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某电厂660MW锅炉燃烧器改造方案

2015-07-20哈尔滨锅炉厂有限责任公司黑龙江哈尔滨150046

中国新技术新产品 2015年6期
关键词:改造方案数值模拟燃烧器

唐 健(哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江 哈尔滨 150046)

某电厂660MW锅炉燃烧器改造方案

唐 健
(哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江 哈尔滨 150046)

摘 要:本文根据锅炉燃烧结焦和汽温偏差问题,通过数值模拟分析,提出了燃烧器改造方案。

关键词:燃烧器; 数值模拟;改造方案

某电厂660MW锅炉采用墙式切圆燃烧方式。设计煤质为宁东当地烟煤,目前电厂煤质与设计煤质有所偏差,锅炉在实际运行时,锅炉出现了一些问题(炉内结焦、左右汽温偏差),影响到锅炉的安全经济运行。因此需要对煤粉燃烧器进行改造,解决锅炉结焦严重的难题,针对此问题对锅炉煤粉燃烧器进行技术改造。

1 设备现状

锅炉结焦主要发生在高负荷(600MW~660MW)时,结焦位置主要集中在SOFA燃烧器区域及其上方水冷壁区域,同时屏过及末过迎风面也有挂焦,焦块为硬质焦,左右侧墙焦量较前后墙大。使用除焦剂后焦质变得疏松。现场锅炉满负荷时6台磨运行(设计为5运1备),现场收集的煤质报告中没有灰成分、灰熔点,据反应现场燃烧煤种复杂,有20种之多,备煤分厂反应经混煤处理后灰熔点最高1300度,最低1260度。通过以上运行煤质(表1)可以看出,该实际燃煤热值有所下降,灰分、水分有所增加,含硫量也较高,因此结焦和高温腐蚀倾向较严重,由于结焦较严重造成过再热汽温偏差较高的现象。

表1 电厂实际运行燃煤煤质

2 数值模拟分析

通过对墙式切圆和燃烧器加装20°导流隔板前后的数值模拟分析对比可以看出,改造后一、二次风气流冲刷水冷壁的现象明显减轻。

3 改造工程范围

(1)主燃烧器修改设计。(2)SOFA燃烧器增加上下摆动功能。

4 燃烧器改造方案

本次改造主要以防止锅炉结焦为主要目的,但燃烧器改造的设计还必须充分重视煤粉的着火稳定、燃尽、煤种适应性,必须保证设备具有较宽的负荷调节能力和较低的不投油稳燃负荷,也必须考虑防止高温腐蚀及磨损等问题。

根据目前电厂实际燃煤情况,为尽可能避免炉内结焦,提高锅炉燃烧稳定性,保证锅炉安全运行,同时尽可能减少改造范围、节省改造费用,基于对燃料特性的认识和本公司丰富的经验,并参照有关设计规范,我们提出了用于电厂600MW机组燃烧器改造的设计初步方案。

为方便现场施工缩短施工周期,对燃烧器进行改造,将原燃烧器进行部分更换,并对原风门执行器等主要设备利旧恢复。本方案燃烧器喷口分三组布置,上部SOFA燃烧器共布置四层分离式燃烬风喷口,燃烬风喷口可水平垂直摆动。燃烬风喷口反切布置,反切角度可手动调节(水平±10°),同时燃烬风也可上下摆动,调整火焰中心,垂直摆动角度为上下±30°。下两组燃烧器为主燃烧器区,其中包含6层一次风喷口,一次风喷口采用百叶窗分离+水平浓淡+偏置周界风技术,可以综合解决锅炉低负荷稳燃、防止炉膛结焦和低NOx排放等问题。8层二次风喷口。本次改造方案主燃烧器二次风内偏置13°,主燃烧器区域一次风煤粉喷口向内偏置18°,主要目的是减小一二次风切圆角动量、增加水冷壁区域氧量,减少结渣的可能性。为了避免出现一二次风切圆减小造成排烟温度升高,我们将SOFA设置为可垂直摆动,以便适当的调整火焰中心。同时SOFA的垂直摆动在其它一些电厂还可用来调节锅炉左右汽温偏差。

综上所述,本燃烧器主要做如下改进:(1)选取合理的一、二次风速以及良好的配风方式,达到锅炉出力的要求,保证良好的燃烧效率,使锅炉能安全稳定的运行。(2)更换一二次风喷口,改变一次风射流方向,减小一次风切圆。减小一二次风切圆角动量。避免一次风煤粉颗粒冲刷水冷壁。(3)为了避免一次风切圆变小可能造成的排烟温度上升,增加SOFA燃烧器上下摆动功能,同时此措施可调节锅炉左右热偏差。

5 预期效果

通过实施此方案,预计可以缓解锅炉的结焦问题,同时由于切圆旋转角动量的减小,对于锅炉左右汽温偏差及锅炉侧振动包墙也会有所缓解,改造后满足合同中各参数要求,最低稳燃负荷30%BMCR,NOX排放满足合同保证值。

参考文献

[1] 张晨.660MW机组锅炉摆动燃烧器执行器控制单元改造[J]. 科技视界, 2013 (28):239-240.

中图分类号:TK22

文献标识码:A

作者简介:唐健,工程师,毕业于辽宁工程技术大学,从事锅炉安装服务工作。

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