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强膨胀泥岩少留底煤开采技术研究

2015-10-13

人间 2015年13期



强膨胀泥岩少留底煤开采技术研究

杨小勇 唐忠义

(陕西长武亭南煤业有限责任公司,陕西 长武 713600)

摘要:综放工作面强膨胀泥岩底板,通过调整工作面回采方向由俯采改为仰采,回采期间严格遵循“沿底不破”的原则,同时加强水源控制,实现了安全高效回采。

关键词:综放工作面;强膨胀泥岩;安全高效

引言

亭南煤业软岩治理项目属于国家重点基础研究计划973项目现场科学试验工程。所采煤层为侏罗纪延安组4#煤层,三盘区煤层厚度0~15m。煤层底板为铝质泥岩,铝质泥岩具有遇水膨胀的特性,对回采造成影响,亭南煤业先后在303、108、304工作面成功实现了少留底煤开采,并积累了一定的经验。下面以304工作面为例进行说明如下。

一、工作面概况

1 .煤层赋存情况。3 0 4综放工作面长2 0 5 m,共安装ZF10000/20/38型液压支架。138组,推采长度1485m,所采煤层埋深495~564m,煤层厚度5.0~15.6m,平均厚度9.4m,煤层倾角0~11度,平均4度。煤层结构为:0.7(0.2)0.3(0.2)8.0。普氏硬度系数f=1.95~2.7。

2.顶底板情况。直接顶为泥岩,平均厚度1.3m,老顶为砂质泥岩、细粒砂岩、平均厚度16.4m,直接底为铝质泥岩,平均厚度为2.0m,容易风化、软化及裂隙化,遇水极易发生膨胀,岩体泥化。底板铝质泥岩黏土矿物中伊/蒙混层质量分数为18.0%,高岭石质量分数高达71.0%,属于中膨胀性软岩,膨胀性较强,老底为砂质泥岩,平均厚度9.4m。

3.巷道布置情况。工作面采用四巷布置方式,分别是运输顺槽、回风顺槽、辅助运输巷、高抽巷。运输顺槽为矩形断面,采用锚网索支护,巷道净宽5.8m,净高3.5m,S净=20.3m2,掘进期间保留底煤厚度2.0m,回风顺槽为矩形断面采用锚网索支护,巷道净宽5000mm,净高3200mm,S净=16.0m2,掘进期间保留底煤厚度2m。

4.地质构造情况。该区域位于南玉子向斜东南翼,根据已有勘探资料,本区域未发现断层,属于简单构造。

二、前期准备工作

1.调整工作面回采方向。通过在三盘区东翼布置三盘区东翼回风巷、胶带巷和轨道运输巷,将工作面回采方向由原设计的由东向西改为由西向东,实现工作面由俯采变为仰采。

2.调整工作面两顺槽位置。将运输顺槽由原来位置较低的一侧改为较高的一侧,避免转载机拉水炭,甚至造成煤流系统无法正常运行。

3.设备选型。将回风顺槽过渡支架的型号由ZF10000/20/38型液压支架调整为ZFG10000/27/45型过渡支架,另外在回风端头设计一组端头支架,型号为ZT16400/29.5/65,将回风超前支架由ZCZ12700/24/40型超前支架改为ZCZ12700/30/47型超前支架(以上优化设计在304工作面综机配套选型时同步完成)。在进行支架高度调高的同时,兼顾了高度调低的可逆性,为后期继续使用做准备。

三、回采期间遇到的主要问题

1.工作面局部揭露底板泥岩。工作面10#~60#架段揭露底板泥岩,20#~40#架段出现支架钻底,支架初撑力无法达到24MPa,前部刮板输送机推移步距无法一次达到设计步距0.8m,造成循环产量降低,后部运输机处底板出现底鼓,造成其倾斜,降低了装煤效果。

2.运输顺槽揭露泥岩。运输顺槽超前工作面200m出现底鼓,顶底板最大移近量达到900mm。因底板底鼓落底后揭露泥岩,泥岩在转载机破碎机电机冷却水及防尘水的影响下,出现软化膨胀,导致转载机拉移困难,超前架组、端头架倾斜,初撑力无法达到规定要求。

3.回风顺槽揭露泥岩。回风顺槽顶底板移近量达到500mm,超前架组无法前移。

四、采取的主要措施

1.严格顶底煤探测制度。工作面每推进10m探测一次顶底煤厚度;采煤机司机加强现场交接班,及时掌握底煤厚度;在底板揭露泥岩后,对支架底座下陷的支架在底座底下垫Ф210mm,长度5m的圆木,以提高底板比压,同时加快工作面推采速度。

2.严格控制运输顺槽超前落底长度。根据工作面两班生产,每天推采6~8刀这一情况,转载机机头以外落底工作超前不得超过30m,转载机桥部以下落底跟随皮带自移机尾后部进行。对于运输顺槽顶板采取钢板托盘配合Ф17.8×8500mm锚索进行支护,对顶板下沉严重地段打设Ф22×6000mm注浆锚索,其余地段打设普通锚索。工字钢沿垂直于巷道方向布置,间距1.8m。

3.加强设备冷却水管理。将转载机、破碎机、前后部刮板输送机电机冷却水采用Ф32mm胶管引至运输顺槽后部采空区。

4.回风顺槽人工落底。采取超前工作面50m人工落底,以满足超前架组前移需要。

五、结论

1.回采工作面采取仰采,避免俯采,面后排水是实现薄底煤或无底煤开采的主要手段。

2.强膨胀泥岩底板工作面布置回采巷道时,必须保留1~2m底煤厚度,对底板进行封闭以避免或较小底板底鼓量,当出现底鼓时可以落底处理。

3.回采期间对各设备电机冷却水进行集中收集,避免底板遇水膨胀。

4.在工作面底板揭露泥岩时加快工作面推采速度是一项重要措施,当出现支架或转载机钻底时,采取垫圆木等措施可起到提高底板比压的作用。

参考文献:

[1]谭英杰,泥岩膨胀机理的弹塑性力学分析。见哈尔滨工程大学博士论文.2015.10

[2]蔡克海,刘会斌,胡少博,彬长矿区软底巷道变形特征及治理方案。见全国煤矿复杂煤层开采技术,2012.1

文章编号:1671-864X(2015)05-0051-01

文献标识码:A

中图分类号:TD353

作者简介:杨小勇(1975.4--)毕业院校:大同煤炭工业学校,现供职于:陕西长武亭南煤业有限责任公司。