千米深井长距离高精度贯通技术
2015-04-17郭玉成肥城白庄煤矿有限公司山东肥城271600
郭玉成(肥城白庄煤矿有限公司,山东 肥城 271600)
千米深井长距离高精度贯通技术
郭玉成
(肥城白庄煤矿有限公司,山东肥城271600)
摘要:以两井千米深井下长距离的高精度贯通为例,通过对影响巷道贯通精度的原因进行分析,总结了保证千米深井下长距离高精度贯通的技术措施。
关键词:千米深井;长距离;贯通精度
1 工程概况
梁宝寺公司一号井于2007年7月6日主井正式开工,2005年5月建成试生产。初步设计生产能力为180万吨/年,核定生产能力为300万吨/年。矿井属低瓦斯矿井,初期副井进风、主井辅助进风、采用中央并列抽出式通风,风井回风,竖井分水平开拓。二号井是该公司改扩建矿井,为了实现2013年12月份二号井投产的目的,缩短建井周期,保证正常的生产交替并且提高矿井的年产量,肥城矿业集团公司提出一矿两井的设想,为了达到设计产能,加快梁宝寺矿井的建设速度,使矿井效益最大化,根据国家有关规定,必须实现一、二号井贯通,为此首先在一号井3600回风巷和二号井西翼总回风巷实现贯通是最佳选择。因此如何保证千米下长距离的贯通精度,是这项工程的首要难题。
2 影响巷道贯通精度的原因分析
在测量施工过程中,由于矿井深达千米,井下巷道压力巨大,巷道变形严重,导线点频繁位移或破坏,巷道测量精度受现场工作环境、仪器精度、人员操作等多种因素影响,必须全面考虑,提前做好准备才能使测量结果精度符合要求。影响巷道贯通精度的原因有多种,从梁宝寺煤矿一二号井贯通工程分析,主要原因有:
(1)人为误差:观测者在观测时,由于个人使用仪器的习惯,在瞄准目标和读数时都会引起测角误差,测量过程中不适合多人观测;
(2)仪器误差:仪器的几何关系不正确引起误差,主要表现在视准轴误差、水平轴误差和竖轴误差;
(3)对中误差:仪器在对中整平时由于仪器和外界影响,存在对中误差;
(4)外界环境影响误差:在井下观测时,由于井下巷道风速大、坡度大、人员流动性大、大巷机械运输等因素,都会影响观测精度。
3 千米深井下长距离高精度贯通的保证措施
为了保证工程能够按照贯通设计施工,满足贯通误差预计要求,实现一二号井安全顺利贯通,制订了工程技术保证措施:
3.1针对测量人员操作误差大的问题
(1)中线延伸要采用两个镜位标定,严禁用一个镜位标定,标定时要认真仔细。
(2)实行手指口述法测量制度,坚持观测超限必须重测、补测制度,坚决杜绝图省事、怕麻烦的现象发生,提高导线测量成果质量。
3.2针对仪器性能不稳定的问题
(1)由小组成员负责每月对地测科全站仪、经纬仪、水准仪等仪器几何关系进行校验,建立测量仪器档案,对测量仪器进行精细化管理。
(2)每次下井前对仪器进行检查,保证下井处于仪器完好状态。
(3)到达井下现场后开箱对仪器进行检查,保证仪器处于完好状态。
(4)上井后对仪器和测量数据进行检查,保证现场数据合格无误后再进行计算等其他工作。
3.3现场环境差
(1)导线测量时时停止机械运转,人员走动,降低振动对仪器的影响。
(2)测量人员提前到达现场,适应环境半小时后开始工作。
(3)对于风流大、淋水大的巷道,测站对中和目标对中都采取挡风板或挡水布等措施,减少风流、淋水对测量精度的影响。
3.4导线精度低
(1)每站都采用两个独立测回,两个独立测回互差不得超过12”,超过时必须补测、重测。
(2)加长控制导线的边长,边长最短不得小于30米,边长小于30米导线必须增加到4个独立测回以上。
(3)整个导线采用往返测量,往返测量时都要使用同一个角,不得选用新点,便于往返测量的数据进行比较,当往返测量的互差超过12”时,必须进行补测、重测。
(4)导线每隔2000米加测陀螺边一条,共加测七条陀螺边。(5)在一号井副井和二号井凤井各进行一次联系测量,对原有井口附近的起始导线进行校验,提高矿井起始导线的精度。
(6)运用北京清华山维公司NASEW工程测量控制网微机平差系统进行了平差,最终成果作为基本控制导线成果。
4 效果
梁宝寺公司一号井副井、二号井风井分别进行了联系测量,按照对策实施要求,严格遵守《煤矿测量规程》和《梁宝寺煤矿矿井贯通技术设计书》施工,2013年8月22日,梁宝寺公司一、二号井顺利实现高精度贯通,为实现一矿两井做好了基础。经过此次定向测量,对全矿基本控制导线又进行了一次校验和改正,提高了井下基本控制导线的精度,为其他巷道的掘进和贯通做资料准备。
经测算,一二号井的联系测量中误差小于20″,两井贯通处水平重要误差小于0.2米,实际为0.153米,垂直方向重要误差小于0.3米,实际误差为0.247米,实现了高精度贯通的目标。