运行中动车组制动系统故障原因分析及处理
2015-03-21尹凤伟
尹凤伟
(吉林铁道职业技术学院,吉林 吉林 132002)
1 制动系统故障类型及所占比例
(1)BPS屏显示制动系统故障,TD屏制动控制单元(BCU)或无防护车轴显示红色,单车或整列制动不缓解。该类故障占制动故障总数的28%。
(2)BPS屏显示施加停放制动,动车组安全环路动作,紧急停车,TD屏显示停放制动缓解,检查动车组所有停放制动缓解显示器均为缓解状态。该类故障占制动故障总数的32%。
(3)上下载点时,个别车常用制动不缓解。该类故障占制动故障总数的8%。
(4)动车组运行过程中,自动施加停放制动,动车组紧急制动,并且不能缓解。该类故障占制动故障总数的12%。
(5)动车组在运行中由于调速造成个别车制动缸缓解不彻底,存在残余压力。该类故障占制动故障总数的15%。
(6)动车组运行途中由于无螺纹管件松脱,管系严重泄漏,导致动车组紧急制动停车。该类故障占制动故障总数的5%。
2 制动系统常见故障分析及处理
(1)发生第l类故障,主要是由于制动软件缺陷、网络通讯不稳定或受到干扰等因素造成的。动车组运行途中,出现此类现象时,需断主控车蓄电池复位和制动系统空气开关复位操作。具体做法为:第一步,断蓄电池复位操作,重新闭合蓄电池的时间间隔至少要30s,如果做3次这样的操作上述故障仍不能恢复,需要进行第2步操作;第2步断主控端QEL柜内所有的制动系统空气开关(30Q01,30Q02~30Q16开关),然后按30Q03、30002、30Q0l、30Q04、30Q05……顺序闭合,正常情况下能消除故障。
(2)第2类故障主要是由于网络故障造成的。需进行大复位操作,具体做法为:①司机确认主控钥匙在“1”位,主手柄和换向手柄均在“0”位,断开主断路器,降下受电弓,确认网压为零,将主指令开关拨至“0”位(此时列车起紧急制动)。②司机按下左后侧电气柜“RESET”按钮,对TCMS系统进行复位操作。③确认列车信息系统显示屏重新启动后,将主指令开关拨至“1”位,进行空载测试(小复位)。
(3)第3类故障属于制动软件故障。处理办法是司机把牵引/制动手柄拉到第2扇区,保持5s后再进行缓解,如果仍不能缓解,则需隔离该车制动,打开不缓解车制动单元的裙板,关闭B22.02、B22.03,空气制动缓解后,打开B22.03塞门,隔离该车的常用制动。
(4)第4类故障属于制动软件问题,需查找施加停放制动的车辆,并隔离该车停放制动,具体方法是打开施加停放制动车制动单元的裙板,关闭H01.07塞门,手动拉动停放制动缓解手柄,每车两个,手动缓解后显示器应为红色。
(5)第5类故障主要是由于软件故障和机械问题造成。处理方法如下:①动车组在运行中,随车机械师要求司机施加最大常用制动后缓解。如缓解正常,继续运行。②如制动缸压力仍然存在,申请停车,做断蓄电池大复位操作。③如制动缸压力仍然存在,切除故障车制动,维持运行。
3 须停车作应急处理的故障
动车组在运行过程中,如果有总风表上的指示压力突然低于0.75MPa(总风管)或制动管压力表降低,突然发生全列制动而TD屏显示直通制动没作用(列车管),表明动车组的管系中存在严重泄漏的故障,需进行停车应急处理。此类故障是由于制动管系设计不合理、紧固力矩不足或长期振动造成的。处理办法如下:①请求动车组在附近站停车,停车后施加保持制动,缓解停放制动,同时观察司机室的总风表和列车管风表压力是否正常。②下车巡查整个动车组,应该能昕到漏风的声音,并根据压力表情况确定漏风的位置。③察看漏风处是否能够现场修复。④如不能修复,执行以下操作:如果总风管泄漏,将该车每端的两个总风塞门关闭,并隔离单车的空气制动和停放制动,如果该车两侧均有风源系统,则通知司机进行间断性的强迫泵风,以保证整列车(除故障车外)的总风用风。如果该故障车的一侧没有风源,则这一侧所有车辆(包括故障车)的卫生间不能使用,塞拉门隔离。此时限速160 k m/h运行。如果是列车管漏风,将该车每端的两个列车管塞门关闭,隔离该车的空气制动,将尾部的D 03阀打开,将尾部的备用制动手柄推至缓解位。
表1 紧固力矩见
如可修复,执行以下操作:将该车两端的总风或列车管塞门关闭(注:根据泄漏点),将松脱管处的管卡松开(如果有管卡),将管件的六角螺母、卡环、平垫圈、橡胶圈拆下,察看橡胶圈是否损坏,如果损坏或丢失,进行更换。安装时,先将六角螺母套在管上,其次将卡环套在管上(平端头朝向管子端头),然后将平垫圈套在管上,最后将橡胶圈套在管上,将管子端头插入固定的管件,扭紧六角螺母(紧固力矩见表1)。恢复两端关闭的塞门,如果无漏风,动车组可继续运行。