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高炉、焦炉煤气锅炉综合利用项目

2015-04-20王春利山钢济南分公司山东济南250101

中国新技术新产品 2015年8期
关键词:焦炉煤气燃烧器煤气

王春利山钢济南分公司,山东 济南 250101)

高炉、焦炉煤气锅炉综合利用项目

王春利
山钢济南分公司,山东 济南 250101)

为解决济钢高、焦炉煤气放散问题,企业实施了同时燃烧高、焦炉煤气的煤气锅炉项目,本文从煤气锅炉的选型、燃料设计、工艺参数匹配、应用经济效果等方面进行了介绍,事实证明高炉、焦炉煤气锅炉项目对于解决企业高、焦炉煤气放散,回收能源、调节煤气系统平衡取得了显著效果。

焦炉煤气;煤气锅炉;煤气放散;回收能源

1 背景

2011年济南钢铁公司高炉煤气、焦炉煤气均存在不同程度的放散,折合成高炉煤气放散率为2.77%。大量煤气放散不仅带来了环境污染问题,同时造成了资源的浪费。并且煤气管网压力波动范围较大,给煤气系统生产平衡调度带来问题。如何有效的回收、利用过剩的煤气资源,节能减排、增加经济效益,并调节、平衡煤气管网压力,增加煤气系统缓冲能力,保障生产安全稳定,成为摆在企业面前的一个紧迫问题。

2 解决思路

经多方案论证,并结合济钢现有CCPP项目汽轮机汽源不足、负荷偏低的实际运行情况,考虑新建一套高温高压煤气气锅炉,该锅炉可同时燃烧高炉煤气和焦炉煤气,锅炉产生的蒸汽直接并入现有CCPP项目蒸汽管网,不再配套新上汽轮机组。

该锅炉最大负荷燃烧能力尽量选的大一些,同时具有较大的燃烧负荷调节空间,从而实现厂区煤气零放散的目标,并可做为调节煤气系统的一个最大缓冲用户,平衡煤气管网压力波动,最大程度的减少煤气放散的发生,充分回收、利用煤气资源。

3 项目方案

经过系统煤气平衡,为了充分利用二次能源,解决煤气放散带来的环境污染及资源浪费问题,项目最终确定建设一套220t/h高温高压燃气锅炉,该锅炉可同时燃烧高炉煤气和焦炉煤气。锅炉产生的蒸汽并入厂区现有CCPP机组蒸汽管网,用于CCPP项目汽轮机发电和供应其他热用户。

3.1 锅炉选型。为确保钢铁生产伴生的剩余气体燃料得到充分可靠的资源化利用,并考虑到剩余高炉煤气和焦炉煤气的具体情况,锅炉建成后还是以全烧高炉煤气为主,当有部分焦炉煤气时可以掺烧部分焦炉煤气,但是最大掺烧焦炉煤气量不超过30%(按煤气热值计算)。本项目采用的燃气锅炉按100%烧高炉煤气作为设计工况,按70%高炉煤气并掺烧30%焦炉煤气作为校核工况。该煤气锅炉产生的蒸汽并入厂区现有CCPP机组,故该锅炉的参数选择和CCPP汽轮机的参数应保持一致。煤气锅炉主要技术参数如下:

形式 自然循环汽包炉,单炉膛,全膜式壁前吊后支结构型式,

型号 JG-220/7.17-Q,锅炉额定蒸发量 220t/h,

额定过热蒸汽压力7.17MPa(g),额定过热蒸汽温度470℃,

给水温度104℃,排烟温度< 145℃。

3.2 燃料。本项目采用的燃气锅炉按100%烧高炉煤气作为设计工况,按70%高炉煤气并掺烧30%焦炉煤气(热量比)作为校核工况。点火及值班燃料为焦炉煤气,点火方式为自动点火。

当锅炉全烧高炉煤气时燃料额定耗量为 217080Nm3/h,工作压力为4000~12000Pa,连续使用;额定负荷下最大掺烧30%焦炉煤气(热值比)时,高炉煤气耗量约为153000Nm3/h,焦炉煤气耗量约为12600Nm3/h。正常运行时焦炉煤气用耗量为:0~12600Nm3/h,工作压力为4000~12000Pa,连续使用。高炉、焦炉煤气均接自企业厂区现有煤气系统管道,不需要进去二次处理。

3.3 燃烧系统。高炉、焦炉煤气分别经过支管接入锅炉燃烧器,喷入炉膛进行燃烧。燃烧器分三层布置,每层燃烧器呈正四角布置,整台锅炉一共十二只燃烧器,与炉膛下部蓄热稳燃装置相配合,形成切园燃烧,保证燃烧工况。

锅炉燃烧器为旋流式,在燃烧器端部空气及焦炉、高炉煤气通道中设置旋流叶片;在最下层燃烧器装有焦炉煤气点火喷管,在上两层燃烧器同时也装有的焦炉煤气管(可掺烧30%的焦炉煤气管)。

煤气燃烧器可单独使用任何一层燃烧器,且燃烧稳定,即最低稳燃负荷为30%额定负荷。在低负荷运行时,可通过停用上层燃烧器来调控。系统装有自动点火装置,点火燃料采用焦炉煤气,由高能点火器点燃焦炉煤气点火枪,再点燃高炉煤气主燃烧器。

3.4 送风机。锅炉配置2台引风机,单台送风机负荷为锅炉额定送风量的55%,一套采用直联,一套采用变频调节,可根据锅炉负荷变化进行调节,送风机入口设消声器。 主要规格参数:

风量:105000m3/h,风压:~3500Pa。

电机功率:180kW,380V,输送介质为空气,温度20℃。

3.5 引风机。锅炉配置2台引风机,单台引风机负荷为锅炉额定烟气量的55%,一套采用直联,一套采用变频调节,可根据锅炉负荷变化进行调节。输送介质为烟气,温度140℃-200℃。主要规格参数:

风量:~380000m3/h,风压:~3500Pa,电机功率:650kW,10kV。

4 项目应用效果

项目于2011年9月中旬正式开工建设,2012年8月底建成试运行后即达产,基本实现高炉煤气零放散,有效缓冲了高炉煤气不平衡问题。同时该锅炉具有掺烧焦炉煤气能力,对焦炉煤气平衡发挥一定作用。

项目投用后,年可回收高炉煤气(高、焦炉煤气折算)放散量约2亿m3,有效利用了低热值煤气资源,年可增发电量约4000万kWh,提高燃气蒸汽联合发电系统发电能力,年创直接效益约2000万元。

5 建议与结论

该煤气锅炉可同时燃烧高炉煤气和焦炉煤气,运行稳定、实用性强。有效的回收、利用了煤气资源,解决了企业煤气放散能源浪费及煤气系统缓冲能力差、难于调节的问题。

该锅炉使用中也应重点关注一些问题:一如果高炉煤气含水较高,高炉煤气燃烧器入口管道底部应加装自动排水器,避免积水造成腐蚀;二由于企业焦炉煤气硫化氢含量较大,焦炉煤气的掺烧量要严格按照设计要求控制在30%(热量比)以内,并严格控制排烟温度,防止锅炉尾部发生腐蚀。

[1]黄毅新,赵剑云. 220t/h高温、高压、纯燃高炉煤气锅炉设计[J].动力工程,1996(05).

[2]王华峰,郭明洲. 高炉煤气锅炉的设计[J].煤气与热力,2008(01).

[3]余期升. 一台75t/h纯燃焦炉煤气锅炉的设计 [J].能源研究与管理,2012(02).

TQ542

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王春利(1978—),男,山东济南人,工程师,研究方向:发电生产运行及设备管理。

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