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吸收塔除雾器堵塞的原因分析及调整措施

2015-03-23马建明崔鹏飞

电力安全技术 2015年6期
关键词:硫酸钙吸收塔石膏

马建明,崔鹏飞

(山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电分公司,山西 长治 046021)

1 概述

某发电公司6号机组脱硫系统采用目前最成熟的石灰石-石膏湿法脱硫工艺,吸收塔为逆流喷淋塔,采用2级平板型除雾器,除雾器叶片为正弦波形。每级除雾器有上、下各2层冲洗水,每层有4个冲洗水门,96个冲洗水喷嘴,冲洗水压力为0.15~0.2 MPa,每个喷嘴流量为2 m3/h。一般情况下,脱硫系统运行时,不对二级除雾器背烟侧进行冲洗;只有在脱硫系统停运和除雾器前后差压过高时,才对其进行冲洗。2013年下半年,6号脱硫烟气系统净烟道底部排放门排出的积液含有大量石膏和灰垢,并且频繁堵塞排水沟,清理工作量大。

2014-02-28,6号机组停运后,检查吸收塔除雾器,发现1,2级除雾器均有70 %~80 %堵塞,大量石膏垢和灰垢沉积在叶片之间,净烟道最低处也有1 m多厚的含灰石膏,除雾器的效率降低,严重影响脱硫系统的正常运行。脱硫运行和检修人员对现场进行检查分析,通过对冲洗水的试验,最终查找到引起除雾器堵塞的原因,并提出了调整建议和改造方案。

2 除雾器的作用

除雾器是吸收塔中的关键设备,其主要作用是捕捉离开吸收塔的烟气中携带的液滴,防止下游设备结垢、腐蚀,同时节约用水。除雾器性能的好坏直接影响脱硫系统的运行。一旦除雾器堵塞,不仅影响脱硫系统的正常运行,还影响机组的安全运行(取消脱硫旁路)。除雾器的工作原理是:当携带液滴的烟气进入除雾器通道时,由于流线的偏折,在惯性力作用下实现气液分离,部分液滴撞击在除雾器叶片上而被有效捕集。

3 除雾器堵塞的原因分析

3.1 进入吸收塔的烟气含尘量高

6号机组设计有2台电除尘器,均为单室卧式三电场,除尘效率98 %以上。考虑到经济效益,该发电公司采购的煤种灰分较高,且对电除尘器投入的维护资金不足,未进行大规模的检修工作,造成除尘器电压和电流不能调整到正常运行工况,导致除尘效率逐年下降,已达不到设计要求。电除尘器出口烟尘浓度已超过设计值,大量烟尘通过吸收塔进入除雾器,烟尘与烟气中残留的SO2及SO3碰撞除雾器后,发生化学反应生成硅酸盐硬垢。由于使用高压水也难以冲洗干净,大量硬垢逐渐堆积,导致除雾器堵塞,影响除雾器的除雾效率。

3.2 除雾器冲洗水流量小、压力低

除雾器冲洗装置可及时或定期将垢层冲洗干净,防止垢层堆积,其冲洗效果的好坏直接决定除雾效率的高低。6号脱硫系统未设计专门的除雾器冲洗水泵,而是借用工艺水泵。但工艺水泵主要负责石灰石浆液池的制浆补水和设备停运后的冲洗;当石灰石浆液池制浆补水和设备冲洗时,除雾器冲洗水压力就会下降,达不到0.15~0.2 MPa,从而影响除雾器的冲洗效果,导致叶片之间逐渐结垢。6号机组停运后,分别开启冲洗水门,观察冲洗水的运行情况,发现任一冲洗水门开启时,其冲洗水量约为35 m3/h,冲洗水母管压力不足0.1 MPa,冲洗水流量小、压力低。由于向下冲洗的喷嘴安装在冲洗水母管底部,大量杂质沉积,堵塞了喷嘴,影响了除雾器的正常冲洗。长此以往,除雾器捕捉的灰垢和石膏垢不断堆积,最终堵塞了除雾器。

3.3 除雾器叶片间距不均匀

除雾器叶片间距不均匀,造成烟气通过除雾器各叶片间的流速不均匀。叶片间距过窄处,烟气流速大,捕捉能力强,加重了该处的堵塞,造成烟气对液滴的二次夹带,导致结垢、堵死;叶片间距过宽处,捕捉能力下降,不利于气液分离和除雾效率,大量的液滴直接被排走,易形成“石膏雨”,影响周围环境。2008年10月,6号机组C级检修时,发现一级除雾器叶片之间70 %以上被堵塞,且有不同程度的损坏和坍塌。在检修期间,工作人员清理了堵塞部分,厂家修复了损坏和坍塌部分,但叶片间距变得不均匀,对除雾器的运行影响很大。

3.4 运行人员调整控制不当

3.4.1 吸收塔浆液亚硫酸钙含量超标

为降低生产成本,机组大量掺烧高硫分煤。为了控制脱硫系统出口SO2浓度不超标,长时间维持高pH值运行,导致吸收塔浆液中亚硫酸钙含量增加且氧化不充分,造成亚硫酸钙含量超过规定值。运行人员为了防止吸收塔溢流,长时间维持低液位运行,压缩了亚硫酸钙的氧化空间。烟气中的亚硫酸钙和碳酸钙的液滴进入除雾器,在除雾器叶片间形成软垢,与烟气中携带的O2和SO2反应生成硬垢,堵塞除雾器。

