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数控车床电器维修中的望、闻、问、切

2015-09-25李波

科技创新导报 2015年20期
关键词:刀架万用表数控车床

李波

摘 要:当前中职学校数控专业已开办十多个年头,随着多年使用数控车床已经进入到了故障多发期、易发期。因它结构复杂,涉及的专业范围广,一旦发生故障报警,非常令人棘手慌乱、但有很无奈、无助。如何诊断疑难,排除故障呢?笔者在实践教学中,经过多年的维修体会、总结,摸索出了一套借鉴中医诊病、治病的方法,对数控车床进行故障检修。

关键词:数控车床 维修 望、闻、问、切

中图分类号:TG659 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)07(b)-0066-01

数控车床是一种价格昂贵,结构复杂、智能化的机械设备,它在加工编程方面有许多独到之处。可是,一旦它出现了故障报警,那将是非常棘手的事情,遇到复杂专业性问题,维修起来会相当困难。该文将介绍几种检修方法,和大家一起分享探讨。

1 数控车床维修中的“望”

中医的“望诊”,就是用眼睛查看病人面部表情、神态。数控车床显示屏出现故障报警时,提示有紧急险情发生,需要诊断维修。要先从“望诊”入手,判断是什么原因引起的报警。接下来,打开机床电控柜,仔细查看元器件指示灯是否发亮,测量其电源接口是否有供电,不能毫无目的,没有头绪地随意下手,这样很可能产生错判,误判。

有一次,系统开机后,屏幕闪现“EMG-ALM”跳动报警,此时,机床主轴旋转、刀架换刀移动等所有的操作都无法进行。打开电控柜后,发现PLC电路板上的指示灯不亮,这说明PLC电路板电源接口,没有从直流电压源得到26伏3L+和3L-直流电压,处于休眠状态,无法进行开机后的诊断检测、循环扫描。用万用表250伏直流档测量电源线两端管脚,表针指示26伏,电源供电正常。证明问题出现在PLC电路板本身,初步判断电路板上的保险丝坏了,把它拔下来,更换同型号新的,重新开机上电后,指示灯亮起来,报警解除,机床恢复正常工作状态。

2 数控车床维修中的“闻”

中医的“闻诊”就是听病人的声音、闻气味异常来分析病情。数控车床处于正常的工作状态时,刀架会按照指令以逆时针方向找位换刀。当数控系统发出某一个指令后,相应的受控机械部件没有按要求做出正常反应,则说明控制信号传递不畅通。

例如:系统启动后,在MDI方式下输入换刀指令“T0202”后,循环起动发现刀架不停地转动,找不到2号刀位。打开电控柜,发现反转接触器KM3触头不吸合。正常情况下PLC输出Y04刀架电机正转寻找刀位号,PLC输出Y05刀架电机反转锁紧,KA5继电器触头吸合,KM3接触器线圈通电,触头吸合,380伏交流电压通过,刀架反转定位锁紧。刀架正反转交替工作,是受PLC控制的。问题很可能出现PLC电路控制部分,用螺丝刀检查,发现18绿色导线接点螺钉松动,PLC接口输入点X44检测不到刀位信号,产生报警。紧固螺丝,重新启动系统,报警解除。再输入T0202刀位指令,循环启动,刀架正常寻找刀号定位。

3 数控车床维修中的“问”

中医的“闻诊”,就是医生看病时要仔细询问病人的病因、病史,确定治疗方案。数控车床本身结构很复杂,它涉及许多专业知识和和技术,跨度很大,你不可能对所有的内容都精通和掌握。有时遇到疑难问题时,仅凭自己的的能力是无法解决的。要虚心向有经验的内行技术人员学习,相互借鉴交流、取长补短。少碰钉子,少走弯路。

例如:在加工过程中,发现主轴无油润滑干转着,如果不及时采取措施,时间一长,主轴轴承因摩擦增大会断裂。刚开始检查时,以为储油箱油位过低,油泵吸不上来油,加注润滑机油,启动主轴旋转,还是没有油花喷溅;又怀疑油箱漏油,经检查也没发现有漏油点存在;打开电控柜,启动主轴旋转,用万用表交流档测量油泵电机三相交流电压,供电也正常,心里焦急不安。后来向比较懂行的老师请教得知,原来是润滑油泵电机三相交流电接线错位,相位反了,把布线槽U3、V3、W3接线,其中的两根电源线对调紧固,再重新启动,主轴恢复了润滑。

4 数控车床维修中的“切”

中医的“切诊”,就是医生看病时切脉、候脉。数控车床电控柜内有很多功能不同的元器件和众多颜色各异的交、直流导线。在维修时,仅凭眼睛看,耳朵听是不够的,有些问题是不能靠主观臆断去猜测的。数控车床维修中的“切”,就是用万用表测量各个元器件的好坏,准确把握各类元器件的逻辑关系、信号控制、传递方式等。

比如,系统启动开机后,画面出现EMG-ALM闪烁报警。打开电控柜,伺服供电接触器触头不吸合,用500 V交流电压档检测线圈两端电压值为220 V,机床再断电,用万用表1K欧姆档测量线圈两端阻值,表针指向左侧静止不动,说明线圈内有断点,不能通电导通,接触器触头无法吸合,虽然接触器输入端有220 V伺服交流电压,但输出端却得不到,结果导致两个伺服驱动放大器没有220 V交流供电,产生报警。把旧的拆下,新的换上,重新启动,接触器触头吸合,输出端获得了220 V交流电压,伺服驱动器恢复了交流供电,报警解除。

总之,作为数控机床维修人员,应勤思考,细观察,多动手,常请教,通过反复实践,不断地总结失败的原因,积累成功的经验,几年来对数控车床维修的实践摸索,排除了很多故障,总结出了自己特有的一套维修思路和方法。保证了机床的正常运转,满足了教学、培训、技能大赛的需要。

参考文献

[1]黄祥.“望、闻、问、切”在数控机床机械故障诊断中的应用[J].长春大学学报,2012(4):382-385.

[2]李志江.“望闻问切”在机电设备维修中的应用[J].职业教育研究,2012(4):160-161.

[3]徐恩成.浅谈数控机床的维护保养与故障排除[J].装备制造技术,2010(3):60-61.

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