一次风粉流速测点频繁堵塞的解决方案
2015-05-22钟华
钟华
(长安益阳发电有限公司 湖南 益阳 413000)
火电厂630MW直流炉磨煤机出口至锅炉炉膛为热一次风与煤粉的混合物,其风粉混合物的流速是非常重要的一个燃烧控制参数,每个燃烧器都只能按一定风/煤比向炉内送入燃料和空气,才能使整个炉膛燃烧效果最佳,若各燃烧器以差异悬殊的比例送入风和燃料,对单个燃烧器会带来诸如着火区后延、燃烧不稳、火咀局部结渣、一次风堵管和着火、磨煤机爆炸等严重后果,准确测量风粉流速,防止粉管堵塞和粉管爆燃,是锅炉安全经济燃烧的重要保障,所以准确监测每一个一次风管风粉流速值显得尤为重要。
一次风粉流速的测量原理[1]:系统中的风速(量)测量装置是基于靠背测量原理,测量装置安装在管道上,其探头插入管内,当管内有气流流动时,迎风面受气流冲击,在此处气流的动能转换成压力能,因而迎面管内压力较高,其压力称为“正压”,背风侧由于不受气流冲压,其管内的压力为风管内的静压力,其压力称为“负压”,正压和负压之差称为差压,其大小与管内风速(量)有关,风速(量)越大,差压越大;风速(量)小,差压也小,因此,只要测量出差压的大小,再找出差压与风速(量)的对应关系,就能正确地测出管内风速,即风粉混合物的流速。
因此,取样管堵塞将造成测量不准,例如,正压侧堵塞,正压侧压力变小,导致差压变小,使实测风速低于真实风速。如负压侧堵塞,负压侧压力变小,导致差压变大,使实测风速大于真实风速。
1 选题理由
1)机组缺陷居高不下,据一个月统计数据,有些磨煤机一次风粉流速故障缺陷数量在10次左右,2台机组一共12台磨煤机,平均下来,仅仅由于一次风粉流速不准的缺陷一个月就多达100条左右,每出现一条缺陷都必须检修人员及时响应,至少2人配合打开取样管接头,外接压缩空气管对整个取样管路进行人工吹扫,浪费大量的人力在一些重复性工作上,严重影响工作效率。
2)测量一次元件及取样管道使用一定时间后,管道内壁容易结垢,降低了管道通径,容易造成堵塞,并且随着使用时间的推移,结垢会越来越严重,故障率将会增加。
3)风粉流速的测量值直接反映磨煤机出力工况,直接反映机组带负荷能力,当测量值与实际值有较大偏差时,很有可能造成运行人员错误的判断磨煤机制粉系统的运行情况,更甚的话采取完全与实际要求相反的操作指令,对磨煤机的安全运行带来重大隐患。
因此,不论是从影响机组检修质量指标的缺陷数还是机组安全运行来说,彻底解决取样管频繁堵塞,准确的测量一次风粉流速值是当下需要解决的难题。
2 原因分析
1)人员管理不到位,频繁的人工吹扫过程需要频繁的拆卸接头,很多接头由于滑丝导致密封效果下降,煤粉在漏风处堆积,从而加速了堵塞时间。
2)设备本身缺陷,尽管测量元件生产厂家宣称有干扰器防堵并采用了新型的防堵材料,但取样管内径偏小仍属先天问题,防堵效果并不理想。
3)保温效果不佳,尤其在冬天,由于取样管道接头在管道外,管道内风粉混合物温度(大概100 ℃)和外部环境温差偏大,极易造成取样口结露,引起堵塞。
3 要因分析
4 针对要因采取的对策
1)对频繁拆卸接头造成取样接头处不对心、已经滑丝的接头和密封不好的接头,全部割掉,重新焊接,所有新接头,加装软密封垫,排除泄漏造成的堵塞。
2)在取样管道接头处制作活动式、可拆卸保温装置,减少因为结露造成的堵塞。
通过对2个主要原因(取样管接头密封不好和保温不好)进行了改进之后,有一定效果,堵塞次数和频率有较大减低[2],但并没有100%杜绝堵塞情况的出现,那仍存在需要人工吹扫的情况,就像前面提到的随着使用时间的延长,故障率会不断升高,仍会有安全隐患,没有达到最理想的效果,问题解决不彻底,需要寻求更好的解决方案。
5 原因再分析
正压系统的风粉系统测量,是一个难题,我们通过深入现场分析,发现不管管道是否泄漏,保温如何加强,总难免出现堵塞,必须定期对整个取样管路进行吹扫,才能确保测量的连续与可靠,因为它不像其他系统干净的风和汽、水等介质的测量,没有或者偶尔存在脉动压力,也不会有结露的现象发生。那么,采取什么方法能够既简单、经济又方便的解决这个问题,通过思考,这使我们有个想法,既然管道堵塞最终的处理办法就是采用人工吹扫,那我们把人工吹扫的过程交给机器来做,不就一劳永逸了。为此,我们选择现在最流行的PLC(可编程控制器)作为控制中心,编制一个自动吹扫程序,辅以执行元件(电磁阀、继电器等),引入压缩空气定期对每一根取样管进行吹扫,将堵塞扼杀在萌芽状态。
6 方案实施细节(图1)
图1 单个测点原理图Fig.1 Schematic diagram of a single measuring point
1)每台磨煤机的风粉流速有一个测量柜,每一个柜子有四个差压变送器,一个变送器包括正负压两根取样管,因此,一个测量柜内一共有8根取样管。所以,每一个测量柜引入一路仪用压缩空气作为自动吹扫的总气源,该气源进入汇流板,汇流板有8个出口,每一个出口都有一个电磁阀单独控制。
2)编制一个自动程序,程序的一个流程内容为由PLC控制八个电磁阀依次打开,每一个电磁阀打开持续时间为20S,当八个电磁阀全部动作一遍后即该程序流程结束。
3)设置循环参数,程序执行完第一个流程后,每隔4h自动重复这个流程,只要PLC送电后,程序的执行和循环完全自动,无需人工干预。(注:循环时间及电磁阀打开持续时间可根据煤质、环境温度,等情况任意设置,暂定每隔4h执行一次,每次每根管道吹扫20s。并可在现场根据需要手动启动吹扫过程,只需要按一下手动按钮。)
4)将吹扫管连接至各取样管路,送上PLC电源,投入运行即可,无需维护。
7 经济效益
1)通过对所有磨煤机一次风粉流速测点的改造,半年来未出现一例取样管堵塞现象[3],效果不言而喻,极大的提高了系统测量的可靠性,减轻了检修人员的劳动强度,提高了工作效率,最大限度地降低了运行人员对现场工况的误判,消除了安全隐患。
2)改造一台磨煤机自动吹扫装置花费:PLC 300元,电磁阀100×8=800元,继电器以及配件200元,一共1300元一套。
3)能增加的效益:每年每台磨煤机的缺陷屈指可数,有些甚至为零缺陷,我们认为,安全就是最大的效益,尤其是本质安全是一个厂追求卓越的有力保障,作为检修人员,设备改造成功带来的喜悦不言而喻,今后,要不断创新、持续改进、不懈地追求。
注:该自动吹扫装置获得国电益阳发电有限公司2012年度QC成果发布会一等奖。
[1]米立海.火力发电机组节能控制研究[D].华北电力大学,2013.
[2]王笑旭,刘宝民.自清灰防堵型风量测量装置在300MW锅炉上的应用[J].中小企业管理管理与科技,2009,(09):287-288.
[3]赵安民.锅炉送风量测量装置的改进[J].华电技术,2011,(6):50-51.