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V2O5熔化炉烟气治理设计

2015-04-21

冶金动力 2015年11期
关键词:滤料除尘器余热

陈 亭

1 前言

四川省攀枝花市攀钢集团攀枝花钢钒有限公司下属钒业公司V2O5作业区有2座13 m2的熔化炉。2座熔化炉建成以来一直无烟气治理设施,生产过程中产生的烟尘(颗粒物主要成分为V2O5)通过烟囱直排,既造成了钒的损失也造成了环境污染。目前烟囱外排烟气含尘浓度一般维持在200 mg/m3左右。

由于现行《钒工业污染物排放标准》要求熔化炉的烟气外排含尘浓度须控制在50 mg/m3以内,须增加除尘设施对熔化炉烟气进行治理,使其达标排放。

2 除尘工艺

2.1 V2O5熔化炉基础参数

(1)烟气量:12000 m3/h·座;

(2)烟气温度:≤1000 ℃;

(3)烟气含尘浓度:200 mg/m3;

(4) 烟 气 主 要 成 份 :CO2:12% 、O2:6.1% 、N2:81%、CO:0.7%、CH4:0.2%

(5) 烟尘粒度:<200μm:14.5%;≥200 μm:85.5%;

(6)烟尘成份:V2O5

2.2 除尘方式的选择[1]

除尘方式的选择一是在工艺上选择技术可行、且投资经济的技术方案。二是对于不同的现场,须有针对性的选择除尘方式。就本工程而言,其现场的特殊性在于,用于布置除尘系统的场地十分紧张,故不能采用设备和管网占地面积大的技术方案。

目前国内类似工艺线的除尘一般采用两种方式:一是将含尘烟气通过直接或间接换热降低温度后,再经由布袋除尘器过滤收集粉尘,最后通过烟囱集中外排。二是将含尘烟气通入水膜除尘器降温除尘后,再通过烟囱集中外排。

第二种除尘方式受粉尘的水溶性影响较大。在本工程中,由于烟气中的固体颗粒物为水溶性差的V2O5,所以不能采用这种除尘方式。

在第一种除尘方式中,若采用直接空冷(混野风)的方式来降低烟气温度,由于混合野风后整个系统的风量增大,主要设备(除尘器、主抽风机等)的选型也将比不混野风时大很多,在类似工程中,这种方式的除尘效果虽然不错,但一是投资高,二是设备和管网的占地面积大。所以并不适用于本工程。

若采用直接水冷的形式降低烟气温度,由于水冷降温后进入布袋除尘器的烟气含大量的饱和水,会导致粘袋,不仅影响除尘效果且会降低设备使用寿命,故也不可采用。

因此,本工程决定采用间接换热降低烟气温度,再通过布袋除尘器除尘的除尘方式。

考虑到熔化炉烟气温度高,换热后的冷媒(空气或者水)直接外排大量的热能就被浪费了,故本次不采用一般的空冷或水冷换热器,而采用余热锅炉换热来生产饱和蒸汽,供厂区生产生活使用。

2.3 滤料的选择[1]

由于烟气中含有微量硫等酸性气体,粉尘只能在露点以上的状态下进行过滤。本次除尘器采用杜邦纤维制造的美塔斯(metamax:与美国杜邦生产的诺梅克斯和日本帝人生产的康耐克斯的统称)耐高温覆膜滤料,滤料连续工作温度≤204℃,瞬时工作温度≤250℃。

这种滤料制成的滤袋复合一层极薄的微孔材料,取代了原来传统过滤技术中的一次粉尘层,实现了目前先进的表面过滤技术。由于美塔斯固有的化学和物理特性,表面光滑,粉尘不易粘结在滤袋上,较低的清灰能耗就可以把粉尘清落下来,提高了滤袋的清灰再生功能和清灰效果。

