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化工装置的节能分析优化

2015-03-23王凌燕烟台国邦化工机械科技有限公司山东烟台264000

化工管理 2015年19期
关键词:网管塔顶重整

王凌燕(烟台国邦化工机械科技有限公司, 山东 烟台 264000)

石油化工企业被人们视为所有能源中消耗的大户,蒸汽是其中的重要能源,其被大量的应用在石化的生产过程之中。但是设计规划不是很完善,致使多种不合理的状况发生在蒸汽网管运行和生产工艺等过程中,有很大的蒸汽热损失,其中降质蒸汽、减温减压器被大量使用,这都使蒸汽造成极大的浪费。

1 蒸汽系统在运行中存在的问题

某石化公司中的化工部用石脑油作为生产原料,其中包括对二甲苯、石油苯、精对二甲苯等,生产的装置主要是PIA装置、储运油品车间等装置[1]。近些年来企业不断扩大生产规模,这样原有的汽管网就不匹配其用户,生产装置也出现了不合理的用汽现象,这都增加了蒸汽的消耗量,使热电部锅炉在超负荷的状态下运行。

经过分析化工部蒸汽系统,明确了蒸汽在使用中存在以下问题:

(1)蒸汽系统1.8MPa有较大的热损失 现在化工部的蒸汽管网有三个压力等级,分别是3.5MPa、1.7MPa、1.0MPa。主管径有DN350和DN400两种,有4千米的传输长度。因为公司对装置的更新,使用1.8MPa蒸汽的只有2#芳烃装置与溶剂油装置,20~30t/h的实际流量,15m/s的流速,经济流速远远低于蒸汽20~30m/s:但是网管有较长的运行时间,表面散热受到损失,总共有4.93GJ/h的热损失。

(2)部分精馏塔的换热系统有较大的热损失 ①1#芳烃装置传热装置较大。1#芳烃装置在重整单元后的升温是38℃,直接和226℃的脱戊烷塔底油进行换热,换热之后底油降到122℃,因为有较大的传热差,致使热量损失增大;并且其进入重整油塔之后,再用3.5MPa蒸汽进行加热,使塔底又沸蒸汽消耗;而重整油塔顶的相应气温是95℃,都是由空冷器对其进行相应冷却,10.35MW是其冷却负荷[2]。②2#芳烃装置存在的蒸汽情况。2#芳烃装置二甲苯应用常压操作,148℃是其塔顶温度,101t/h为塔顶的气质流量,潜热可达到800×104kcal/h,现在使用空冷器对这部分进行冷却,采用1.8MPa蒸汽作为热源使汽提塔和苯塔的塔底再沸器,3.8t/h、3.2t/h、4.2t/h为蒸汽的流量,因为有290℃是蒸汽的过热温度,这样就导致蒸汽高质低用的情况产生。③PTA装置应用减温减压器。PTA装置使用的蒸汽由自产蒸汽(0.3MPa、0.24MPa、-0.03MPa)和界外供入蒸汽(1.0MPa、3.5MPa)两种。为了使工艺的需求得到满足,安装了两台减温减压器在装置中,将外供3.5MPa蒸汽减到1.0MPa和2.5MPa使用,在装置正常运行中,3.5MPa蒸汽分别减压量为8t/h和23t/h。

2 蒸汽系统的优化和其节能措施

(1)把1.8MPa的蒸汽取消 为了使1.8MPa蒸汽的热量损失减少,考虑把1.8MPa的蒸汽管线取消,改装成由3.5MPa和1.0MPa蒸汽经过气射流混合器生成1.8MPa蒸汽。依据汽射流器的相关工艺参数,当生产1.8MPa的蒸汽流量是30t/h,3.5MPa的蒸汽流量是25t/h,1.0MPa的蒸汽流量是5t/h。把1.8MPa蒸汽取消后,可以减少3t/h的蒸汽损失,680万的项目投资。如果蒸汽价格为170元/吨,年总效益是444万元。

(2)经过优化换热对蒸汽用量进行降低 ①1#芳烃装置的优化。可以增设换热器板式在1#芳径装置的油塔顶端空冷器前,让再接触38℃油温和重整油塔顶95℃顶气进行交换,使油温变成70℃。通过模拟,重整后的脱戊烷塔温度可高达158℃,重整油塔温度可达139℃。

这项改革,可也节省45kg/h的天然气,3.5MPa蒸汽有4.9t/h的节省,总共600万投资。按3164元/吨的天然气,3.5MPa蒸汽为180元/吨来计算,年总效益为890万元[3]。

②2#芳烃装置的优化。将二甲苯改成升压操作,可以将塔顶压力升到0.25MPa,塔顶温度可达192℃,升压操作可以使二甲苯负荷上升,负荷的增加结果是150×104kcal/h,化为天然气量是0.117t/h。

按天然气3164元/吨,1.6MPa价格为170元/吨计算,年总效益是1227万元。

3 PTA装置的优化

为了装置在稳定运行时减少损失,可以优化PTA的蒸汽网管,将1.0MPa和3.5MPa蒸汽减压到1.0MPa后进行串联。当外供1.0MPa蒸汽稳定时,可以直接对1.0MPa蒸汽进行使用,项目投资20万元,年总效益为140万元。

4 结语

本文通过对化工装置中的蒸汽系统进行相应的分析和研究,提出了多种优化方案,使蒸汽消耗降低,如果方案实施后,可以减少30t/h的蒸汽消耗量,年终会有2416万元的外购蒸汽费用被节约。而这些项目有着1710万的项目总投资,9个月为其平均回收期,经济效益非常显著。

[1]胡伟,刘加伟,邵建海,等.MTBE装置热联合节能分析及模拟优化[J].炼油技术与工程,2011,41(4):52-55.

[2]严丽娣.化工装置工艺气余热回收节能优化分析[C].//中国石油和化工勘察设计协会热工设计专业委员会、全国化工热工设计技术中心站2013年年会论文集,2013:125-130.

[3]田庆春.储运系统节能分析与措施[C].//2004年中国石化炼油节能技术交流会论文集,2004:420-423.

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