浅谈淬火工艺在消除磨煤机振动中的应用
2015-04-17杨志勇华电国际邹县发电厂山东邹城273522
杨志勇(华电国际邹县发电厂,山东 邹城 273522)
浅谈淬火工艺在消除磨煤机振动中的应用
杨志勇
(华电国际邹县发电厂,山东邹城273522)
摘要:淬火是钢的热处理工艺中普通热处理一种方式,其目的就是为了提高钢的硬度和耐磨性。通过用氧-乙炔火焰将工件表面迅速加热并随后喷水冷却的淬火方法,使大牙轮齿面转变为马氏体组织,而心部仍保持原始组织,从而获得了表面硬而心部韧的性能。
关键词:淬火;磨煤机;振动;应用
1 概述
华电国际邹县发电有限公司2×1000MW机组,#7锅炉于2006年12月4日正式投产,#8锅炉于2007年7月5日投产。3033t/h超超临界压力锅炉是东方锅炉(集团)股份有限公司与日本巴布科克-日立公司及东方-日立锅炉有限公司合作设计、联合制造。每台锅炉配套安装6台沈阳重型机械有限责任公司制造的BBD4360型双进双出钢球式磨煤机,此大齿材质为35CrMo,模数26,齿面硬度为HB=228-269;小齿材质为40CrMnMo,齿面硬度为HB=300-320。
2 发生问题
四期磨煤机自从投产以来运行中问题不断发生,小牙轮振动频繁且温度异常升高、大牙轮裂纹且结合面螺栓松动断裂、变速箱振动烧损且各级传动轴断裂、电机振动且轴瓦损坏等缺陷不断出现,以上缺陷的发生致使两台百万机组负荷兑现率受限,严重的危及着锅炉的正常经济运行,同时设备缺陷频发造成人员相对疲惫,不利于现场安全生产。以下是查阅运行人员值班日志,摘取了几次代表性缺陷和问题。
(1)在2008年2月18日,检查发现#8炉E磨煤机小牙轮驱动端轴承有异音,就地测量轴承温度为60℃,现场测量磨煤机变速箱高速轴驱动端振动值:⊙140μm,-115μm,⊥152μm;变速箱高速轴非驱动端振动值:⊙130μm,-142μm,⊥133μm;变速箱低速轴驱动端振动值:⊙125μm,-145μm,⊥82μm;变速箱低速轴非驱动端振动值:⊙75μm,-152μm,⊥55μm;小牙轮驱动端轴承振动值:⊙185μm,-181μm,⊥305μm;小牙轮非驱动端轴承振动值:⊙168μm,-196μm,⊥144μm;电机负荷侧轴承振动值:⊙125μm,-135μm,⊥139μm;电机非负荷侧轴承振动值:⊙72μm,-56μm,⊥74μm(标准≤100μm)。
(2)在2012年5月26日,#7炉F磨煤机减速机发生异音并伴有高速轴油封处漏油现象,经测量现场振动数据如下:⊙180μm,-142μm,⊥133μm;变速箱低速轴驱动端振动值:⊙175μm,-145μm,⊥182μm;变速箱低速轴非驱动端振动值:⊙75μm,-152μm,⊥55μm;小牙轮驱动端轴承振动值:⊙105μm,-125μm,⊥110μm;小牙轮非驱动端轴承振动值:⊙168μm,-196μm,⊥144μm;电机负荷侧轴承振动值:⊙115μm,-98μm,⊥139μm;电机非负荷侧轴承振动值:⊙99μm,-101μm,⊥74μm(标准≤100μm)。
