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高海拔地区长轴线小断面隧洞施工机械的研究

2015-04-06王虎山

陕西水利 2015年5期
关键词:龙门架护板出渣

王虎山

(中国水电基础局有限公司 天津 武清 301700)

1 概况

近十几年我国基础建设飞速发展,水利水电开发已从大型流域往小型流域逐渐扩展,从而也导致中小型水利水电项目中的小断面输水、引水隧洞工程不断增多。目前市场上没有完全适应小断面隧洞施工的一整套施工机械,故导致小断面施工难度较大,所需用的施工工期较长,往往成为工程的关键线路。

岗色水电站是西藏自治区重点水利建设项目,受到高度关注,它的建设将对当地社会、经济发展具有重大意义。该电站的建成将在推动地方经济发展的同时,进一步促进地方实力的增强,改善民生,提升地域影响力,并对国家领土完整、领土安全起到积极的保障作用。

岗色水电站的引水隧洞工程,隧洞断面为2.9m×3.85m(宽×高),整条隧洞的长度为2.6km,中间无任何的施工支洞,在施工过程中将面临以下困难:1)开挖断面较小,洞内作业空间狭窄;2)洞身穿过地层岩性为花岗片麻岩,中粗粒结构,块状构造,岩质坚硬,强度较高,爆破出渣效果不好;3)沿线山体较厚,局部地段张裂隙发育,围岩完整性差;4)在设计过程中设计未考虑施工实际情况,没有合理的设计支洞;5)受隧洞断面尺寸小影响,衬砌时混凝土浇筑只能逐仓进行,最终导致工期保证率大大降低;6)工程地处高原亚寒带和高原温带,具有空气稀薄、气温低、昼夜温差大、太阳辐射强、风大且频繁、霜冻期长等特点,冬季缺氧可达50%左右,施工条件较为艰苦,人工及设备生产效率较低,一般的设备较难适应在这种环境下的高强度运行;7)目前市场上还没有完全适用于本工程隧洞施工的机械。

因此,在开挖阶段有必要对目前市面上的小断面施工设备进行选型、组装方面的研究,以加快施工进度。

2 设备的研究

结合本工程所在地实际情况,在现有设备基础上,对其中的缺点部分进行分析研究论证,适当改进,满足完全适应小断面施工的要求,从而提高机械设备使用效率。

2.1 现有出渣设备缺点

①现有扒渣机存在五个缺点:一是扒渣机摆臂水平方向摆动存在一定的局限性,扒渣时存在较多的死角,导致出渣残留较多,需通过人工辅助来完成;二是由于输送宽度固定,导致粒径超过皮带输送机宽度的渣块,不能被输送,需通过二次爆破来完成;三是输送带由尼龙皮质材料制作,其磨损消耗较大;四是龙门架高度固定,导致粒径超过龙门架高度的渣料不能被输送;五是扒渣机为柴油驱动,在洞内长时间出渣时,尾气污染空气较为严重,在本工程高原缺氧的环境中,易导致施工人员中毒。

②现有运渣车辆存在三个缺点:一是受固定驾驶楼影响,在小断面隧洞内必须通过掉头来完成运输任务;二是车体装渣数量有限,导致出渣时间较长;三是由于出渣时间较长,导致柴油驱动的运输车辆尾气污染空气较严重,在高原缺氧的环境中,不但会使设备功率进一步降低,而且也易导致施工人员中毒。

2.2 衬砌材料及设备缺点

现有支模设备、材料存在缺点是:一是占用空间较大,阻断洞内交通,不能形成多仓同时浇筑的局面;二是支模时间较长,致使功效较低;三是使用人力资源较多,导致工程成本较高;四是支模所用材料较多,材料消耗较大,造成施工成本较高;五是由于现有材料、设备局限,容易出现爆模、漏浆、移位等质量问题。

针对以上设备存在的缺点,结合工程的实际对现有设备进行适当改进,从而达到满足工程施工需求。

3 设备改进

根据确定的小断面隧洞施工机械改进方案,采购材料、元器件等,请专业人士进行机械改装。具体改进为以下几点:

3.1 扒渣机改进

扒渣机改进为以下几点:

①扒渣机摆臂增加活动节及摆动液压缸。具体改进方法是,将第一节活动臂从中间截断,然后以竖直向焊接加装可活动的销轴,用销轴链接截断的摆臂,销轴应满足所有摆臂自重、满爪渣体重量以及工作时最大冲击力强度要求,然后在前臂上用钢板焊接一个三角形支架,支架远离摆臂部位加装一个可转动轴销,轴销用于链接液压缸顶杆,在后臂上加装液压缸底座链接支架,为便于操作,在操作平台单独加装一套液压阀,以实现对摆臂水平向旋转进行操作。

②皮带输送机两侧护板改进。将原来以焊接的护板沿根部与机架切离,再用市场现有使用于门上的活页沿机架均布进行链接,活页两边分别焊接于机架和护板上,为保证护板的压紧力,防止细渣从护板与输送带之间的缝隙掉落于机体两侧,在护板上均布弹簧,使用弹簧力将护板压紧于输送机传送带上。通过活页及弹簧可实现护板的自由张合及与输送带的紧密接触,最终实现超宽粒径顺利通过。