2.4 除尘工艺

本方案采用1套除尘系统,对2座熔化炉烟气进行治理。2座熔化炉轮流生产,同时只有1座熔化炉烟气进入除尘系统。根据熔化炉气体成分,除尘工艺为:来自熔化炉后烟道内≤1000℃烟气经余热锅炉冷却至≤200℃,再与野风混合直接冷却至150℃,经布袋除尘器低速过滤,净化后的烟气经风机、消声器和烟囱高空达标排放。余热锅炉换热后产生的蒸汽由主蒸汽管路外送至界区,供生产使用。其流程图为:

熔化炉→余热锅炉→脉冲布袋除尘器→离心引风机→消声器→烟囱达标排放。

对进入除尘器前的烟气温度进行随时检测,当烟气温度超过设定值时,打开混风阀,混入冷风,降低温度,保护除尘器滤袋。[1]

采用PLC对所有除尘设备实现全自动逻辑控制,确保系统运行安全、可靠。

2.5 除尘系统参数计算[1]

2.5.1 系统风量

风机风量的确定:

式中:Vg——烟气量,m3/h;

Cg——烟气在tg及tm时的平均比热的平均值,kcal/m3.℃,查《钢铁企业采暖通风设计参考资料》表2-6-11;

tg——烟气温度,℃;

Ca——混入野风在tm及ta时的平均比热的平均值,kcal/m3.℃,查《钢铁企业采暖通风设计参考资料》表2-6-11;

tm——混入野风后的烟气温度,℃;ta——野风温度,℃;

Va——混入的野风量,m3/h

各参数值如下:

V tg=12000 m3/h;

ta=31℃(按夏季通风室外计算温度31℃考虑);

将以上数据代入公式得混入的野风量:

换热器前的参数:t=1000℃,L=12000 m3/h(工况流量为63473 m3/h),含尘浓度200 mg/m3(37.8 mg/m3);根据现场经验,本设计取管道内烟气流速为V≥20 m/s,则管径为 Φ 内 1050,δ=8,管道材料为内衬耐高温材料的Q235。

换热器后,混入野风前的参数:t=200℃,L=12000 m3/h(工况流量为23584 m3/h),含尘浓度200 mg/m3(0.102 g/m3);根据现场经验,本设计取管道内烟气流速为V≥18 m/s,则管径为Φ内680,δ=5,管道材料Q235。

混入野风后的参数:t=150℃,L=(5000+12000)=17000 m3/h(工况流量为29880 m3/h),含尘浓度0.92 g/m3(含成品包装点);根据现场经验,本设计取管道内烟气流速为V≥18 m/s,则管径为Φ内760,δ=5,管道材料Q235。

野风管参数:t=31℃,L=5000 m3/h(工况流量为6315 m3/h),野风中含尘浓度忽略不计;流速为V=~18 m/s,则管径为 Φ 内 310,δ=4,管道材料 Q235。

除尘器后风管参数:t=150℃,L=1.2×17000 m3/h=20400 m3/h(工况流量为 1.2×29880 m3/h=35856 m3/h);流速为V=~12 m/s,则管径为Φ内1000,δ=6,管道材料Q235。

系统工况流量为:29880 m3/h(t=150℃,0.089 MPa)

风机风量为:L=1.2×29880=35856 m3/h(150 ℃时,0.089 MPa)。

2.5.2 系统阻力

炉膛压力控制范围-100~+50 Pa,取△P1=100 Pa(1000 ℃时,夏季 0.089 MPa)。

熔化炉至余热锅炉间管网阻力(1000℃时,夏季0.089 MPa)。

余热锅炉阻力:△P3=350 Pa(1000℃时,夏季0.089 MPa)。

余热锅炉后、野风口前管网阻力(200℃时,夏季0.089MPa):

野风口后、布袋除尘器前的管网阻力(150℃时,夏季0.089 MPa):

布袋除尘器后管网阻力 (150℃时,夏季0.089 MPa):

注:除尘器后管网内烟气流速取12 m/s。

长袋低压脉冲布袋除尘器阻力(150℃时,夏季0.089 MPa):

