PLC在肉类食品斩拌机上的应用
2015-07-10朱运晓段平平
朱运晓?段平平
摘 要:本文以一种新型全自动斩拌机为应用背景,分析原有的继电器,接触器传统控制方式存在的不足,明确指出了对其进行可编程控制器(PLC)控制改造的必要性。
关键词:可编程控制器;斩拌机
肉类食品斩拌机是用来将条壮肉和块壮肉斩拌成肉泥的机器。该机器是在80年代初由西德(现德国)进口到我国。该系统是由继电器——接触器传统控制方式、其还带有多个电磁阀、液压系统、水银开关等。系统由四台电机来运行,第一台电机是用来控制斩肉刀,其运用了Y—△启动方式;第二台电机是用来带动斩拌机内大锅的转动,其有一、二速功能,一速是三角型启动,二速是用双星型运行。第三台电机是液压系统的油泵,其作用是对其他液压控制提供油。第四台出料电机当准备出料时运作的。
因为控制部件繁多,继电器——接触器传统控制方式有相当大的缺点,故障率高,生产效率低,而在市场经济条件下,工业企业为了提高自身的竞争力就必须提高生产技术水平,降低生产成本,新技术在一些老设备的技术改造上也越来越普遍。
编程控制器(PLC)是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动化技术和通信技术发展起来的一种通用的工业自动控制装置。所以本论文选择了三菱PLC来改造斩拌机的电气控制系统,由于系统的主电路及电机都安装在设备里面,为了节省开支和实现该系统改造后的实际意义,所以主回路还是采取回原来的设备,不对其进行改造。
1 斩拌机的工作原理
(1)基本加工过程
先让主机(斩肉刀)旋转。主机轴上有固定好的刀片,然后再让锅体旋转,锅体旋转方向正向于刀片的旋转方向,且迎而拦截锅内。此时锅体上在旋转,肉品转到刀片下面时,被快速旋转的刀片斩的粉碎,就这样旋转几周后,肉块已变成了肉泥,再启动出料装置,将锅内的已斩拌好的肉泥取出来,送入桶内,运到下一个工序。
(2)电气控制系统的控制原理
设备上共有四台电动机:
<1>主电机(斩拌刀)是5.5KW,采用Y—△启动方式。
<2>锅电机是3.3/4.4KW,是一台双速电机。采用的是△启动,双星形运行。所以每次维修电机时一定要注意相序问题,不做好标记,就有可能形成第一速与第二速的旋转方向不同,而转动停机。
<3>油泵2.2KW,直接启动,因为设备上的主刀轴是用盖子盖上的,要不然斩肉时会溅得到处都是肉,用盖上盖子就避免此现象了。这个盖子的开启与放下都是由液压系统来完成。通过给不同的电磁阀通电,就会形成不同的油路,除此以外还有进料装置是由液压系统来控制的。
<4>出料电机1.5KW,直接启动,当准备出料时,操作相应按钮,出料装置上有一个水银开关,此时的角度正好使它接通,接通后它就使出料电机旋转。肉品就被带了出来。当需返回时,操作相应按钮,出料装置逐步离开锅体,到达某个角度时,此水银开关又断开了,电机也就停了,然后出料装置还要继续运动,直道回到原来的位置。
工作原理:
开始工作时,合上柜上的总电源开关, 它是个三相自动空气开关。然后再去按下启动按钮SB3,此按钮位于设备上的小控制柜上。启动按钮SB3按下后,继电器K1就会吸合自锁,K1相当于总控制继电器,它不吸合主电机就不能工作,其它动作也就无法实现。只有斩拌刀的盖子能开启、下降动作,这样设计的目的就是为了安全,就是说在启动按钮SB3的上面除了有一个总停按钮SB1之外,还有一个限位开关SQ1,只有当盖住斩拌刀的盖子完全下降到位后,液压系统会推过来一个销子将刀盖压住,销子推到位后,就会使SQ1闭合,此刻就可以保证刀片旋转时,不会因为碰上硬物,而使刀刃飞出伤人。当刀盖盖好,启动按钮SB3也按动作了,K1自锁工作这时刀盖有下降动作,只要按动相应的按钮SB5即可,但刀盖不能开启,这时出料与进料装置都可以工作了,相应的按钮是SB6、SB7、SB8、SB9。
