空气分离装置提取粗氖氦稀有气体研究
2015-04-21陈和林
陈和林,费 玲
1 氖、氦气应用
氖(Ne)是一种无色、无嗅、非易燃的稀有气体。氖仅以单质的形式存在,一般从空气中分离获得。氖在放电时发出橘红色辉光,通常用于特种灯具制造。此外,还可用于低温冷却剂、电压调节以及激光混合气等领域。
氦(He)是一种无色、无味的惰性稀有气体,是唯一不能在标准大气压下固化的物质。在工业中,可由含氦达7%的天然气中提取;也可从空气中用精馏法制得。氦的用途广泛,在军工、科研、医疗、航空等领域均有应用。氦的应用主要是作为保护气体、气冷式核反应堆的工作流体和超低温冷冻剂。
2 空气分离装置粗氖氦提取工艺流程简介
在空气分离装置内,由于氖、氦、氢沸点(0.103 MPa)分别为:-246.05 ℃、-268.93 ℃、-252.78 ℃,相对于氧(-182.96℃)、氮(-195.8℃)等组分属于低沸点组分,以不凝性气体的状态集中于主冷蒸发器的氮侧。从主冷蒸发器氮侧取出,送入粗氖氦提取装置,作为原料气。来自下塔的污液氮经过过冷器与返流气体换热冷却,经过节流降压后送入上部换热器,作为粗氖氦提取装置的冷源,工艺流程如图1所示。
图1 工艺流程图
粗氖氦提取装置主要由粗氖氦塔K70和粗氖氦冷凝蒸发器E75组成,V75为缓冲罐。来自下塔顶部的不凝气在粗氖氦塔中精馏,上升气体在顶部被过冷、节流后的污液氮冷凝,将相对高沸点的氮组分部分冷凝至塔釜,返回到下塔;顶部达到含氖氦较高的粗氖氦气(含氖约43%,氦11%,氢约2%,其余为氮气)。蒸发器E75的污液氮被蒸发后返回到上塔的污氮气中。
分离后的粗氖氦气作为精制氖氦系统原料气,在那里经过加氧除氢、吸附除氮、以及冷凝分离等方法得到氖氦的分离。
3 调试运行时出现的问题及注意事项
3.1 在调试中粗氖氦纯度达不到要求
按照设计要求,将氖氦塔上部蒸发器的压力通过调节阀FV5502控制在32 kPa;下塔的污液氮经过节流阀LV5505节流后,送入缓冲罐V75,作为上部蒸发器的冷源;控制粗氖氦气FI5507在5 m3/h。这样从下塔顶部来的原料气(FI5502)比较大,始终超过FI5502流量计的量程(量程上限为2000 m3/h),V75 的进液阀(LV5505)即使全开,液位始终无法建立。氖氦气纯度不能达到设计要求,大约He为9%,Ne为31%,H2为2.3%。
通过多次试验分析,原料气FI5502超量程,说明氖氦塔下部冷凝循环量比较大,上部冷凝器V75液位不能建立,说明蒸发量比较大,结合二者,说明E95冷凝蒸发器的温差较大。检查V75的设计承载压力可以达到800 kPa,因此,采取提高蒸发器上部压力,降低温差,来减少循环量。随着V75压力的提高,循环蒸发量FI5502逐渐降低,上部冷凝器的液位逐渐增加。通过调整,将V75的压力控制在125 kPa左右,V75的液位也能够稳定地控制住40%左右,E75换热比较稳定,氖氦气纯度也达到了设计要求:Ne的含量为44.9%,He的含量为12%,H2的含量为1.6%。