3.4.2 吸收塔浆液浓度控制不当

吸收塔浆液过饱和,烟气中的含固量增加,亚硫酸钙和硫酸钙在吸收塔浆液中的溶解度较小,这些都是造成除雾器堵塞的原因。当吸收塔浆液中的亚硫酸钙、硫酸钙含量超过石膏浆液的吸收极限时,亚硫酸钙、硫酸钙将在吸收塔塔壁、构架和除雾器叶片上结晶。在实际运行中,吸收塔浆液浓度大于25 %的控制标准,使得硫酸盐浓度超过临界饱和度,不断生成结晶,造成烟气中携带的颗粒物增加。若按正常的冲洗周期和冲洗水量,烟气中的颗粒难以全部冲洗干净,将沉积在叶片之间,逐渐堵塞除雾器。同时,石膏浆液浓度过高,会压缩亚硫酸钙的氧化空间,导致石膏浆液中的亚硫酸钙浓度慢慢增加,甚至超过规定浓度。

3.4.3 除雾器冲洗不到位

按规定,应每2 h冲洗除雾器1次,以便将附着在除雾器叶片之间的石膏颗粒、石灰石、烟尘冲洗干净。如果冲洗间隔时间太长,这些固体颗粒会附着在除雾器叶片上,并在高温烟气的冲刷下硬化,形成致密的硬垢,且随着结垢量的增大,冲洗越来越难,最终导致除雾器堵塞。脱硫系统运行中,由于运行值班员责任心不强或系统操作过多,未按规定冲洗除雾器,最终造成大量固体颗粒积聚在除雾器上,堵塞除雾器。

4 调整措施

4.1 合理控制运行参数

合理掺配入炉煤,保证入炉煤硫分在设计范围内,控制吸收塔浆液pH值在5.2~5.6,控制吸收塔液位在11.5~12.5 m,并根据机组负荷和入炉煤硫分的变化调整吸收塔液位,保证有一定的氧化空间,使亚硫酸钙充分氧化,控制吸收塔浆液亚硫酸钙含量不大于1 %,吸收塔浆液浓度在15 %~25 %运行。当吸收塔浆液浓度大于15 %时,启动脱水系统;当真空皮带脱水机故障时,可切换为另外一台脱水机运行。当吸收塔浆液浓度升高时,还应增加除雾器的冲洗次数。

4.2 加强吸收塔浆液指标化验

制定吸收塔液位校对和液位计冲洗制度,每月对吸收塔液位就地实测1次,根据测量结果校对CRT显示液位。每日白班定期对液位计冲洗,保证CRT显示液位的准确性,确保石膏浆液有足够的氧化空间;每日白班和中班对吸收塔浆液pH值、浓度进行化验,根据化验结果校对CRT显示参数,指导运行人员正确调整。每日白班对吸收塔浆液亚硫酸钙化验1次,根据化验结果调整吸收塔的运行参数;并在中班化验1次,检查调整的效果。

4.3 降低除尘器脱硫入口烟尘浓度

6号机组停运后,对电除尘器进行全面检查。检查电除尘器内部的阴极线和阳极板的完好性,如果构件积灰严重,必须利用停运机会对电除尘器内部进行全面冲洗。检查阴极锤和阳极锤的完好性和灵活性,检查磁轴等部件的完好性。对电气部分检查,做电场升压试验,尽量保证二次电压、二次电流和火化率接近设计值。

根据GB13223—2011《火电厂大气污染物排放标准》规定,从2014-07-01起,燃煤锅炉的出口烟尘浓度应不大于30 mg/m3,否则机组不得投入运行。三电场的6号电除尘器已不能满足除尘要求,需对其进行改造。在机组等级检修期间,将其改造为袋式除尘器或电袋复合式除尘器,以满足国家环保要求的烟尘排放标准,保证脱硫系统的正常运行。

4.4 提高冲洗水压力和流量

为了保证除雾器的正常冲洗,需提高冲洗水压力和流量,为此对冲洗水系统进行了改造。改造内容为:增加2台除雾器冲洗水泵,1台运行、1台备用,确保在冲洗除雾器时,冲洗水压力和流量能够满足除雾器的冲洗要求。每次脱硫系统停运以后,对除雾器进行全面检查,清理垢层,修复和更换变形的叶片,疏通堵塞的喷嘴,确保除雾器在最佳工况下运行。

4.5 改造冲洗水喷嘴位置

脱硫系统停运后,对除雾器进行全面检查,发现除雾器存在变形和坍塌时,根据情况将其恢复;若不能恢复则应全部更换,以确保除雾器叶片间距均匀,使通过除雾器的烟气分布均匀。利用机组B级检修机会,将除雾器冲洗水喷嘴安装位置由冲洗水母管底部改在两侧,以防止杂质沉积而堵塞喷嘴;并增加喷嘴数量,以提高除雾器的冲洗覆盖率。3,4号脱硫系统的除雾器冲洗水喷嘴安装位置改造后,再未发生过喷嘴堵塞,而且冲洗效果特别好。

4.6 提高值班人员的责任心

利用学习日加强对运行人员的培训,提高运行人员的技术理论水平、现场操作能力和责任心。完善除雾器冲洗制度,脱硫系统运行时,应根据除雾器前后差压变化来调整冲洗次数;若吸收塔浆液浓度持续在20 %以上,应增加除雾器冲洗次数,防止烟气携带固体颗粒物过多。管理人员应定期检查各班组对除雾器的冲洗情况,并根据实际情况指导运行人员进行调整,以满足除雾器的运行要求。

5 结束语

对石灰石-石膏湿法脱硫系统而言,除雾器堵塞将直接影响脱硫系统的安全运行。随着脱硫系统旁路挡板门的逐渐拆除,脱硫系统能否安全运行将直接影响机组的安全运行,因此如何防止吸收塔除雾器堵塞至关重要。只有不断优化运行方式,根据运行情况对系统和设备进行改造,才能确保机组的安全运行。

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