水轮发电机定子绕组绝缘降低的分析及绝缘恢复方法探讨
2015-06-25李燊
李燊
摘 要:引起水轮发电机定子绕组绝缘降低的因素一般有三个方面:(1)绝缘加工工艺问题;(2)绝缘老化或意外损伤;(3)受潮原因所致。定子绕组有良好的绝缘是确保发电机安全运行的关键之一,若在绝缘不良的状况下运行是极危险的,在高电压冲击下,会导致绕组薄弱环节瞬间击穿,造成绕组相间、匝间、对地等,严重时三者同时存在。故发电机定子绕组绝缘达不到要求后,必须对绝缘降低的原因进行分析和采取相应处理措施来恢复绝缘值。文章通过实例,阐述同类别发电机绕组绝缘降低的成因分析和处理措施。
关键词:水轮发电机;绝缘恢复;发电机定子
西江坪水电站总装机为2×3200KW,主接线采用扩大单元接线,发电机出口端电压6.3kV,于1997年底投入运行。由于该站地处桂北山区,受亚热带气候影响,春、夏两季阴雨天气多,电站周围环境空气湿度大,发电时间受季节性影响开停机频繁,这对发电机绕组绝缘影响是很大的。
2002年3月份的停机维护后,开机前用2500V兆欧表测量发电机定子绕组绝缘时出现,15秒时绝缘电阻值仅有300MΩ,60秒时仅有500MΩ,虽然吸收比为1.67符合《电力设备设备预防性试验规程》规定的要求(吸收比K≥1.3),但绝缘电阻值已降至很低,不能满足开机建压的要求,必须设法使绝缘电阻值恢复要求。经尝试采用在发电机进出风口和机坑内各放置一台2500W的电炉,将进出风口端盖关上,利用发电机空转产生的风将潮气带走,使绝缘电阻值恢复,这一方法达不到预期效果。于是,根据发电机电气接线和机组情况进行分析,采用发电机定子绕组短路干燥方法进行试验。
具体操作步骤为:
(1)将发电机首尾端分别短接(首端短接点在发电机母线与主变低压侧电缆连接处),并将主变低压侧电缆甩开;(2)将发电机端电压互感器和励磁变甩开;(3)切除主变差动保护,将用于主变差动保护的电流互感器5LH副边短接;(4)让发电机在额定转速下空转;(5)用直流焊机作它励电源给转子加入励磁电流,控制发电机定子电流逐步升高,使定子温升保持每小时5~8度范围,最高温度不能超过80度;(6)干燥一定时间后,逐步降低定子电流,使定子绕组温度以每小时5~8度下降至常温并停机;(7)测量定子绕组绝缘值,满足开机建压最低要求后(15秒1000MΩ、60秒1300MΩ,K≥1.3),恢复正常接线,短路干燥结束。
这种方法有一点是需特别注意的,考虑到有利于干燥接线,我们将首端的短接点选在5LH前端,5LH与8LH是用作主变差动保护的,根据变压器纵差动保护的接线原理可知,若5LH副边不短接,进行短路干燥时,5LH原边会有电流流过,其副边必将有感应,并通过8LH副边构成电流通路,8LH副边流过电流后,势必在其原边產生感应,并通过与其连接的主变低压侧构成通路,这样主变就成了8LH的负载,这显然会造成8LH过热而损坏,为机组安全运行埋下事故隐患。
采用短路干燥的方法恢复发电机定子绕组绝缘,虽然效果明显,但其技术要求较高,操作较为繁琐,而机组停机一段时间后,其绝缘电阻值又降至很低,频繁采用短路干燥方法,不仅耗费人力,还会增加发电机组机械部分的磨损、加快定子绕组绝缘的老化,缩短发电机的使用寿命。为进一步摸清造成定子绕组绝缘降低的原因,打开发电机两侧端盖进行检查,发现发电机内部有很多粉尘,但未见绝缘老化及其他异常情况。由此分析,电站周围存在冶炼企业,冶炼产生的大量粉尘飘浮在空中,机组运行时,大量粉尘经发电机风口吸入发电机内部,并附着在定子、转子绕组表面,这些粉尘都是含有一定金属元素的。停机后,附着在绕组表面的粉尘,不断吸收周围空气中的水分,组成弱电解质并离解生成离子,加快了水分对绕组绝缘的侵入和促使绝缘提高热老化的速度,使其绝缘电阻值迅速下降。在摸清成因后,采取如下措施进行处理。
首先将发电机转子吊出,用专用工具和无水气泵吹扫去转子、定子绕组上附着的粉尘并拭擦干净,接着用酚醛绝缘漆浸渍、烘干,以提高绕组绝缘性和防潮性。而后装设自动防潮装置,该装置主要由加热部分、控制部分组成。根据发电机体积及散热情况,共设计加热容量9KW,由8块红外线元件分四路组成,每组0.75KW,分别固定在发电机两侧通风口盖板内和发电机坑适当的位置。停机后发电机出口负荷开关辅触点闭合,同时加热自动投入,转子盘车转动下,热量向四周扩散均匀受热,由热电阻探头测到模拟量,传输给温控仪进行比较、调节,达到了恒温的目的。在此考虑到绝缘等级及绝缘材料的极限工作温度,一般设定在50℃~60℃为佳。设定太高则促使绝缘材料老化,太低则达不到干燥防潮目的。控制箱设定在主控室,通过遥控、遥测,值班人员可以了解发电机定子温度,得知加热电流,判断越警一系列情况。在加热中转子还要保持一定的盘车速度,每分钟100转左右,以防转子受热不均对机组产生振动,也有利于发电机内部温差的自动调节。
该装置投运以来,定子绕组绝缘值都处在1500MΩ以上,吸收比也高出了标准。此种方法既不会太大增加值班人员的工作量,对机组的磨损也不大,较短路干燥方法相比,操作程序简单了很多,技术要求也降低了,而效果也比较好。