启动时,主机与锅电机有连锁必须是先启动主机,然后再启动锅电机,启动过程是:按主机启动按钮SB3。KM1线圈得电,此时延时继电器已经闭合,因为主机的KM3只要没有粘连延时继电器就可得电,FR1热继电器是反映过载的,只要四台电动机其中的一台过载都会使得FR1的热元件弯曲,从而它的常闭触点断开,后面的所有动作就都立即停止。
SB1是主机的停止按钮,停止时按下SB1,接触器KM1、KM2、KM3、KM4、KM5,主机及锅电机也就停止运行,SB10是主机的启动按钮,但星形和三角形转换之间要有延时,主机的第一速是星形启动,由接触器KM1、KM2来完成,第二速是用三角形运行,KM1于KM3共同实现。KM2和KM3的线圈串联对方的常闭触点是为了防止触点熔焊造成三相电源短路。主机启动后,锅电机即可启动。通过SB11和SB12控制,锅的低速按SB11按钮,接触器KM4线圈得电,锅电机三角形低速运行,然后再接SB12按通KM4断开,KM5吸合锅电机即转为双星运转了。KM4和KM5的线圈串联对方的常闭触点是为了防止触点熔焊造成三相电源短路。SQ2、SQ3是限位保护。
KM6控制出料电机,要使它旋转必须具备两个条件,一是锅电机必须上了旋转工作,第二是水银开关必须闭合。
2 系统的PLC设计
(1)PLC硬件接线图
进行PLC控制程序设计时。选择了三菱FX2N-48MR标准型的PLC。加工刀及油泵等电机控制动作简单,一旦开动后就一直不停运转,直至停机为止。为了减少所选用的输入开关量数目,降低所选用的PLC价格,这里将车刀电机及油泵等电机开停的按钮开关量分别独立于PLC之外,而仍保持原有的接触器控制方案。相应地,分别显示三台电机用信号灯来代替均独立于PLC之外。该斩拌机的PLC控制硬件接线图所示。
从图可看出,对斩拌机进行PLC控制,输入量X0~X17。其中X15~X17是行程开关,X1和X2是系统启动和停止按钮,X0是主机的停止按钮。主机的启动的输入量是X11,启动后是三角形运行;X3、X4是刀盖的开启和下降,刀盖的作用是加工运行时防止肉往外溅;X5和X6是出料装置,是进锅和离锅的按钮;X7是进料上升,进料铁架就往锅里进料,当桶倾斜到一定的角度,按上X8,X8作用经过一定的时间,桶自动返回原来的位置(此功能原来是手动控制,经PLC改造后变成自动功能);X12~X14是锅的低速、高速和停止按钮。SQ1行程开关是刀盖没闭合的时候K1就断开,使主回路也断开,所以工作时必须使X15闭合。X16是水银行程开关,当加工肉满足一定条件后,水银开关接通,出料电机运行,把加工的肉带出来。X17行程开关,当锅的大盖上升到一定的角度,就会使X17闭合这时,这时进料电磁阀才能动作。如果大盖没大开或没使X17闭合,这时就不会自动进料。
输出量:Y1~Y3是主电机星型启动启动三角运行;为了防止电机短路故障,在外接线KM2与KM3之间有互锁,在程序也加上了互锁。Y3~Y4是锅高速、低速,KM4与KM5之间互锁。Y5是控制出料电机的;Y10、Y11是刀盖的升起和下降,当系统在运行时,Y12不能动作。上采用了两种电源24V直流电和220V交流电。
(2) PLC工作流程图
根据上述控制要求,对的硬件接线图进行深入分析,采用三菱公司提供的编程系统软件GX Developer以梯形图方式在微机上编制斩拌机PLC控制程序,然后用通讯电缆将控制程序由微机下载到PLC之内。其PLC控制程序流程图所示
3 结束语
经过实验证明。用该PLC控制程序对斩拌机控制,能使得他更趋向于全自动化、更加安全保护系统、减少了很多不必要的中间继电器,在维护和维修节省了大量时间和金钱。相对于原先的继电器—接触器控制方案,该PLC控制方案不仅切实可行,而且工作可靠性高,程序方便,控制程序易于修改,生产效率大为提高。
参考文献
[1]陈新华 电工技术与可编程序控制器实践 北京:机械工业出版社,2002,55-64
[2]陈春雨,李景学 可编程控制器应用软件设计方法与技巧 电子工业出版社,1992, 47-235
[3]肖宝兴 西德斩拌机电气原理图 改版 1993.6