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空压机变频调速节能改造

2015-04-08戴宏伟王延敏

设备管理与维修 2015年10期
关键词:空压机变频器阀门

戴宏伟 王延敏

(河南格瑞特科技有限公司 郑州)

2台90 kW螺杆空压机,一备一用,为井下气动设备供气使用,系统工作压力0.6~0.78 MPa。空压机额定供风量远大于井下用风量,空压机带载运行和空载运行之间有一定时间间隔,具有节能降耗的潜力。通过空压机控制柜面板设置空压机加载、空载压力,根据实际需要设置系统压力。空压机启动后,带载运行一段时间后,当系统压力升至>0.78 MPa时,空压机自动关闭进气口阀门,电机进入自动空载运行状态,此时电机实际运行电流为72 A。当井下用风一段时间后,系统压力降低到<0.6 MPa时,进气口阀门打开,电机自动投入带载运行,此时实际运行电流162 A。空压机以上工作流程循环往复,直至手动停机。为了节能,决定改装变频调速器控制空压机电机的运行。

将变频器串入空压机电机主回路,启停信号取自空压机进气阀门,即进气阀门打开时变频器启动,进气阀门关闭时变频器断掉,电机停止运行。

理论节能效果,改造前,空载功率37.8 kW,加载功率85.2 kW。改造后空载功率=0,加载功率85.2 kW。改造后,节能效率30.8%。电机功率计算系数取1.732,电机功率因数理论取值0.8。

根据上述方案实施改造后,发现变频器由停机状态到最大载状态,即频率升至45 Hz的运行状态时间需要11 s(因为变频器是带载启动,启动电流比较大,启动时间不能太短)。变频器在启动及初运行时十几秒内,储气罐内压力更是下降到0.6 MPa以下,此种压力不能满足供气需求,说明以上方案不可行。

进一步改进方案,空压机转为空载状时,不妨把变频器设定在允许的低频状态下运行,经过现场不断调试摸索,发现空载状态下电机以30 Hz频率运行状态最佳,也避免了频率过低状态下运行,对电机的不利影响。当系统压力下降到下限时,空压机加载运行,变频器运行频率设定为42 Hz,可满足生产需要,而加载时间在3 s内即可完成,而此时运行电压、电流分别为319 V、153 A;当空压机空载时,电机在30 Hz频率状态下运行,其电压电流值分别为228 V和55 A。与改造前比较,不论是带载还是空载状态下,运行的电压、电流值都有不同程度降低,节能效果明显。以上高低频控制信号,取自空压机进气阀门的关开量。

改造后,空压机空载功率16.9 kW,加载功率68 kW,设空压机加载与空载时间相等,则改造后空压机理论节能效率31%。因实际生产中,空压机加载时间要比空载时间长,加上变频本身也要消耗一定的能量,实际节能效果低于理论值。改造后应用3个月,根据实际用电度量对抄表数进行前后对比,实际节能效率为21%。

改造后,空压机理论小时节能功率38.5 kW,实际小时节能功率26.1 kW,空压机实际日运行15 h,年运行330 d,每台空压机每年节省电量131 175 kW。每度电按0.75元计,空压机每年实际节省用电费用98 381元。可知,凡空压机不满负荷运行且带载和空载运行之间有一定时间间隔,皆可进行上述改造,以实现节能降耗的目的。

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