△P7=1800 Pa。

消声器阻力(150℃时,夏季0.089 MPa):

△P8=200 Pa。

150℃时,夏季0.089 MPa情况下的阻力:

系统阻力:△P=3326 Pa。

要克服150℃时,0.089 MPa情况下3326 Pa的阻力,需要在150℃时,0.089 MPa情况下的最小全压为3326 Pa,折算到200℃时,0.1013 MPa情况下的最小全压:

3326=H×0.089(273+200)/0.1013(273+150)

则:H=3374 Pa

风机全压:H=1.2×△P

=1.2×3326

=3991 Pa(150 ℃,0.089 MPa时)。

综合计算,除尘系统主风机的工况点为:35856 m3/h,工况温度:150 ℃,全压:3991 Pa。2.6 主要设备组成

(1)离心风机:Y9-26№12.3D,1台[2]

L=35856 m3/h,全压:3991 Pa(150 ℃,攀枝花当地大气压);

(2) 余热锅炉系统:L=12000 m3/h,T进=1000℃、T出=200℃,额定蒸汽产量:5 t/h,额定蒸汽压力:1.0 MPa;

(3)长袋低压布袋除尘器:CDY-4,1台[2]

L=35856 m3/h,F=1224 m2,F净=918 m2,V净=0.65 m/min,P=1800 Pa

3 系统优势

(1)采用余热回收技术,充分利用烟气的余热,节能环保。

利用高温烟气的余热产蒸汽可供厂区生产生活之用,节约了能源,且解决了换热后的冷媒(水或空气)的处理问题,有利于环保。

(2)采用覆膜滤料,降低日常维护工作量。

根据实际运行情况,普通滤料每年就需更换一次,采用覆膜滤料后,滤料至少能正常使用两年,减少了工人的维护工作量,同时也避免了因停机换袋造成的损失。

4 经济分析和社会效益

4.1 投资

钒业公司V2O5熔化烟气治理工程投资:380万元(不含设备增值税)。

4.2 年经济效益

4.2.1 余热回收产蒸汽量及收益

该除尘系统的余热锅炉每天产低压蒸汽量:25 t,则每年(按330天计)产蒸汽量:8250 t。根据目前厂区生产低压蒸汽的成本,每吨价格为85元,则每年节约成本为:70.125万元。

4.2.2 粉尘回收量及收益

除尘系统每天回收V2O5干粉:21.6 kg,则每年(按330天计)回收量:7.128 t。根据目前市场上的销售情况,每吨销售价格为7.3万元,则每年销售收益为:52.03万元。

经济效益合计:122.155万元。

4.3 年成本开支

(1) 电力消耗:145.53 万 kW·h/年,电价:0.52元/kW·h,全年电费:75.68万元。

(2)水耗:11880 m3/年,水价:1.7 元/m3,则全年水费:2.02万元。

(3)压缩空气耗量:190万 m3/年,压空单价:0.12元/m3,全年压缩空气费:22.8万元。

(4)修理费(3%):11.4万元

(5)折旧(8%):30.4万元

(6)合计:142.3万元

4.4 年实际运行成本

142.3 -122.155=20.145万元

可以看出,年实际运行成本与类似项目进行比较,处于较低水平。

4.5 社会效益

钒业公司V2O5熔化烟气治理工程完成后,可降低外排烟尘浓度,改善厂区景观、岗位工人劳动环境及周边居民的生活环境,将取得很好的社会效益。

5 结语

钒业公司V2O5熔化烟气治理工程的除尘系统,综合国内除尘现状,根据实际情况,选择了余热锅炉搭配负压式除尘系统,并采用了覆膜滤料的收尘技术,具有运行成本低、占地小和粉尘回收率高的特点。

[参 考 文 献]

[1]郭丰年,龙步云,徐连达等.钢铁企业采暖通风设计手册[M].北京:冶金工业出版社.1996.300-308,366-398,502-506,535-540.

[2]陆耀庆,陈涛等.供暖通风设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社.1987.975-989.

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