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CDQ锅炉水冷壁管泄漏原因分析及对策

2015-08-22马钢煤焦化公司安徽马鞍山243000

中国设备工程 2015年9期
关键词:水冷壁管子入口

张 芳(马钢煤焦化公司,安徽`马鞍山`243000)

CDQ锅炉水冷壁管泄漏原因分析及对策

张芳
(马钢煤焦化公司,安徽`马鞍山`243000)

对干熄焦锅炉运行中出现的水冷壁管泄漏问题进行了分析与讨论,并提出整改方案。

干熄焦锅炉;水冷壁;泄漏

一、泄漏情况

马钢4号CDQ锅炉(图1)自2013年12月起连续5次出现水冷壁角部管泄漏,严重影响安全生产,为此,对其进行了分析与讨论,并提出整改方案。

二、4号CDQ锅炉水冷壁管泄漏情况统计

4号CDQ锅炉水冷壁管泄漏情况统计如表1所示。

三、原因分析

1.4号CDQ锅炉入口的膨胀与密封问题

锅炉本体处于循环气体的负压区,对密封要求较严,不允许漏空气进去。设计采用全膜式壁的轻型炉墙,以最大限度降低漏风,锅炉顶部采用折边板和小的密封罩内衬耐火浇注料的形式进行密封;与高温膨胀节之间采用钢框架连接(全钢板密封,内衬耐火浇注料)。为解决锅炉入口膨胀问题,设计主要采用高温膨胀节来吸收各方膨胀量。同时配套以下细节。

图1 锅炉外观图

表1

(1)锅炉入口的钢框架内部浇注料留有膨胀缝。

(2)锅炉入口钢框架与水冷壁之间采用大法兰连接,大法兰螺栓孔采用长椭圆孔,留有膨胀余地。

(3)左右侧墙的第一根水冷壁管外包裹硅酸铝纤维薄毡(3mm),然后再填充耐火浇注料,现场检查发现:安装单位没有包裹硅酸铝纤维薄毡而直接充填浇注料,影响了第一根管子的自由膨胀。

(4)锅炉水冷壁鳍片顶部中间部位留有消除应力的膨胀缝,而左右墙第一根管子与前后墙相连的鳍片因为是在现场拼接,施工图纸未做任何交代,因此此处大多被直接满焊,未留有消除应力的圆弧过度或膨胀缝。

(5)2012年,4号CDQ锅炉入口连接钢框架内部浇注料出现开裂、脱落,密封钢板因直接接触到高温烟气过热变形而开裂,迫于保产压力无法停炉修复浇注料,只是在外面加装了一块密封钢板(板内填充浇注料),这一临时措施解决了密封问题,却影响了大法兰的膨胀。

(6)2014年6月9日定修时,发现高温膨胀节内部浇注料已大面积脱落,钢板变形开裂,迫于保产无法停炉修复,采取在外面又加装一层膨胀节来解决密封问题。现场对比测量4号炉、5号炉高温膨胀节宽度,数据如下。①高温膨胀节顶部宽度:4号炉右墙850mm,左墙840mm;5号炉左右墙均为810mm;②高温膨胀节底部宽度:4号炉800mm,5号炉780mm。4号炉高温膨胀节宽度明显大于5号炉,且右墙与左墙宽度偏差严重超标。

(7)4号CDQ锅炉右墙入口连接钢框架吊杆呈歪斜受力状态,其余各CDQ锅炉入口连接钢框架吊杆均呈自由垂直受力状态。说明此处给锅炉水冷壁施加了巨大压力。

2.泄漏管段割管取样检测

(1)宏观检查:鳍片焊接成形差,管子无胀粗、变形,管壁颜色正常,内壁沿管纵向存在密集型裂纹,且向上下延伸。

(2)厚度检测:无明显减薄。

(3)硬度检测:沿管子周向硬度值不均匀,85~184HB。

(4)金相分析:管外壁母材存在带状组织1级,内壁母材存在带状组织2~3级;组织不均匀(图2)。

综上所述,造成此处泄漏主要有以下原因:①管材缺陷;锅炉水冷壁管冷热温度交替变化导致在带状组织边缘产生裂纹。特别是在紧急停炉放水抢修、之后又紧急进水开炉的状况下,左右墙第一根管因为包裹着耐火浇注料,温度来不及降下来,先放水再进水,导致温度梯度变化大,易在受力复杂、管材又含有带状组织、组织不均匀、硬度值偏差大的部位产生裂纹;②此处属于各方连接部位,受力结构复杂,施工图纸未能明示此处应留消除应力的圆孔或缝隙;③施工单位未按图施工,省略了包裹在第一根管子外边的硅酸铝纤维薄毡,而直接充填浇注料,影响了第一根管子的自由膨胀;④鳍片焊接成形差造成的应力集中;⑤锅炉入口钢框架内部浇注料开裂脱落,从外部采取的加固密封措施影响了大法兰的膨胀,高温膨胀节的宽度偏差超标和锅炉入口右墙钢框架吊杆的歪斜受力,均说明4 号CDQ锅炉入口处存在较严重的膨胀问题,这些都加剧了水冷壁角部管承受交变的热应力。

图2 管内壁带状组织

四、措施

按对生产影响最小、经济损失最小、安全可控原则确立以下3种整改方案。

方案一:在公司全力保高炉生产的大背景下,尽最大努力降低左墙第一根管一旦泄漏给生产秩序带来冲击。采取严格的保产监控措施,及时调整炉况,维护好设备,尽量保持生产均衡稳定。力争能坚持到2015年的3月过完冬,申请40h计划检修,按右墙第一根管的体外循环办法,再敷设一路除盐水管道去左墙,封堵该管与上下集箱的接口,通除盐冷却水进行体外循环。目前辅助循环除盐水管路已敷设到位,随时做好执行封堵作业的准备。

方案二:等待机会检修,更换左右墙第一根水冷壁管。准备好水冷壁管及其支撑板和挡板备件,耐火浇注料、硅酸铝纤维薄毡、高温螺栓螺母等材料,等待大的机会检修,更换左右墙受损管道,恢复系统原设计状态,检修需10天,建议考虑同期更换高温膨胀节。

方案三:2015年年底前申请大修,彻底排除系统隐患。既已发现该管材存在带状组织,不排除其他水冷壁管也存在同样缺陷的可能性,等新区6号CDQ工程投产后,建议申请4号CDQ锅炉大修,抽查一部分水冷壁、过热器、省煤器、蒸发器管段,拆除锅炉入口密封挡板及浇注料,严格按规范重新进行浇筑,整改完善现有膨胀与密封设计,彻底解决系统问题。

KT223.3+1

B

1671-0711(2015)09-0066-02

(2014-12-29)

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