碗式中速磨煤机节能优化
2015-06-15王巍
王巍
DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2015.36.095
摘 要:哈尔滨第三发电厂二期锅炉为哈尔滨锅炉厂引进美国CE公司技术设计制造的HG—2008/18.2—YM2型锅炉,型式为亚临界压力、一次中间再热、强制循环、单炉膛汽包炉,设计燃料为鹤岗烟煤,采用四角布置、切向燃烧、RP-1003型中速磨煤机正压直吹式制粉系统。由于燃料市场的变化和企业发展的需要,设计煤种难以保证,为此适应煤质变化#4锅炉在2014年大修中对RP-1003型中速磨煤机调整改进,以适应不同煤种。
关键词:锅炉 中速磨煤机 调整试验
中图分类号:TU81 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2015)12(c)-0095-02
1 设备主要参数
1.1 锅炉主要设计规范
蒸发量:2 008 t/h——过热汽温度:540.6 ℃;
再热器进/出口温度:315/540.6 MPa——给水温度:278.3 ℃;
排烟温度:126 ℃——燃煤量:275 t/h;
锅炉效率:92.08%——空预器漏风率:8%。
1.2 磨煤机主要设计规范
型式RP-1003中速碗式磨煤机:最大出力:68.1 t/h;最大通风量:102 t/h;额定功率:450 kW;额定电流:57.5 A。
2 测试目的
通过对RP-1003型中速磨煤机控制调整试验,确定在不同煤质下,各项指标能否满足锅炉实际运行的需要,同时使磨煤机在安全、经济前提下长期、可靠稳定运行。
参照标准:《电站磨煤机及制粉系统性能试验》(DL/T467-2004);《火力发电厂技术经济指标计算方法》(DL/T904-2004)。
3 调整过程
调整磨煤机出口折向挡板,开度为70%~80%,并且保证实际开度全周一致。这样减少了局部扰动和出粉均匀性较好,有效控制磨煤机出口阻力在较低水平。
保证磨煤机各转动部件灵活,跟踪良好。调整碾磨间隙即磨辊与磨碗之间控制在较小间距。根据不同磨煤机分别调整。同时降低液压加载压力,这样结果相对增加了碾磨出力,增大了原煤与磨件之间的接触面积。
保证风煤比不变在1.45~2.0之间,但必须保证磨煤机出口风粉混合物合适温度。因为出口温度过低将使煤粉粘性增加,延程阻力升高较快,在维持出力时导致通风电耗增大。
4 数据整理及计算
二期200 t/h锅炉RP-1003型碗式中速磨煤机调整后,经过近10个月的投入,通过间断测试和正常运行统计,单台磨煤机出力提高了5~8 t/h。稳定状态下电流同比下降了7~10 A,磨煤机出口煤粉细度R90在31%~34%范围。煤粉均匀性也较合理,R200在4.5%~6.5%之间,锅炉灰渣可燃物含量保证平稳在1.0%~1.5%可控之内,另外从设备安全性方面监视也无异常。磨煤机的石子煤排放量正常。机组大负荷下焦结性能稳定,具体数值见表1、表2。
5 经济效益分析
通过对RP-1003型碗式中速磨煤机全面调整和实际运行考验,经长时间连续统计得出,磨煤机吨煤耗电量平均降低1~2 kwh/t,单耗降幅达到20%左右,若按2014年二期燃用褐煤量227万t计算,全面节省为340.35万度。
参考文献
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