求在逻辑中增加PID模块,同时转速信号采用三取二进行调节,并设定好参数。进行供热汽动循环泵转速静态试验。
实施一:取消就地PLC,重新敷设控制信号电缆,电缆从供热电子间#20DPU柜敷设至抽汽供热甲、乙汽动循环泵控制柜,敷设要求完全符合《华电国际十里泉发电厂电缆敷设规程》要求。实施二:更换就地转速表型号并对LN2000控制系统的画面、数据库进行修改、在逻辑中增加PID模块同时转速信号采用三取中值调节逻辑,设置参数。组态逻辑如下图所示:
(a) (b)
图1 组态逻辑改造前后
#5供热汽泵改造后,就地转速表与DCS控制系统CRT画面显示一致,满足规程要求为机组供热提供可靠保障,之后对2013年至2014年供热期间汽泵故障情况进行了统计,发现汽泵故障率下降至1.61%。
表2供热汽泵故障情况表
这次改造之所以问题得到解决主要体现在如下两个方面:增加汽动循环泵控制逻辑和画面后,检修人员可以随时观察实时数据,提高对系统实时运行状态检查速度,对各参数信号的历史趋势进行查阅,发现问题及时解决,提高了系统运行的可靠性和安全性。转速调节系统由原来的单点控制改为三取中值进行控制,降低了系统误动的风险,提高了设备的可靠性,避免了因转速表故障造成的整个汽动循环水泵无法正常工作,提高了系统调节的可靠性和准确性,改造后未发生因转速信号波动造成的汽动循环泵停运的故障。
此次改造保证了广大市民能够温暖过冬,为提高人们生活质量,减少环境污染,促进社会和谐发展做出了应有的贡献,并减轻了检修劳动强度,确保了人身和设备安全。改造后我们将系统新增测点与逻辑编入了《热控检修队逻辑数据库》,并将图纸交资料室存档。以上改进措施通过车间审核后,经厂生技部批准已纳入热控检修队规程,上述措施自批准之日起正式执行。
参考文献:
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