③输送带改进。采用并排链条来替换尼龙皮质输送带,在原来的驱动滚筒上,并排焊接链齿,通过链齿来驱动链条。

④龙门架改进。将龙门架从根部与机架链接部位切离,在机架两侧各焊接一个槽钢,槽钢作为龙门架上下活动滑轨,在机架与龙门架支架两侧各加装一个同型号液压缸,两个液压缸进出液压油管采用并联方式,由一个液压阀控制,从而保证两个液压缸同步动作,液压阀单独加转在操作台。

⑤柴电混合动力驱动改进。将原来的柴油发动机进行移位,在原柴油发动机与变速器之间加装一个同功率电动机,为便于链接,将电动机转子轴加长,然后在轴两端分别加装一个联轴器和一个离合器,电动机与变速器采用联轴器链接,电动机与柴油发动机采用离合器链接,离合器的功能主要是,在电动机在工作时,防止带动柴油发动机,从而损坏柴油发动机。柴油发动机与电动机存在不同的使用功能,在长距离移动扒渣机时,使用柴油发动机驱动扒渣机行走,在小距离及扒渣作业时,使用电动机驱动。

3.2 运渣车辆改进

①驾驶楼改进。将驾驶楼与机架分离,采用转盘将机架与驾驶楼链接,为节省旋转空间,降驾驶楼改小,大小只容纳驾驶员即可。将方向盘传动杆截断,然后用万向轴进行链接,方向盘传动杆从转盘中间,垂直向伸进驾驶楼,传动杆固定于机架。由于运渣车辆改为电动机驱动,所以驾驶楼内取消离合器踏板和油门踏板,只保留刹车踏板,为便于驾驶楼旋转,将刹车踏板的连杆传动,改为液压传动,用高压钢丝胶管作为液压油管。驾驶楼内电器不需要改进,只需加长线路即可。

②车厢容量改进。由于扒渣机出料口高度有限,在车架及发动功率能够满足的情况下,为尽可能增大车厢容量,将车厢底盘尽可能降低,同时将车厢四周边帮按照扒渣机出料口最大高度较高。将上架式弹簧板改为下悬挂式弹簧板,从而降低车厢。车厢边帮用钢板角钢焊接加高。

③动力系统改进。将原来的柴油发动机摘除,改为同功率的电动机,电动机与变速箱采用联轴器链接,为防止电动机启动时过载损坏,将多级变速箱改为低、高两速变速箱,要求车辆起步时采用低速启动,行驶后采用高速启动。电动机使用蓄电池供电,电瓶容量、数量按照电动机24h用电量计算,考虑到蓄电池充电时间较长的因素,则将电瓶组只作为可快速更换式,共准备为两套电池组,一组在车辆上供电,一组备用充电。

3.3 衬砌设备改进

用钢板制作模板表面,其背面先采用角钢焊接加固,然后再焊接槽钢进一步加固,在槽钢上焊接伸缩丝杠,在龙门架上焊接可旋转齿轮组,通过该齿轮组可实现丝杠的伸缩,同时带动各模板伸缩,从而实现模板定位及拆模需求。龙门架采用槽钢焊接制作,龙门架中间空隙高度及宽度能够满足小型农用车辆通过即可。龙门架底部焊接滚动轮,该轮主要为了方面模板整体移仓需要。为方便模板表面涂抹脱模剂,在模板表面每个一定距离开设一个窗口,用钢板及活页制作仓门,用来混凝土浇筑时封堵模板窗口。

4 设备改进后的效果

本次小断面隧洞施工机械改进完成后,通过整个工程的施工,达到以下效果:

(1)丰富了隧洞施工机械,使其更加适应高海拔长轴线小断面隧洞的施工。

(2)施工效率大大提高,由于改进的设备使用较方便,人工辅助强度大大降低,从而较大限度的发挥了了机械设备高效的特点。如运渣车辆,单车运渣数量比原来提高约40%,则整个出渣时间降低了30%左右,出渣工效大大提高;仓号支模工效提高了约50%。因此,改进后的小断面施工设备,极大地提高了工程施工效率。

(3)人力资源成本大大降低,由于改进的设备较大的克服了人工辅助的缺点,所以极大地降低了人工劳动强度及数量。

(4)物资材料消耗成本降低,物资材料消耗降低主要是改进后模板,传统工艺采用小型钢模、钢管架、卡扣、铁丝等共同完成,由于需经常装拆,导致物资材料成本较高,而改进后模板,不需要拆卸,所以,其物资材料消耗成本较低。

(5)有效的解决了岗色水电站小断面隧洞施工机械效率低的问题,降低高寒缺氧对机械及人员的影响,对提高隧洞施工机械效率,加快施工进程,降低施工成本,保质保量按期完工起到至关重要的作用。

5 尚待研究的问题

(1)扒渣机改进研究问题有:一是摆臂上增加的一个活动节,增加在摆臂的位置更需要研究论证;采用电机驱动转向,则电机布置位置、变速箱位置、电机功率、齿轮布置位置及强度需要进一步研究论证;二是皮带顺送机两侧活动护板链接轴位置、强度、沿轴摆动角度、不同面护板如何同步摆动等需要进一步研究论证。

(2)运渣车辆改进研究问题有:油门、离合器、刹车、档位由机械传动如何改装成液压或者电传动,更安全更适合施工,需要进一步研究论证。

6 结束语

通过对高海拔长轴线小断面隧洞施工的机械进行研讨改装,有效地解决了现有施工机械和人员在高原功效低下、材料消耗大、成本高等问题,对保证施工进度,降低施工成本有一定的帮助,既为施工企业创造社会效益和经济效益,也可以为类似工程施工提供借鉴,从而保证工程的顺利进行。陕西水利

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