(3)在2012年7月13日,现#7炉B磨煤机电机及减速机振动增大。测量#7炉B磨煤机变速箱高速轴驱动端轴承振动值:⊙123μm,-95μm,⊥165μm,变速箱高速轴非驱动端轴承振动值:⊙77μm,-136μm,⊥123μm;变速箱低速轴驱动端轴承振动值:⊙85μm,-98μm,⊥73μm;变速箱低速轴非驱动端轴承振动值:⊙67μm,-116μm,⊥78μm;小牙轮驱动端轴承振动值:⊙97μm,-91μm,⊥93μm;小牙轮非驱动端轴承振动值:⊙88μm,-99μm,⊥83μm;电机负荷侧轴承振动值:⊙227μm,-233μm,⊥329μm;电机非负荷侧轴承振动值:⊙181μm,-117μm,⊥139μm(标准≤100μm)。
3 原因分析及采取措施
通过现场出现的问题进行分析,针对振动问题专门成立课题小组加以研究,分析有以下几种原因:
(1)磨煤机大牙轮基建安装有问题,大小齿轮轴心不水平;大小齿轮齿顶间隙太大或太小;
(2)磨煤机小牙轮、减速机、电机轴系对正不良;
(3)磨煤机轴系中各加油点缺油或断油;
(4)磨煤机大牙轮齿面磨损,渐开线被破坏、点蚀、鼓包、凹槽、噪音大;
(5)磨煤机轴系中轴承座、轴承磨损、损坏,各部间隙调整不合格。
4 淬火工艺应用
我厂四期12台磨煤机经进一步检查都出现了齿轮磨损、磨机振动、噪音越来越大的情况。大小齿轮齿面上出现点蚀、鼓包、齿面由于磨损变得凹凸不平,大小齿轮啮合有着严格的要求,它们必须是沿着渐开线滚动啮合,但随着齿面逐渐磨损,齿面的渐开线被破坏,连续的滚动接触,变为不连续的撞击接触,从而造成磨煤机振动、噪音巨大、轴承损坏、减速机振动等一系列问题。现场经过大量工作针对磨煤机振动进行各种处理,效果收效甚微,在每次缺陷处理完毕后磨煤机正常工作时间较短,一般运行一两个月后轴系振动出现反弹现象,所以在2012年11月份对F磨煤机大牙轮进行淬火处理。
热处理是零件和工具制造过程中的重要工艺,他通过加热和冷却的方法来改变金属的内部组织,从而改善和提高工件的性能。淬火是钢的热处理工艺中普通热处理一种方式,其目的就是为了提高钢的硬度和耐磨性。此次运用的是火焰加热表面淬火工艺,通过用氧-乙炔火焰将工件表面迅速加热并随后喷水冷却的淬火方法,使大牙轮齿面转变为马氏体组织,而心部仍保持原始组织,从而获得了表面硬而心部韧的性能。
经过两次大修,将我厂四期12台磨煤机全部进行了淬火热处理工艺,磨煤机振动值大幅降低,试转过程中整个轴系的振动值都在50μm以下,使修后设备明显好转,近两年磨煤机健康水平明显提高,没有出现振动现象,缺陷发生率降幅达50%。
5 结论
大多数磨煤机的轴系对正都是有保证的,造成磨煤机振动的主要原因是大小齿轮磨损。作为磨煤机传动的作用力初始点,原始齿轮的渐开线被破坏,齿面有台阶、鼓包、凹槽、点蚀等,特别是换了一个新小齿后,大小齿轮的接触就更差,磨煤机的振动就更容易发生。而减速机、电机的振动都是有齿轮振动传导的,解决了大小齿轮传动,减速机、电机的问题也就迎刃而解了。所以,保证大小齿轮正常传动是解决磨煤机振动的关键,而造成大小齿轮传动不正常的原因就是齿轮磨损、齿轮啮合不正常。因此,首先通过修磨齿面将磨损的齿面进行修整,将齿轮的渐开线修磨出来,以保证大小齿轮的正常啮合。其次提高齿轮齿面硬度,减少齿轮齿面磨损,延长齿轮渐开线的使用寿命是解决磨煤机振动的好方法。
参考文献:
[1]邹县发电厂.600MW锅炉分册[K].
[2]电厂金属材料基础知识[S].水利电力出版社.
作者简介:杨志勇(1974—),大专,邹县发电厂磨煤机班班长。