经过数据分析,如果蒸发器E75的温差过大,由于从下塔顶部取出原料气没有阀门控制,原料气会增加,造成整个氖氦塔的上升蒸气大,氖氦塔的回流比会很小,精馏不能充分的进行,因此纯度无法达到设计要求。如果降低蒸发量,增加塔的回流比,可以使精馏进行的更充分,有利于提高氖氦气与氮气的分离。因此将蒸发器E75的压力从32 kPa提高到125 kPa,蒸发器的温度从-193.5℃提高到-189.2℃,虽然减少了换热器温差,但是,循环蒸发量FI5502从原来的2200 m3/h下降到1800 m3/h,减少了氖氦塔K70的上升蒸气,上部蒸发器也能保持有一定的的液位,保证了塔顶的冷却回流液,使塔的精馏进行较完善,每块塔板的上升气体浓度差增大,最终产品反而达到设计要求。图2为调整成功后粗氖氦提取系统的流程数据。
图2 调整后粗氖氦提取系统的流程数据
3.2 粗氖氦提取对主塔影响
氖、氦、氢气以不凝性气体的状态集中于主冷蒸发器的氮侧,如果不能及时排放,聚集到一定程度就会影响主冷凝蒸发器的换热,导致主塔的工况紊乱。因此当附有氖氦提取系统的空气分离装置,在投运和操作时,一定要注意粗氖氦气提取量,在保证纯度达标的情况下,尽量增加提取量。当氖氦提取量太低时,会影响主冷凝蒸发器的换热,这时首先表现在下塔的工况变化。下塔压力逐渐上涨,如果长时间没有引起注意,可能比正常值高20 kPa左右,空压机的排压也会增加,进空分装置的流量会减少。上塔的馏分含氧量会出现不稳定。根据实际观察发现,内压缩流程空分装置,去往上塔液氮量首先表现不足;外压缩流程空分装置,下塔液空液位会显著降低。因此在在空分装置启动后,要首先将氖氦气提取,而且提取量要比正常值大,然后在进行空分装置各部位的调纯;在运行过程,要监视氖氦气提取量,防止影响主塔的工况。因为一旦提取量偏小,它的反应过程比较滞后,一般在2~3 h左右主塔工况才会有影响。另外,主塔的工况不稳定时,也要首先考虑氖氦气的提取量是否合适,这时可以参考下塔压力、空气流量,液氮量或液空液位等参数进行判断。一旦发生氖氦气偏小,引起主塔工况的变化,应立即增大氖氦气的取出量,减少对主冷凝蒸发器影响,恢复主冷凝蒸发器换热效果,工况即可迅速恢复。
3.3 在运行时含氢量超标影响因素
在精制氖氦系统中,一般采取加氧除氢的方法去除氖氦混合气中的氢。氢与氧气混合,氢气容积比百分含量在4%~94%范围内,燃烧剧烈引起爆炸。因此送入精制氖氦系统的混合气含氢量一般要求在3%以下。在实际运行时,有时会出现氖氦纯度达标,但是氢含量超标的现象。有时甚至高达7%的含氢量,对精制生产安全带来极大的威胁。通过长时间的调整发现,氢含量的高低与装置周围的环境有关系,尤其在雾气比较浓厚的时候,含氢量超标的频率和幅度更大。表1是对空气质量监测数据。
表1 空气质量监测数据
经过数据监测,和日常的观察发现,当空气质量发生变化时,尤其是雾霾和周围高炉放散时,含氢量会明显升高,因此,在实际运行时要注意天气变化带来的影响,尤其对精制系统生产安全影响。
为了保证精制系统的安全,一般采取方法是:在粗氖氦提取装置的出口阀处,并行增加一个放空调节阀,当氢气含量超标时,控制出口阀关闭,放空阀打开,保持粗氖氦气的流量不变。这样既能保证空分系统运行的稳定,也能保证精制系统的安全。经过在精制系统的试验,原料气含氢量在5%以下时,加氧除氢系统反应炉温度能够在安全值以下,可以不必放散。
4 调试总结
氖、氦气属于稀有气体,提取难度较大,因此经济价值较高。从空分装置提取氖氦气,可以增加空分装置副产品的利润,但是,在提取时一定注意对主塔的影响。氖氦不凝气提取量降低时,对主塔的影响滞后时间长,不易被发现,但是破坏力强,因此给工艺操作带来难度,操作人员应该加强预防提取氖氦气对主塔影响能力,保证整体工况的稳定。