哈尔滨汽轮机厂73型300M汽轮机节能改造的研究
2015-04-10徐国君
徐国君
华能黑龙江发电有限公司
前言
近年来,由于我国经济的高速发展,能源需求不断大幅度地增加,特别是电煤价格不断上涨,严重制约了各发电厂的盈利空间。同时,国家“十一五”规划中明确提出,到2010年,单位国内生产总值能源消耗比2005年降低20%,并陆续出台了一系列强化节约能源的政策措施,大力提倡节能减排项目的技术改造,对节能量较大的节能改造项目给予财政奖励。鹤岗电厂根据两台哈尔滨汽轮机厂生产的73型300MW汽轮机的实际情况,进行了节能改造的研究和实施。
一、设备概况
哈尔滨汽轮机厂引进美国西屋公司技术生产制造的早期产品(老73型),型号为N300-16.7/537/537型、亚临界一次中间再热、单轴、双缸、双排汽反动式汽轮机,由于汽轮机属于90年代国产引进型产品,汽轮机存在着各段抽汽压力和温度超标,额定负荷时监视段压力均超过设计值的10-20%;中压缸冷却蒸汽量大于设计值;调节级喷咀静叶片出汽边经常断裂或吹损。由于受当时国内设计、技术特别是制造加工能力等诸多因素的影响,各项经济技术指标无法满足设计要求,机组的汽缸效率与设计值相比存在较大差距,进而导致机组的煤耗升高。目前300MW机组供电煤耗率的行业先进值为328g/kWh左右,行业标杆值为312.89g/kWh,而鹤岗电厂的机组在前三年的平均供电煤耗率为342g/kWh,比先进值高出14g/kWh,比标杆值高出29.11g/kWh。主要原因是汽轮机汽缸效率严重偏低。改造前机组大修后由西安热工院做的实验数据如下表,机组额定负荷时修正后 的热耗为8487.6 kJ/kWh(#1、#2机组水平基本一致)。
二、机组节能改造介绍
采用成熟的多级汽轮机全三维气动热力设计体系,叶片三维成型设计采用世界上最先进的三维曲面、实体造型软件CATIA。对多级的匹配进行准三维(如图1)、全三维流场计算进行通流的设计分析与优化,开发新型全三维弯扭静、动叶片,有非常好的叶片表面气动特性曲线,周向平行面视图及子午面视图。计算和实验证明采用这一技术可改善参数沿叶高的分布,大幅度地减少径向二次流、横向二次流和端部二次流损失,提高根部反动度,从而更加有效地提高级效率,使叶栅总损失系数下降25%,级的效率提高1.5--2%。弯扭联合全三维成型叶片的级效率与传统叶片相比提高大约2%,机组效率提高1%以上。
图1 多级叶片三维动力场计算模型
2.1 压力级改造情况:
采用可控涡方法设计通流部分,压力级动、静叶全部更换,采用扭曲静叶和变截面动叶,喷嘴子午面收缩型线,午面收缩是一种全三维设计概念,其主要优点是降低静叶栅通道前段的负荷,减少叶栅的二次流损失。
2.2 低压缸动、静叶改造情况:
低压缸静、动叶全部更换,采用全三维方法进行流场校核计算,动叶采用变截面扭曲叶片,低压首级、末三级采用弯扭静叶,末级静叶采用弯扭加前掠结构,动叶自带围带成圈连接,减少产生共振的几率,利于调频降低动应力动叶自带冠成圈装配取得了成功,安全性更好,保持了引进型的优势,并使整机的负荷适应性更强,调峰的范围更大,效率比引进型得到了明显提高。
2.3 高压进汽插管密封结构改造;六根高压进汽插管由弹性活塞环密封改造为钟形罩密汽封.
2.4 调节级改造
2.4.1 采用新设计喷嘴,喷嘴组由73型的48个通道结构改造为新型的126通道结构。材料为1Cr12W1MoV;调节级动、静叶型线采用新的型线设计。动叶叶顶连接由铆接方式改为新型自带冠结构。
2.4.2 更换汽轮机调节级动叶片,由73型叶型改为新型叶型
2.4.3 两侧喷嘴室(上半、下半)与内缸之间增加挠性补偿。
2.5 高、中压缸的夹层冷却蒸汽系统改造
改进原夹层冷却蒸汽的流程,在外缸上、下半打孔接管引向高排逆止门前。。
2.6 #1低压内缸螺栓改造
将低压1#内缸上法兰螺栓孔处加工合理,工艺孔由现在的两孔形式改为一孔形式。将中分面进汽处螺栓变短、加粗为M64,材料更换为20Cr1Mo1VTiB.螺栓采用热紧的形式,并消除中分面的变形,增加上下缸的紧力,消除法兰泄漏。在#1内缸水平中分面增加密封键。
2.7 低压1、2号隔板套螺栓
改进低压1、2号隔板套螺栓,适当缩短、加粗根据热平衡计算增大螺栓直径,并采用热紧螺栓消除法兰泄
三、改造效果及济效益:
华能鹤岗发电有限公司,在2009年7月至11月,分别进行了两台机组节能技术改造,改造后经过运行6个月,西安热工院进行了考核试验,两台机组在额定参数时出力均可达到315MW,机组热耗#1机为7977.2 kJ/(kW.h),#2机组为7959.1 kJ/(kW.h),分别比改造前降低510.4 kJ/(kW.h)和528.5 kJ/(kW.h)。管道效率按0.98、锅炉效率按0.9142、厂用电率按5%计算可降低供电煤耗分别是:#1机组供电煤耗 b=510.4÷(29.308×0.98×0.9142×0.95)=20.46g/kWh。#2机组供电煤耗b=528.5÷(29.308×0.98×0.9142×0.95)=21.19g/kWh。每台机组年利用小时:按5000小时/年计算:#1机组每年节约标准煤:315000×5000×20.46/1000000=32224.5吨#2机组每年节约标准煤:315000×5000×21.19/1000000=33374.2吨,两台机组改造后每年节能标煤65598.7吨。按当时标煤单价500元/吨计算,每年节约燃料成本为500×65598.7=3279935元。
结束语
华能鹤岗发电有限公司通过对#1、#2机组进行节能技术改造,使机组能耗大幅度的降低,发电成本大幅度降低,提高了机组经济运行水平。