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空压机放空阀波动的分析与处理

2015-04-21

冶金动力 2015年11期
关键词:空分调节器空压机

郭 伟

1 引言

2015年4月,岗位操作人员发现12000 m3/h空分设备配套的空气透平压缩机的放空阀频繁发生波动,从而引起进入空分设备的空气压力、流量变化,影响空分设备的正常运行。

2 空气透平压缩机简介

包钢氧气厂12000 m3/h空分设备配套的GT078L3K1型离心式空气透平压缩机由德国Atlas Copco公司设计制造,为齿轮式多轴三段压缩。它由主电机驱动的大齿轮带动两个小齿轮,由于两个小齿轮的齿数的不同,分为低速轴和高速轴。低速轴带动一、二级叶轮,高速轴带动三级叶轮。压缩机组设有三个气体冷却器。空气经每一级压缩后再经气体冷却器冷却后送往下一级。最终经末级气体冷却器冷却后,送入空气冷却塔。压缩机配有单独的润滑油站,主油泵由电机主轴拖动。空气透平压缩机相关设计参数如下:

吸入压力:0.098 MPa

吸入温度:30℃

排气压力:最大0.65 MPa

排气温度:高限:116℃;联锁:129℃

质量流量:最小59846 kg/h;最大85495 kg/h

管道安装后进行检修工作是重要环节,也是必不可少的环节。为了能够确保焊接的质量,在焊接时,应根据实际情况合理调整焊接方案,从而保证焊接的质量,提升焊接的效果。为此,检修人员应使用先进的设备进行检修,如利用相机将焊接进行拍照,并进行分析和整理,将存在的缺陷绘制成文档或PPT文件后,发送施工单位,从而避免后续焊接工作再出现类似的问题。对此,施工单位应加大资金投入的力度,保证拥有足够的资金引进先进的设备和技术,从而保证焊接工作顺利开展,提升焊接的工作效率,确保焊接的质量,提升管道安装的可靠性。

功率:6400 kW

大齿轮轴转速:1480 r/min

低速小齿轮轴转速:10005 r/min

高速小齿轮轴转速:15633 r/min

整套机组选用西门子S7-400 PLC控制系统完成压缩机的启停、加载、卸载及辅助设备的联锁控制,通过机旁柜OP270触控屏完成上述机组操作和机组的设备状态及参数的就地监视。通过Modbus协议完成S7-400 PLC系统与FOXBORO I/A Series集散式控制系统的数据通讯,最终保证在中控室进行机组数据的实时监视及趋势的记录。

3 放空阀波动异常现象

2015年4月上旬,12000 m3/h空分设备在产品气体量及用户气体管网压力供出正常的情况下,空压机放空阀出现无规律的波动(如图1所示)。放空阀开度由正常值0%,突然打开,最大开度值可达到90%,开度值在10%~90%之间波动,故障发生频率从几分钟一次,到间隔15、30 min均出现过。放空阀故障打开后2~3 s迅速关闭。放空阀波动故障发生期间,机组排气压力在0.46 MPa~0.41 MPa之间波动,已严重影响到空分设备的正常运行。

从空压机放空阀异常波动的现场情况,对照图1放空阀开度的历史趋势判断,放空阀异常波动期间,确实有阀门的控制信号输出。阀门由关到开,再关的过程中,阀门的定位器工作正常,未发现异常情况。找出导致控制信号的输出的原因,是急需解决的问题。

图1 空压机放空阀开度历史趋势

4 放空阀控制原理

查阅机组随机的外文资料,其放空阀控制原理如图2所示。

其中:Ramp是放空阀的爬坡器;PIC是空压机排气压力PID调节器正作用控制;FIC是空压机出口流量PID调节器(防喘振)反作用控制;High Select高选器;FV1046是空压机放空阀。Ramp放空阀爬坡器主要应用于机组的加载、卸载过程中,保证放空阀以一定的速率关闭、打开。机组正常运行过程中,放空阀主要受控于PIC压力PID调节器、FIC流量PID调节器。现场观察压缩机运行,放空阀波动的瞬间,压缩机排气压力没有任何跃变。从观察的情况分析,放空阀的波动很可能是由流量PID调节器控制信号的输出,而导致动作。

查看资料,空压机出口流量V(m3/h)的实际值是由下面的计算公式得来:

式中,dPflow——出口差压,mbar;

Tflow——排气温度,K;

Pflow——排气压力,bar;

const——流量装置系数。

从计算公式中涉及的参数分析,机组运行过程中,压力、差压均没有出现过波动;最可能出现波动的参数就是排气温度。查看排气温度历史趋势及现场再次观察放空阀的波动,发现在每次放空阀波动期间,排气温度出现了大幅变化(0~23℃)。经过上述分析基本确认,由于排气温度的波动,导致空压机出口流量值发生非正常变化,使得FIC流量PID调节器较大幅度反馈调节,最终导致放空阀频繁动作。

5 处理过程

根据现场情况,首先排除由硬件问题引起的排气温度异常。仪控人员在线将空压机排气温度联锁解除,计量人员在线更换新的热电阻芯子。通过上述处理,空压机排气温度异常情况并没有得到有效改善,这说明导致排气温度异常的信号可能来自于外部信号电缆干扰。

采用电阻箱在机盘柜接线端子处加以稳定的热电阻信号(17℃),通过48 h观察,排气温度未发生波动,放空阀没有动作。分析认为应该是外部信号电缆干扰,导致排气温度的异常。

利用高炉检修的机会,12000 m3/h空分设备同步停车。重新更换了排气温度屏蔽电缆,改变了热电阻到机盘柜接线端子屏蔽电缆的走向。经过此次处理,空压机排气温度显示正常,放空阀未再出现波动。通过两个多月的运行,证明处理方法有效。

6 结束语

目前12000 m3/h空分设备配套的空压机的各项参数运行正常,为空分设备工艺生产链提供了稳定的气源,保证生产稳定。

在此次故障处理过程中,我们也意识到在机组调试期间,我方人员对机组的控制系统了解不够深入,导致故障发生期间,没有在第一时间找到故障问题的关键点。在今后的进口设备的调试过程中,需要加强此方面的培训。同时机组任何参数的变化,都应引起我们足够的重视,任何的偏差,都有可能产生严重的后果。

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