鱼糜废水处理工艺探讨
2015-05-30陈开亮
陈开亮
摘 要:鱼糜废水夹带漂洗水带出的鱼肉组织碎料,具有大量的水溶性蛋白,COD、BOD、SS及氨氮高等,易生化,加药物化成本高,如何降低污水处理运行成本和变废为宝是工艺关键。
关键词:鱼糜废水;预处理选择;物料回收;沼气利用
中图分类号:X703 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)05-0169-02
1 鱼糜废水来源及特征
鱼糜是一种新型的水产调理食品原料,是作为鱼丸、鱼糕、鱼香肠、鱼卷等日常调理食品的主要原料。在沿海港湾城市等鱼类资源丰富的地区,常有鱼糜生产专业工厂。
鱼糜生产因鱼类不同有粗浆和细浆之分,其生产废水的水量、水质也有较大差异。鱼糜生产工序为:新鲜鱼类采肉、漂洗、擂溃、拌馅、成型、熟制等。废水产生环节包括鱼肉清洗废水、漂洗混合废水、旋转混合废水和压榨废水等;另外,机台清洗时瞬时排放量较大、浓度较低。生产1 t鱼糜产生的废水量约为20~25 t。
2 鱼糜废水处理分析化验
到实际生产线取生产废水化验,具体化验数据及实验过程照片如图1~图4所示(备注:上清液均指原水未经加药自然沉淀2 h左右上层浓度较低水样)。
2.1 实验一:中低浓度鱼糜综合废水
2.1.1 综合废水实验数据
综合废水实验数据见表1。
2.1.2 实验数据分析
①原水无需加药经自然静置沉淀1 h即可产生50%沉淀物,沉淀2 h时,沉淀物为25%,上清液(上层水样)占75%,COD浓度降低达70%。
②若原水直接加药物化沉淀预处理,其吨水药耗成本为3.8元/m3废水(2 kg/m3×1.6元/kgPAC+0.04 kg/m3×15 元/kgPAM=
3.8元);若进行自然沉淀后的上清液再经混凝沉淀,药耗成本会大幅降低,约为未经沉淀的50%,即1.9 元/m3废水。
2.2 实验二:高浓鱼糜废水
2.2.1 高浓鱼糜废水实验数据
高浓鱼糜废水实验数据见表2。
2.2.2 实验数据分析
①鱼糜线机台高浓排水无需加药经自然静置沉淀1.5 h即可产生40%沉淀物,COD浓度从30 240 mg/L降低到13 440 mg/L,降低率达65%。
②自然沉淀后上清液再经加药混凝沉淀,COD从13 440 mg/L降低到8 240 mg/L,COD去除效率为40%。
其吨水药耗成本为5.5元/m3废水(2.5 kg/m3×1.6元/kgPAC+
0.10 kg/m3×15元/kgPAM=5.5元)。
3 工艺流程的确定
综上所述,建议采用以下工艺流程,如图5所示。
4 结 语
①鱼糜废水夹带漂洗水带出的鱼肉组织碎料,具有大量的水溶性蛋白,COD、BOD、SS及氨氮高等,易生化。CODcr浓度一般为5 000~15 000 mg/L,平均在8 000 mg/L;SS在500~2 000 mg/L,平均在1 000 mg/L;氨氮在50~250 mg/L,平均在120 mg/L。
②原水通过自然静置沉淀即可有30%~70%左右沉淀,上清液COD浓度降幅约50%~70%。自然沉淀排出的含鱼糜碎料未混入药剂,可以通过污泥处理系统,脱水后作为动物饲料添加剂;该段未加药的物料和生化后的沉淀污泥建议分开设置,独立处理,便于回收利用。
③若原水直接加药物化或经不加药初沉后加药物化沉淀,COD虽有一定降低,但药耗运行成本在3元/ m3以上,对于业主运行是较大负担,应优先选用不投药的生化组合工艺。
④对于高浓度的鱼糜生产废水,经自然沉淀后CODcr仍达8 000 mg/L,负荷仍然较高,若直接进入缺氧/好氧生化工序,仍需巨大的池体土建和设备及运行成本,因此,增设深度厌氧工序是必要的,若沼气产量足够多,还可以对产生的沼气进行回收利用,作为蒸汽锅炉能源。
参考文献:
[1] 刘天齐.三废处理工程技术手册(废水卷)[M].北京:化学工业出版社,1999.
[2] 娄金生,谢永波,何少华,等.生物脱氮除磷原来与应用[M].北京:中国环境科学出版社,2010.