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酿造废水处理工程应用

2015-03-21

资源节约与环保 2015年9期
关键词:处理量混凝沉淀池

谢 辉

(梅州市环境科学研究所 广东梅州 514000)

随着酿造行业飞速发展,该行业造成的环境问题日趋严重。酿造工业消耗大量粮食,原料利用水平低,生产过程中排放的废水、废渣污染负荷高,是典型的高浓度、重污染有机废水,严重危害环境。为保护水体和改善当地居民生活环境,对酿造企业污染治理势在必行。

1 酿造废水的特点及处理方法

酿造废水有机物含量高、易生物降解、处理要求高、杂质含量高。处理方法有物化法,如混凝沉淀、吹脱、气提、氧化-还原法等;生物法,如UASB反应器[1]、IC反应器[2-3]、CASS[1-2]、生物接触氧化工艺[3]等。根据不同水质特点采取相应的处理方法。

2 工程应用

2.1 工程概况

广东某酒业公司主要生产兴酒、小锅米酒、雄蜂蛹酒、姜酒等多种品种。废水主要来源于洗米水、容器、管道、设备加工清洗产生的较高浓度废水,及生产车间与场地清洗产生的较低浓度废水及冷却水。生产废水通常间歇排放,水质水量随时间、生产班次有较大波动,污染物主要为米糠、淀粉及维生素、氨基酸和无机盐类等。混合后废水COD 2000 mg/L~3000mg/L,大部分物质具有较好的生化性,B/C约0.6,处理规模30m3/d。

2.2 工艺确定

结合废水特点,综合考虑各方因素和该工程实际情况,采用如下工艺处理:生产废水→格栅池→调节池→水解酸化池→UASB→接触氧化池→沉淀池→pH调整池→混凝池→絮凝池→斜管沉淀池→pH回调池→清水池→排放

2.3 主要构筑物规格

(1)格栅池:2.0m2×1.5m;(2)调节池:4.0m2×3.5m;(3)水解酸化池:2.0m2×4.5m;(4)UASB反应器:φ3.0×7.0m;(5)接触氧化池:4.0m2×4.5m;(6)竖流沉淀池:2.0m2×4.5m;(7)pH调整池:1.0m2×4.5m;(8)混凝池:1.0m2×4.5m;(9)絮凝池:1.0m2×4.5m;(10)斜管沉淀池:2.0m2×4.5m;(11)pH回调池:1.0m2×4.5m;(12)清水池:1.5m2×3.5m;(13)污泥池:4.0m2×3.5m;(14)应急池:10.0m2×3.5m

2.4 系统调试运行

2.4.1 物化系统

采用混凝沉淀方法,根据废水水质变化情况,加碱调整废水pH值、混凝剂(聚合氯化铝)和絮凝剂(聚丙烯酰胺)投加量,取得最佳混凝沉淀效果。

2.4.2 生化系统

(1)接种污泥取自城市污水厂,污泥投加量为池容的20%。

(2)水解酸化池投加活性污泥后,三天后开始进废水,处理量为设计处理量的1/10,连续按此处理量处理三天,检测进出水COD变化。三天后,水质变黑并带酸臭味、DO<0.5mg/L,将处理量提高1/10后再连续按原处理量进行处理,直至达到设计处理量。当COD去除率>20%,表明驯化成功。

(3)UASB反应器启动过程分两阶段:首先采用低浓度进水且保持浓度不变,逐增进水量以提高有机负荷直至达到设计进水量;然后保持进水量不变,逐增废水浓度以提高有机负荷直至达到设计进水浓度。当达到设计水质水量,反应器中形成颗粒污泥则进入稳定运行期。

(4)接触氧化池投加活性污泥后,闷曝三天后开始进废水,处理量为设计处理量的1/10,连续按此处理量处理三天,监测DO、SV30、进出水COD,并观察生物相变化。三天后,DO变化不大,SV30不断上升且COD去除率>70%,将处理量提高1/10后再连续运行三天,符合上述条件则逐增处理量,否则继续按原处理量处理,直到生物相及SV30处于正常。驯化阶段污泥需100%回流,并保证营养物均衡。当SV30为10%~30%,COD<40mg/L,生物相有钟虫、轮虫等出现且活跃,表明驯化成功。

2.5 处理效果

经过3个月调试运行,系统出水水质稳定,监测结果见表1。

表1 水质监测结果 mg/L

3 结语

采用水解酸化-UASB-接触氧化-混凝沉淀工艺处理酿造废水,技术可靠、运行稳定、管理方便、效果良好,出水水质达到行业标准。

该废水处理工程的建设,减少污染物排放量,减轻对受纳水体的污染,对改善当地水环境质量具有重要意义。治理方案科学合理,为同行业污染治理提供借鉴经验。

[1]欧阳华澍.UASB/CASS工艺处理酿造废水运行效果分析[J].河南城建学院学报,2011,20(4):33-35.

[2]刘斌.水解酸化+IC+CASS+BAF处理白酒废水工程[J].广东化工,2013,(08):105-106.

[3]张勇,陶杰,马三剑,等.IC-生物接触氧化工艺处理仁怀某白酒废水工程实例及调试[J].水处理技术,2014,(05):9163-9164.

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