大方电厂500kV全站失压事故处置
2015-07-27贵州电网有限责任公司电力调度控制中心贵阳550002
张 丹(贵州电网有限责任公司电力调度控制中心,贵阳 550002)
大方电厂500kV全站失压事故处置
张丹
(贵州电网有限责任公司电力调度控制中心,贵阳550002)
摘要:本文通过对2015年5月14日大方电厂500kV升压站失压事故的处理,找出了事故发生的原因,并提出了相应的预防措施和建议。
关键词:电厂;失压;事故处理
1 事故前运行方式
大方电厂500kV系统采用3/2接线方式,500kVI、Ⅱ母线及送出线路500kV大奢甲、乙线正常运行。大方电厂接线如图1所示。
1号发变组冷备用(停机备用),5022开关检修,500kV大奢乙线通过5023开关接入Ⅱ母运行。
2号发变组与500kV大奢甲线通过5031、5032、5033开关形成完整串运行。
3号、4号发变组通过5041、5042、5043开关形成完整串运行。
2 事故后运行方式
2.1设备跳闸及保护动作情况
5月14日23:48:04,500kVⅠ组母线差动保护(RCS-915E及BP-2B)动作跳5031、5041开关,选相A相,故障电流15800A。
23:48:05,500kV大奢甲线主一保护(CSC103AN)分相差动动作跳5032开关,5032开关保护(RCS-921)重合闸动作不成功,选相A相,故障电流12825A,故障测距0.1484km;500kV大奢甲线主二保护装置启动,未出口。
23:48:49,4号发变组A、B套保护(RCS-985A)差动动作跳5042开关,选相A相,故障电流8475A,锅炉MFT动作跳4号机。
23:54:46,500kVⅡ组母线差动保护(RCS-915E及BP-2B)动作跳5033、5043开关,选相B相,故障电流8085A;5023开关保护(RCS-921)失灵动作跳500kV大奢乙线线路对侧开关,开关死区保护动作跳5023开关。
23:56:00,2号机手动打闸停机,3号机炉因断水保护动作跳闸,厂用电快切动作成功,机组厂用电均正常。
由此,大方电厂500kV全站失压。
2.2事故处置过程
故障发生后,立即令现场就地检查500kV失压设备,并及时汇报保护动作情况。
00:30,检查发现5031开关A相、B相CT端子盖冲开,判断CT被雷击过电压损坏,操作5031开关由热备用转冷备用,隔离故障点。
02:45,根据保护动作分析,5023开关死区保护动作,判断5023开关至CT本体之间可能遭遇雷击;检查厂内其余失压主变、母线本体、开关及开关间隔CT外观均无明显异常。
03:56,首先对500kV大奢甲线及5032开关CT送电,2号机可通过5032开关恢复并网运行。
04:09,操作5033开关由热备用转冷备用,决定用3号发电机对500kVⅡ母零起升压。
10:53,2号发变组零起升压正常,2号机通过5032开关并网运行。
15日22:25,3号机通过5043开关对500kVⅡ母零起升压正常。
16日02:30,测试5023开关B相CT的SF6分解产物SO2含量严重超标(达4000μL/L以上),判断其B相CT故障。
12:13,完成其余跳闸500kV开关CT的SF6分解产物试验;同时发现5042开关CT的A相有放电痕迹。由此判断4号发变组差动保护跳闸原因为5042开关A相CT故障。
21:45,#3机对5033开关间隔零起升压正常后,3号机并网运行。17日07:34,因4号机暂无并网通道,操作500kVⅠ母由冷备用转检修;事故处置告一段落。
3 事故原因判断
事故发生时段,大方电厂区域出现强对流天气,狂风暴雨,雷电为多年罕见,并且多数在厂区附近;同时根据现场对失压设备的检查和试验结论,以及500kV大奢甲线故障测距0.1484km判断,厂站内频繁遭受雷击是全站失压故障的起因。
4 相关措施及建议
a、及时调取保护动作报文,正确分析并隔离故障点是迅速恢复解列机组并网的关键;
b、厂站装置与GPS时钟应准确对时,时间保持同步便于事故分析和判断;
c、具备零起升压条件的厂站,应优先考虑对故障设备进行零起升压,避免全电压一次加压造成设备损坏及扩大事故;
d、多雷地区的厂站应加强防雷措施及采用绝缘水平较高的CT以应对强雷暴天气;
e、CT运行一段时间后,由于内外绝缘水平下降,在雷雨天气条件下,容易发生大气过电压事故,因此需及时进行排查并更换。
参考文献:
[1]张亮峰.湘潭电厂500kV全站失压事故分析 [J].湖南电力,2008, 02(28):33-34.